Cheerson CX-20 клон квадрокоптера DJI Phantom
Нормально. Сидят очень плотно. По мне дык крепче чем штатное,низкое, хрупкое г…вно.
Мне кажется, если квадр навернется даже с не очень большой высоты, то такие ноги кусок корпуса могут выдрать запросто. И починить корпус при этом будет гораздо сложнее, чем просто склеить ноги поломаные…
У меня тоже такие ноги валяются, по этой причине их и не поставил.
штатное,низкое, хрупкое г…вно
А мне штатные ноги нравятся! Красивые и в общем-то достаточно прочные - по крайней мере мои “жесткие” посадки переживают замечательно. т-т-т
вот я пришел к этому выводу - благодаря вашим ответам на вопрос…СПАСИБО у меня есть #808 и SJ4000 - тоже не плохие,ну тут думал что конкретика для квадра…
Может я и не в тренде, но честно говоря, мне почему-то качество съемки с квадрокоптера камеры SJ4000 (оригинальной) нравится больше, чем Xiaomi Yi…
Да примерно одинаково все эти “экшен” камеры снимают. Не вижу особой разницы. Мой смартфон например снимает на голову выше любой из них, но вот только на коптер его не установишь, да и AV-выхода на нём при всё желании не организуешь.
Господа чирсонводы, а может кто-нибудь быстро померить и написать тут параметры саморезов (размер резьбы в М и длину), которыми закреплена распредплата? Может, у кого коптер сейчас в полуразборе - как раз это удобно сделать.
Собственно, мне нужно знать - какой длины и диаметра саморезы понадобятся для подъёма распредплаты:
А для этого нужно знать параметры оригинальных саморезов.
На gearbest притормозился один заказ, и есть возможность докинуть в него пару мелочей, а коптер “вне зоны доступа”.
Заранее спасибо!
Вчера поставил апм на виброшары и гпс закрепил на него (под башню). Ветра сегодня нет, но в стабе как по рельсам стоит… И вроде залипание аппаратуры прошло, но в гпс держится всего секунд 5-10 и то уход в сторону, то унитаз… Перекалибровался с компа - пофиг… Спутников же хватает вроде (из картинки)? Может обновить прошивку…
P.S. шары из штатной виброразвязки апм - диаметр отверстий под них 6 мм, нарезал римером - плату тоже берёт хорошо.
P.P.S. в мыслях о дальнейших действиях - заменить ГПС на 8й серии?
Пришел второй модуль ЖПС с глонасом. Бангуд выслал на замену.
Может рассмотрите продажу?
Вчера поставил апм на виброшары и гпс закрепил на него (под башню).
Не надо ничего лепить на контроллер. А то потом “уход в сторону или унитаз” случается.
потом “уход в сторону или унитаз”
обоснуй плиз, не вижу связи вот совсем, наоборот гпс в верхней точке только лучше, дополнительная нагрузка на контроллер в виде массы положительно скажется на виброустойчивости…
ПОМОГИТЕ!!! посчастливилось иметь сх-20. первых два полета прошли вроде нормально. третий -вышел из под контроля(полетел в Китай). краш - замена корпуса. после замены раз полетал, а потом начало твориться неладное … теперь вкл питание пищит-движки дергаются. пытался прошить безрезультатов. а сегодня в мр и пульт не калибруется… помогите реанимировать друга.
Может рассмотрите продажу?
Даже не знаю, можно наверно.
Все засады “от взаимной близости” могут возникнуть (как меж антеннками). Замерить эту близость нечем - получается только путём “соскребушек и гаданий”. Видел фотки у взрослых мальчиков демпфирования мозга. Там принцип другой - они “сцепляют” мозг и аккум, а уже именно эту связку (её массу) ставят на демпфера. Получается, что ВМГ болтается на резине отдельно от мозга, аккума и подвеса с камерой.
Думаю свой запустить - проверить и переставить на подобную конструкцию. Я заставлю эту овцу летать ! 😁
помогите реанимировать
В общих чертах история интересная, а подробности ?
