Eachine Pioneer E350

ale_p

ох, хорошо. 20 спутников во дворе.
так… надо бы пиды подстроить и акселерометр . но пока ветер ничё не получаеся.
хотя смог настроить чтоб он приземлял чотенько аки фантом. ещё при арме уменьшил обороты, а то надоел при опрокидывании пропеллеры драть.

Александр_3

Видео, что бы было понятно как летает стоковый Пионер с родным двухосевым подвесом YUN - 2D, камерой Firefly 7s, увешанный курсовой камерой, осд, передатчиком и gps - трекером, в ветер 5-6м с порывами (для меня мне кажется многовато), в лойтере, с ртл - домой. Взлетал три раза на родной батарее, хватило на 6 минут до моргания огней. Тяжеловато ему все таки. Что то его сегодня колбасило не по детски… Ну унитазить не унитазило, но постоянно какие то подергивания и перегазовки двигателей. Результат видео конечно… Тихий ужас… P.s. - перед третьим запуском тупил, не понимал почему не армится, пока не дошло что кнопку ртл не вернул назад. P.P.s - сорри, больше ничем не придумал как обрезать, кроме как пробной версией с надписями на экране.

ale_p

короче, у меня с зиппи вышел полный вес 1280г

получилось 16 минут, но был автолэнд на 10.6. пару минут бы ещё полетал точно.
грёбаный суперсимпл, чуть не убил квад, случайно включив. отключил.

ale_p

есть идеи как настроить на тумблер старт записи с камеры? сигнальный кабель есть.

MFer
ale_p:

есть идеи как настроить на тумблер старт записи с камеры? сигнальный кабель есть.

погуглил мальца. судя по всему это не просто кабель, а целый модуль. т.е. по идее воткнул канал с приемника и на тумблер двухпозиционный его.

ale_p

это был вопрос в рамках данной темы - у пионера на брюхе есть разъём, обозначенный как сигнальный для подвеса. он ведёт к разъмам на мозгах м7 или 8. не помню.

вот как то к нему подцепить и переназначить на тумблер можно?

с аппаратурой at9s у меня какая то жопа. 300 м и фэйлсейф, родная до 500 было. ну и радиолинк…

антены вроде не отвалившиеся - если кончик что у приёмника что у пульта обмотать фольгой - сигнал падает.

Undeadko

Сегодня был первый вылет, по итогам. Висел в лойтере как прибитый. Правда я пока побоялся высоко и далеко. Попробовал посадить через товер, сел осторожно. Потом еще полетал в ручном режиме. Очень доволен.

Aboo

А я ждун. Пионер лежит разбитый, а ко мне едут

  • запчасти для Пионера
  • карбоновые пропы
  • 2 Зиппи 5000
  • GPS+компас BN-880
  • курсовая камера runcam owl
  • коптер Mi Drone
  • Аппа FlySky FS-i6 с двумя ресиверами (перешью в 10ти канальную)
  • гоночный коптер в виде запчастей. буду собирать гонщика на 210 раме и Betaflight F4 полётном контроллере.

Короче коптерная весна на подходе!

Александр_3

Правильно. Только разьем надо будет еще купить XT60 и перепаять. Мне что то с 20 декабря еще никак не дойдет.

Skywriter

сообщение отредактировал 😃 Получается, что именно 5000mAh 3S 25C

Александр_3

Да - именно этот. 40с в принципе неплохо, но он просто не влезет.

Undeadko

Информация по телеметрии, покупал banggood.com/3DR-Radio-Telemetry-915MHZ-Module-For… , самый дешевый вариант. Поменял провода местами, как уже было в этой теме. Работает как родная, дальность не проверял ( не летаю еще далеко).

ale_p

беда-беда. на метрах 100 чёта отвалилась связь и квад начал терять резко выосту, я начал дёргать ртл и он таки успел взлететь и повернуть домой, едва коснувшись крыши здания.
хз что это было. но после этого у меня отвалилсь телеметрия на пульте и я не мог армить и дисармить квад. допой принёс, полежал, теперь армится (может калибровка радио помогла), но телеметрия не показывает. может частые фейлсейфы как то с ней свзяаны… речь о prm02

Artscrew

В общем намучился я с Пионером и пришел к выводу, что не исправен сам контроллер. Плюнул, отснял видео неисправностей (не горят лампы GPS, не коннектится к ПК и вообще не запускается) и написал жалобу в в bangood. Ответили, что отправили видео поставщику, как отпишется, будут принимать меры. Может придется обратно его отсылать, а может и новый контроллер вышлют, что на вряд ли. Может у кого есть в этом опыт? Как быть?

MFer

Банг нормальная контора. Что сам попросишь, то ибудет. Могут контроллер выслать, без проблем. А можешь и вернуть, только отправка за твой счет скорее всего будет.

ale_p
MFer:

логи помогли бы

логи есть. там гпс, акселерометры, компас.

я вижу по гуглмапс примерно положение, но не могу на графике найти время. чтобы сопоставить с другими параметрами. просто не понимаю, в чём косяк, будто при фэйлсэйфе заклинило газ в положении ниже чем надо и он пошёл вниз.

Test: Brownout = UNKNOWN - No CTUN log data
Test: Compass = FAIL - FAIL: Large compass offset in MAG data (X:-31263.00, Y:9156.00, Z:3997.00)
Large change in mag_field (238.65%)
Min mag field length (114.97) < recommended (120.00)

Test: Dupe Log Data = UNKNOWN - No ATT log data
Test: Empty = GOOD -
Test: Event/Failsafe = FAIL - ERR found: FS_THR
Test: GPS = GOOD -
Test: IMU Mismatch = NA -
Test: Motor Balance = UNKNOWN -
Test: Parameters = GOOD -
Test: PM = NA -
Test: Pitch/Roll = NA -
Test: Thrust = NA -
Test: VCC = UNKNOWN - No CURR log dat

на компас ругается, но причём тут высота при потере сигнала. унитозв не было.

единственное что на ум приходит -
DCM_CHECK_THRESH виноват, стоит по умолчанию 0.8

ale_p

леатем. по поводу вот этого:

est: Brownout = UNKNOWN - No CTUN log data
Test: Compass = FAIL - FAIL: Large compass offset in MAG data (X:-31263.00, Y:9156.00, Z:3997.00)

хз, може у меня компас мот неправильно был сделан. сделал ещё раз.

выдал просто warning, что оффсет был 25%. ну это нестрашно, кмк.
и отключил DCM_CHECK_THRESH , выставив 0. мне кажется эта защита переодически добавляет неадеквата в поведение квада. даже на еденице.

вынул нахрен prm02 этот, ну его…
ещё на всякий случай препрошил аппаратуру на 1.5.2, а то малоли, задушили стоковой 2… какаято там.
саму антенку приёмника вывел наружу и расположил горизонтально под задним лучом.

не тестил на дальность, но отвалов в тех же условиях как тогда не было.