Собираем разбираем краши/отказы коптеров

Mozilla
тигромух:

Мне кажется, что я слышу срыв синхры. Что зашито в SN20?

Какой то simonK.
Сегодня прошил в BLheli полетал, покрутил.

Все работает!
Даже все пропы целые очтались)))

Всем спасибо.

Кариёзный_монстр

Я вернулся.

  1. Квадрик на раме zmr250, dys 20a, dragonfly 1806 2300, cc3d, фриска, батарея 2.2А 3s.
  2. Настроил окончательно квадрик, все устраивало и решил просто полетать. В процессе захотелось проверить стабилизируется ли cc3d после неуправляемого падения. Проверить не удалось, один движок не запустился и я влетел лучем в землю с ~20 метров.
  3. Проклятая комбинация dys 20а и dragonfly 1806 2300. Двигатели очень плохо запускаются при резкой подаче газа.
    В результате сломал 1 луч и что то произошло с движком - тяжело крутится. Придется разбирать и смотреть.
xander_kej
Кариёзный_монстр:
  1. Проклятая комбинация dys 20а и dragonfly 1806 2300. Двигатели очень плохо запускаются при резкой подаче газа.

У меня и не только эта комбинация работает отлично
Какая версия прошивки регулей?

Кариёзный_монстр
xander_kej:

У меня и не только эта комбинация работает отлично Какая версия прошивки регулей?

Сейчас 14, она получше. До этого стояла 13,2. Может быть что нибудь посоветуешь? Либо сделаешь скрин настроек с BLHeliSuite? Был бы очень признателен.

xander_kej
Кариёзный_монстр:

Сейчас 14, она получше. До этого стояла 13,2. Может быть что нибудь посоветуешь? Либо сделаешь скрин настроек с BLHeliSuite? Был бы очень признателен.


У меня сейчас 13,2, моторы стартуют не одновременно, но в полёте это никак не сказывается

Кариёзный_монстр
xander_kej:

У меня сейчас 13,2, моторы стартуют не одновременно, но в полёте это никак не сказывается

Спасибо. У меня тоже в полете не сказывается. Только стартуют хреново при резкой подаче газа. Те если в полете пропы не останавливать проблем не будет. В итоге поставил тайминги на хай, demag compensation тоже на хай. Так стартуют лучше всего.

xander_kej
Кариёзный_монстр:

Спасибо. У меня тоже в полете не сказывается. Только стартуют хреново при резкой подаче газа. Те если в полете пропы не останавливать проблем не будет. В итоге поставил тайминги на хай, demag compensation тоже на хай. Так стартуют лучше всего.

Кстати, стартовал у меня с задержкой один мотор, поменял регуль, всё стало ок

Кариёзный_монстр

Кстати снова грохнул ф450. При фпв полете метрах на 3 отстрелило 1 лопасть у винта. По камере я этого не понял - просто вибрация сильная появилась, но товарищ стоявший рядом сообщил радостную новость. Летел в стабилайзе, тяга заметно уменьшилась, но коптер вполне управлялся. Я бы даже посадил его, но в метре над землей слишком сильно снизил тягу и коптер перевернувший плюхнулся на землю. Повреждений нет, эмоций много.
Порадовал apm, сохранивший управляемость коптеру в таких условиях.

xander_kej:

Кстати, стартовал у меня с задержкой один мотор, поменял регуль, всё стало ок

Да, изначально была такая же проблема. Один стартовал гораздо хуже остальных. В результате пришлось поменять мотор, вероятно где то кз между обмоток.

Кариёзный_монстр
xander_kej:

У меня сейчас 13,2, моторы стартуют не одновременно, но в полёте это никак не сказывается

В общем теперь в регулях симонк. Стартуют одновременно, даже на самом минимальном газу. блхели юзать больше не буду )

Slav_VS

облетал новый коптер
вес 7 кг
пропы -треугольные карбоновые 1655
моторы - tmotor 4014
регули - белые tmotor S45A

Проблема - моторы холодные, а регули - палец не терпит.
Что случилось?

Art_Nesterov
Slav_VS:

Проблема - моторы холодные, а регули - палец не терпит.
Что случилось?

