Flying 3D X8 6 Axis 2.4G 8CH GPS FPV RC Quadcopter RTF
просто на будущее если развалится то корпус от Walkera QR X 350 стоит дешевле
PS сегодня запустил с камерой SJ4000 WIFI (в режими WIFI) коптер примерно в 30 метрах от меня вел себя неадекватно пытался свалиться… но потом набирал высоту… и так несколько раз.
Это из за камеры может быть?
Изза вайфай скорее.
Частоты те же, а мощьность больше чем у приемника вот и забивает канал управления
Так я даю газ)и по идее газ работать должен нормально,т.к. чтобы завести моторы надо оба стика в разные стороны потянуть.
Стики развел и сразу мальца хотябы газку
Может как то приемник не правильно настроен…у меня в нем 4 шнура,2 из которых на 7 и 8 каналы,еще один с rx подключается к com на контролере и последний с 4 канала приемника в 1 канал контролера,у всех так?
Угу
Блин,и в чем тогда может быть проблема?калибрую,спутники за секунд 15 находит 10 штук,завожу,сразу даю газу и 0 реакции,потом моторы глохнут…
Настройки на пульте как у всех
Еще вопрос,а без спутников он же полетит?
Еще вопрос,а без спутников он же полетит?
у меня в квартире взлетает в ручном рижиме
Капец,а я дома попробовал,не вышло,решил что обязательно спутники должны быть пойманы и отложил его тест почти на 3 недели.вот выехал с ним на природу и сюрприз,не взлетает!!
Капец,а я дома попробовал,не вышло,решил что обязательно спутники должны быть пойманы и отложил его тест почти на 3 недели.вот выехал с ним на природу и сюрприз,не взлетает!!
могу видео выслать
У всех пищит когда стик газа находится в положении 50%?
нет
могу видео выслать
Да я вам на слово верю)
нет
Наверное где то тут и зарыта собака,осталось понять что не так)
Пульт должен пищать в 50% газа. Это индикация среднего положения.
так и не понял в чем причина,решил обновить с 148 на 149.с программой коптер работал нормально,все менял/сохранял,но вот обновится нормально не смог,где то на 15% выдал ошибку и теперь лед огонек не горит и пищат регули(один писк,потом долгая пауза,снова писк и т.д.)все,новый контроллер заказывать?)
а все,сам чудесным образом ожил,но все так же не хочет обновляться и взлетать)
так и не понял в чем причина,решил обновить с 148 на 149.с программой коптер работал нормально,все менял/сохранял,но вот обновится нормально не смог,где то на 15% выдал ошибку и теперь лед огонек не горит и пищат регули(один писк,потом долгая пауза,снова писк и т.д.)все,новый контроллер заказывать?)
а все,сам чудесным образом ожил,но все так же не хочет обновляться и взлетать)
Может он мертвый?
Попробуйте оффлайн апдейт скачать. Сначала подкл юсб и потом только питание. Прошиваться будет-винда пискнет что юсб отключен и потом что подключен. В этот момент главное питание не трогать и не вытаскивать юсб! Надо подождать и обновление нормально закончится.
Действительно,газ не был настроен)сделал калибровку регуляторов скорости и наконец таки он полетел))
но при обновлении все равно ошибку выдает,но и ладно,и так теперь нормально летает))
Доброго времени суток всем!подскажите,из какого материала можно сделать прокладки под моторы?кто то тут делал из полистирола,но я его нашел в продаже только огромными листами за несколько т.р.
думаю из пенополистирола нельзя,он сильно мягкий,пластик тоже не нашел никакой…
Доброго времени суток всем!подскажите,из какого материала можно сделать прокладки под моторы?кто то тут делал из полистирола,но я его нашел в продаже только огромными листами за несколько т.р.
думаю из пенополистирола нельзя,он сильно мягкий,пластик тоже не нашел никакой…
Да из любой фигни пластиковой сделай. Хоть из крышки пластикового ведра. Я так себе сделал. Если тонкие-ставь 2 всего делов то… только не переусердствуй-винты крепления моторов позволят только 3 слоя. Я валкировские текстолитовые снизу рамы поставил и пластиковые сверху под моторы. 9е пропы встают спокойно. Зазор между кончиками и корпусом минимальный, но при запуске лопасти загнутся вверх немного потоком воздуха и точно не достанут.
Спасибо,так и поступил,использовал пластиковую доску для резки в 3 слоя)
обнаружил такой момент-изначально задние моторы находились на разном уровне,причем 3-4мм разница,при взлете его маленько тащит назад,но не критично,после взлета все нормально,так что не парюсь…но это странно все таки
Спасибо,так и поступил,использовал пластиковую доску для резки в 3 слоя)
обнаружил такой момент-изначально задние моторы находились на разном уровне,причем 3-4мм разница,при взлете его маленько тащит назад,но не критично,после взлета все нормально,так что не парюсь…но это странно все таки
на сколько мм поднимали двигатели?
Заказал на www.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_161720.html, получил мятую посылку, на удивление не пострадало вложение. Посылка с подвесом www.gearbest.com/rc-parts/pp_110479.html пришла нормальная. Снимал в режиме GPS… Две посадки приходилось производить в ручном. Думаю терял спутники, а может просто моё нетерпение и не опытность. Поломал шасси. Крепил скобами из полосок жести. Подвес отрабатывает нормально, если не считать, что при полёте “вперёд” его начинает колбасить, “дрожь в коленках”. Советы в форуме прочитал не все, надеюсь кто- то решил эту проблему: “вибрацию подвеса”. Видео нарезал из более- менее нормальных отрезков. Кому интересно смотрите, и подскажите, что можно исправить…
на сколько мм поднимали двигатели?
На 7 мм,просто пропы 9047 поставил)
Советы в форуме прочитал не все, надеюсь кто- то решил эту проблему: “вибрацию подвеса”.
надо настроить подвес через bgc www.basecamelectronics.com/downloads/8bit/ качайте версию 2.2б2 ,но аккуратней,а то еще хуже сделаете;)