Собираем разбираем краши/отказы коптеров

cylllka

Решил сегодня полетать вечером. На улице -12 и ветер. Приехал Сергей поснимать (который mx400 на форуме). Достал я из теплого кармана батерею, прицепил. Включил пульт, проверил тумблеры. Включаю квадрик - регули пиликают - сбилась калибровка (постоянно такое происходит после выноса на холод, регули РЦ Таймер, мозги КУК). Перекалибровал побыстрому регули. Арминг, даю газ держа в руках квадрик и тут мотор как завоет на полный газ, еле удержал замершими руками.
Перекалибровываю - не помогает, проверяю кривые газа, расходы, экспоненты, все в порядке.
Пошел домой, думаю может из-за мороза могз вывихнуло. Отогрел - нифига. Газуют моторы. Перекалибровывал Н-ное кол-во раз, грел феном регули и гиры. Менял приемники - нифига. Переключил в самолетный режим (летаю на вертолетном) - нет.
И тут решил прибиндить к старенькому DX4i, включаю - работает! Биндю снова на DX6i - опять газеут. Лезу в опцию МОНИТОР - смотрю элерон вивихнут и не отвечает на стик. Подлючил к симулятору - таже хрень.
Разобрал пульт, давай дергать проводки и тут бац. стало нормально. Оказывается нет контакта на одной ножке переменного резистора. Грею паяльник, буду смотреть где там и что отвалилось. Вот такие пироги… Причем глюков раньше не надлюдалось, пульт не бился и не ударялся. Носил в рюкзаке все время. Пульт - подарок на Новый Год, совсем новый. А мог бы блин и квадрик уронить.
Это конечно не отказ самого квдрика, но все же.

Dreddix
cylllka:

нет контакта на одной ножке переменного резистора.

Точно такие пироги были с турнигой новой, сразу после первого включения 😃 После того как отвалился 2й проводок (через пару дней) перепаял все провода на резисторы. Сопли те ещё были 😃

25 days later
mx400mx400

Вчера благополучно отлетал пару паков по фпв с cylllka. Приземлился, решил проверить все крепления и.т.д на предмет открутившихся гаечек и.т.д (плановый осмотр)😃

Вообщем вот что нашел. Как он прилетел вообще непонятно )

20 days later
cylllka

2 дня и один вечер я боролся в регулятором РЦ-Таймер 18А, промывал, пропаивал, вглядывался линзой и тыкал тестером. То мотор работает, то дергается и не запускается. Вроде вечером все работает, сутра включаешь - дергается. Круг медленно сужался и причина была установлена, пропадал контакт на 2х резистивных матрицах обратной связи.
Выпаяв их, я обнаружил полностью отлетевшю снизу металлизацию на одной матрице и отвалившийся пятачек на другой.
После чего были запаяны обычные планарные резисторы. 33к не нашел под рукой, но зная что эта схемотехника некритична к таким номиналам запаял на 22к. Все сразу запустилось и работает без сбоев.

yakav

Сегодня при хорошей погоде +3, небольшой ветер, на бреющем полете по прямой разлетелся один родной проп на DJI F450 kit. Сразу кувырок, высота 3-4м и снег немного смягчил удар, но второй проп тоже в аут. Получается, что родные DJI пропы могут сами по себе разваливаться.
Вывод надо покупать Граупнеров 😃

ctakah

Был краш два дня назад по вине управления-аппа джи эр 9 приемыш с саттелитом,залетел за дом и сработал файлсейф.Очень странно-на другом коптере у меня на такой аппе и с таким приемышем смело 2 км без намеков на потерю сигнала.Передатчик стоял 5.8гиг на 200мвт.Квадр хайеркрафт восьмерка.А сегодня потерял гексу на назе- большой ветер на высоте-не поднимайтесь высоко без надобности:)

smotors

…а картинка видео при залете за дом тоже пропала?
наза совсем улетела?

ctakah

наза совсем-может кто позвонит думал-телефон был написан на раме.Картинка мельтешила,но не пропала совсем.Если Вы про питание-то акк на 8 Ампер и все контакты проверены.Сечение проводов правильное.

smotors

…сочувствую.может еще найдется…
а есть у кого положительный опыт поиска летунов с помощью треклоггеров?