Все засады “от взаимной близости” могут возникнуть
дело в том что действую по принципу компоновки второго фантома и своей (слабенькой) логики, отсюда и было выбрано такое решение, дело в том что его и раньше тянуло так же, поэтому взаимосвязи с расположением пока подтвердить не могу…
Ветра сегодня нет, но в стабе как по рельсам стоит… И вроде залипание аппаратуры прошло, но в гпс держится всего секунд 5-10 и то уход в сторону
Точно как у меня ситуация последние несколько дней! И даже HDOP у вас такой-же как у меня “завышенный” - 2.27. Может что-то над Москвой с GPS сделали? Я даже не знаю что и думать! ))))
У меня просто несколько дней назад GPS неожиданно стал долго ловить спутники, HDOP вырос, коптер с лоитере таскает из стороны в сторону…хотя до этого в том-же месте точку держал хорошо.
Я вот заказал уже BN-880 c ГЛОНАСС. 😉
И даже HDOP у вас такой-же как у меня “завышенный” - 2.27
имеет ли смысл замена модуля… HDOP не идеальный, но вроде как неплохой, да и понизился он помоему к концу тестов… На компас грешу, хотя тоже причём он тут - явно коптер пытается где-то в произвольной точке стабилизироваться… У тебя прошивка АПМ обновлена?
P.S. может дело в понижении температуры за бортом…
У тебя прошивка АПМ обновлена?
Нет - 3.1.2
может дело в понижении температуры за бортом…
Это к гуру вопрос - у меня опыта такого нет. Думаю нет.
Подозреваемых по сути двое - контроллер и GPS.
Ну раз в Althold у меня летает идеально, то контроллер думаю отпадает, остаётся GPS и если прибавить неожиданное резкое увеличение времени определения координат при тех-же внешних условиях - вывод очевидный.
P.S. может дело в понижении температуры за бортом…
по-моему в теме 3-го фантома читал, что в следствие неравномерного остывания платы и ее частей, может глючить аксели и баро.
может глючить аксели и баро
Так именно эти компоненты работают идеально! Глюки начинаются в режимах использующих GPS.
последний полет:взлет в ручном режиме, перешел в gps. а он стал неуправляем. после этого подключился к компу мр проверить прошивку . была 3,12. т.к. с этим неразу не сталкивался это первый опыт- чтото натворилось. после откл. от компа квадрик при вкл. питания начал периодично пищать -движки дергаться и все.после изучения форума попытался прошить 3,1,5. пищать перистал начал запускаться но движки крутились 5-10%. вчера попытался пререпрошить. начал калибровать ,а апаратура не хочет калиброваться и опять начал периодично пищать.
обоснуй плиз, не вижу связи вот совсем, наоборот гпс в верхней точке только лучше, дополнительная нагрузка на контроллер в виде массы положительно скажется на виброустойчивости…
Масса, то конечно больше но и центр масс выше - будет больше болтать - оно надо? ГПС прекрасно себя чувствует на приемнике - а всякие попытки расположить его на 2см выше под купол - от лукавого.
Я кстати еще под платку контроллера поролончик клал - чтобы она внутри корпуса не дребезжала.
В лойтере: унитаз - засада с компасом, уход в сторону - глитч жпс или вибрация на аксели. Логи бы много сказали, но у вас они вроде не пишутся. Попробуйте поотрубать всякое лишнее, если вдруг включено - вайфай на камере, блютузы какие-нибудь…
но у вас они вроде не пишутся. Попробуйте поотрубать всякое лишнее, если вдруг включено - вайфай на камере, блютузы какие-нибудь
не пишутся, увы - верно… думаю уже может перепаять эту память, а то валяется но сам не сумею, а к умельцу ехать надо - думаю только в логах можно понять что и как
на борту только FPV камера и передатчик, отключение питания на них изменений не даёт
уход в сторону - глитч жпс или вибрация на аксели
Вибрация у меня в дневнике, а вот что такое “глитч”?