Тайминги крутить нужно. Была та же беда, моторы 4110-400 и регули 45а. Регули очень грелись. Прошил БлХели, поставил низкие тайминги, теперь моторы чуть теплые и регуляторы чуть теплые.
Но там есть настройки подтормаживания мотора, их нужно тоже подбирать. У меня лучший результат получился c dumping light.

father_gorry

А вот теперь началась мистика. Сменил контроллеры на проверенные Pentium-30, и получается, теперь всё железо - новое, включая плату APM, приемник и передатчик. Коптер падает также как на видео, т.е. через 10-40 секунд полета сваливается едва контролируемый всё ускоряющийся landing.
Сегодня откатился на версию APM 3.2 rc3, взлетел с нагрузкой и без - оба раза ситуация повторилась.
Текущий сетап: H-frame, APM board v2.5, Pentium-30A, моторы Rctimer, Taranis+VR7ii. Летаю без GPS и с отключенным компасом, чтобы исключить всё по максимуму.
В терминале всегда какая-то абракадабра, поэтому лог загрузить не могу.
Ваши гипотезы?

father_gorry:
ssilk
father_gorry:

H-frame, APM board v2.5,

Какой тип рамы стоит? Н или Х? Попробуйте поменять…

father_gorry:

В терминале всегда какая-то абракадабра, поэтому лог загрузить не могу

Забудьте про терминал, выгружайте логи кнопкой…

father_gorry
ssilk:

Какой тип рамы стоит? Н или Х? Попробуйте поменять…
Забудьте про терминал, выгружайте логи кнопкой…

Это было на X-раме, это продолжается на H-раме. Если меняю на X, он просто теряет yaw, а падает таким же образом.
С логами разробрался, спасибо. Ничего крамольного не нашел, разве только вот это:
prntscr.com/8cfqy9

ssilk
father_gorry:

Это было на X-раме, это продолжается на H-раме

Тогда это глюк самого АРМа, больше ничего так глючить не может… Как вариант, что у Вас в ФС прописано? Может приемник глючит кратковременно, на определенном расстоянии.
На картинке явно косяк барометра, он внезапно “подумал”, что находится выше, чем должен бы… Попробуйте откатиться на 3.1.5, самая стабильная прошивка и терминал еще работает… Там можно тест барометра сделать.

huntsman60
father_gorry:

В терминале всегда какая-то абракадабра, поэтому лог загрузить не могу.

Пробуйте заходить через USB и прямо перед коннектом вытащите и вставьте USB провод. Потом сразу же начинайте коннект, как только комп увидит контролер.

Кариёзный_монстр
father_gorry:

С логами разробрался, спасибо

Было бы интересно посмотреть лог

Сегодня опять упал на многострадальной f450.

  1. Квадро, мозги апм, регули рцтаймер 30А, движки мультистар 4220-880, рама клон f450, пропы 1045, аккум 2.2-5А 4S.
  2. Тренировался летать в стабилайзе по фпв, заодно тестируя писалку видео купленную за 18 баксов. На предпоследнем акке коптер переворачивается летя в ~4 м над землей со скоростью ~36км/ч.
  3. Весь день пропадало на доли секунд видео, пока не пустил видеосигнал минуя осд. Судя по всему пропадало оно не просто так, а из за просадок напряжения питающего апм. Осд у меня питается от апм, тот от китайского dc-dc понижающего напругу 2 баночного life акка. Логи кстати подтвердили версию.
    Видео падения:

youtu.be/jOb1Gi6p4sA

Пример проблем с видео:

youtu.be/8FHsEBYOqPU

airton
father_gorry:

Это было на X-раме, это продолжается на H-раме. Если меняю на X, он просто теряет yaw, а падает таким же образом.
С логами разробрался, спасибо. Ничего крамольного не нашел, разве только вот это:
prntscr.com/8cfqy9

лично я при сборке очередного квадра, гексы етс… не отправляю его в небо с большим шансом вернуться в землю, а просто армлю и держу его руками проверяя все режимы на максимальных пока акк не сядет… все нормально тогда только в небо.

father_gorry
airton:

лично я при сборке очередного квадра, гексы етс… не отправляю его в небо с большим шансом вернуться в землю, а просто армлю и держу его руками проверяя все режимы на максимальных пока акк не сядет… все нормально тогда только в небо.

Армил, 3 минуты гонял. Без проблем.

DiscoMan
airton:

а просто армлю и держу его руками проверяя все режимы на максимальных пока акк не сядет…

Гуд. Но есть неиллюзорный шанс отписаться в тему “Кровь на винте”. И хорошо, если это будет кровь капиллярная, а не, скажем, из сонной артерии. (т-т-т). Не делайте так больше, это опасно 😃

Slav_VS
Art_Nesterov:

Тайминги крутить нужно.

как? чем?
каким устройством?