12 days later
Adekamer


не поделили небо 😃
видео с моего квада
если Шурикас захочет - выложит видео с своей трехи 😃 (раскадровка с его видео)

27 days later
rcig

Помогите сделать анализ моей ошибки:
Собрал квадрика на Crius Multiwii.
Фотки ниже.
Приемник РУ FrSky 2.4 гГц
Видео c BEVRC 1500 мВт, частота 1160 мГц. Питание от ходового АКБ.
GoPro на борту. Курсовая камера отдельная.
До этого облетал и настроил квадрик, летал замечательно.
Укомплектовал ФПВ.
Сегодня решил пробный облет сделать.
После запуска в пятидесяти метрах от места старта квадрик перестал принимать сигнал с пульта. И улетел в море-окиян…
Ошибки которые я сам осознал:

  1. Не провел тест на земле.
  2. Поставил очень мощный видеопередатчик
  3. Не выставил ФС.
    Грешен, понимаю.
    Может что еще увидите? Может по размещению компонентов что не так?
    Но на планерах и крыльях в сетапе с 800 и 400 мВт передатчиком на тех же частота улетал на 3 км.
    А сегодня дальше 100 метров и не собирался отдалятся. А тут потеря связи в 50-ти метрах. С таким плачевным итогом…, аж руки опускаются… Как было обидно наблюдать как он улетает в точку безвозвратно…

Covax
rcig:
  1. Не выставил ФС.

Дальше можно не анализировать что произошло, к сожалению… Это все равно что машину поставить на горе, не дернув за ручник…

rcig:

Но на планерах и крыльях в сетапе с 800 и 400 мВт передатчиком на тех же частота улетал на 3 км.

Там тоже было между приемником РУ и антенной videotx 10 см?

rcig
Covax:

Там тоже было между приемником РУ и антенной videotx 10 см?

на планере 13 см

yakav

Что это у вас за аномальная зона 😃, коптеры падают как подстреленные.

rcig
Covax:

Там тоже было между приемником РУ и антенной videotx 10 см?

вот тот же сетап на первом квадрике, спокойно улетат метров на 300!
только приемник FrSky телеметрийный, и стоит еще ближе к передатчику , но под передатчиком. И в ДН антенны почти не попадает.
а на улетевшем квадре приемник стоял как раз в плоскости антенны видео, хотя антеннки приемыша я опустил вниз.

AndroNNNio
mx400mx400:

Вчера благополучно отлетал пару паков по фпв с cylllka. Приземлился, решил проверить все крепления и.т.д на предмет открутившихся гаечек и.т.д (плановый осмотр) Вообщем вот что нашел. Как он прилетел вообще непонятно )

Сегодня словил аналогичный глюк, тока мотор отлетел в воздухе. Похоже, на Рцтаймере люминь гнилой.

Android1
rcig:

на планере 13 см

Игорь, ну дык мозг то от такой мощи тоже может клинить. На самолёте то он не стоял. Тем более так близко. Я 300 мВт буду ставить и то проведу наземный тест дальности. Квадрики - не самолёты и места меньше, не разнесёшь далеко. Да и 1500 мВт - мне бы банально было бы жалко тратить на видео драгоценную энергию.

Covax
rcig:

Видео c BEVRC 1500 мВт, частота 1160 мГц.

И почему такое крепление видеоТХ, там еще столько места осталось, его можно было бы смело подвинуть к краю еще на 5 см, а приемник РУ максимально убрать подальше от видеотх.

ctakah

Вчера проводил тест на дальность!при потере сигнала коптер сам садиться(наза)когда отлетел на метров 200 балансирный разъем батареи попал под проп!По видео увидел как я падаю:-)Пожалел! что не взяр сапоги или гидрашку.Упал в самое болото-вывод:при тестировании дальности видео и аппаратуры управления лететь надо вдоль дороги(лучше проселочной:-)) низко.То, что разъем попал в винт,сам виноват,но урок поимел:-)