Eachine Pioneer E350
короче, у меня с зиппи вышел полный вес 1280г
получилось 16 минут, но был автолэнд на 10.6. пару минут бы ещё полетал точно.
грёбаный суперсимпл, чуть не убил квад, случайно включив. отключил.
есть идеи как настроить на тумблер старт записи с камеры? сигнальный кабель есть.
есть идеи как настроить на тумблер старт записи с камеры? сигнальный кабель есть.
погуглил мальца. судя по всему это не просто кабель, а целый модуль. т.е. по идее воткнул канал с приемника и на тумблер двухпозиционный его.
это был вопрос в рамках данной темы - у пионера на брюхе есть разъём, обозначенный как сигнальный для подвеса. он ведёт к разъмам на мозгах м7 или 8. не помню.
вот как то к нему подцепить и переназначить на тумблер можно?
с аппаратурой at9s у меня какая то жопа. 300 м и фэйлсейф, родная до 500 было. ну и радиолинк…
антены вроде не отвалившиеся - если кончик что у приёмника что у пульта обмотать фольгой - сигнал падает.
Сегодня был первый вылет, по итогам. Висел в лойтере как прибитый. Правда я пока побоялся высоко и далеко. Попробовал посадить через товер, сел осторожно. Потом еще полетал в ручном режиме. Очень доволен.
А я ждун. Пионер лежит разбитый, а ко мне едут
- запчасти для Пионера
- карбоновые пропы
- 2 Зиппи 5000
- GPS+компас BN-880
- курсовая камера runcam owl
- коптер Mi Drone
- Аппа FlySky FS-i6 с двумя ресиверами (перешью в 10ти канальную)
- гоночный коптер в виде запчастей. буду собирать гонщика на 210 раме и Betaflight F4 полётном контроллере.
Короче коптерная весна на подходе!
Какой zippy compact нужно брать этот:
hobbyking.com/…/zippy-compact-5000mah-3s-25c-lipo-…
или этот:
hobbyking.com/…/zippy-compact-5000mah-3s-40c-lipo-…
Правильно. Только разьем надо будет еще купить XT60 и перепаять. Мне что то с 20 декабря еще никак не дойдет.
сообщение отредактировал 😃 Получается, что именно 5000mAh 3S 25C
Да - именно этот. 40с в принципе неплохо, но он просто не влезет.
Испанец все экспериментирует… Теперь вот в акро летает.
Информация по телеметрии, покупал banggood.com/3DR-Radio-Telemetry-915MHZ-Module-For… , самый дешевый вариант. Поменял провода местами, как уже было в этой теме. Работает как родная, дальность не проверял ( не летаю еще далеко).
беда-беда. на метрах 100 чёта отвалилась связь и квад начал терять резко выосту, я начал дёргать ртл и он таки успел взлететь и повернуть домой, едва коснувшись крыши здания.
хз что это было. но после этого у меня отвалилсь телеметрия на пульте и я не мог армить и дисармить квад. допой принёс, полежал, теперь армится (может калибровка радио помогла), но телеметрия не показывает. может частые фейлсейфы как то с ней свзяаны… речь о prm02
логи помогли бы
В общем намучился я с Пионером и пришел к выводу, что не исправен сам контроллер. Плюнул, отснял видео неисправностей (не горят лампы GPS, не коннектится к ПК и вообще не запускается) и написал жалобу в в bangood. Ответили, что отправили видео поставщику, как отпишется, будут принимать меры. Может придется обратно его отсылать, а может и новый контроллер вышлют, что на вряд ли. Может у кого есть в этом опыт? Как быть?
Банг нормальная контора. Что сам попросишь, то ибудет. Могут контроллер выслать, без проблем. А можешь и вернуть, только отправка за твой счет скорее всего будет.
логи помогли бы
логи есть. там гпс, акселерометры, компас.
я вижу по гуглмапс примерно положение, но не могу на графике найти время. чтобы сопоставить с другими параметрами. просто не понимаю, в чём косяк, будто при фэйлсэйфе заклинило газ в положении ниже чем надо и он пошёл вниз.
Test: Brownout = UNKNOWN - No CTUN log data
Test: Compass = FAIL - FAIL: Large compass offset in MAG data (X:-31263.00, Y:9156.00, Z:3997.00)
Large change in mag_field (238.65%)
Min mag field length (114.97) < recommended (120.00)
Test: Dupe Log Data = UNKNOWN - No ATT log data
Test: Empty = GOOD -
Test: Event/Failsafe = FAIL - ERR found: FS_THR
Test: GPS = GOOD -
Test: IMU Mismatch = NA -
Test: Motor Balance = UNKNOWN -
Test: Parameters = GOOD -
Test: PM = NA -
Test: Pitch/Roll = NA -
Test: Thrust = NA -
Test: VCC = UNKNOWN - No CURR log dat
на компас ругается, но причём тут высота при потере сигнала. унитозв не было.
единственное что на ум приходит -
DCM_CHECK_THRESH виноват, стоит по умолчанию 0.8
Логи сюда выкладывай
arduplotter.com
И ссылочку, посмотрим…
леатем. по поводу вот этого:
est: Brownout = UNKNOWN - No CTUN log data
Test: Compass = FAIL - FAIL: Large compass offset in MAG data (X:-31263.00, Y:9156.00, Z:3997.00)
хз, може у меня компас мот неправильно был сделан. сделал ещё раз.
выдал просто warning, что оффсет был 25%. ну это нестрашно, кмк.
и отключил DCM_CHECK_THRESH , выставив 0. мне кажется эта защита переодически добавляет неадеквата в поведение квада. даже на еденице.
вынул нахрен prm02 этот, ну его…
ещё на всякий случай препрошил аппаратуру на 1.5.2, а то малоли, задушили стоковой 2… какаято там.
саму антенку приёмника вывел наружу и расположил горизонтально под задним лучом.
не тестил на дальность, но отвалов в тех же условиях как тогда не было.
Кто-нибудь знает как откалибровать пульт без Mission Planner? Бангуд ответил😁ear customer,
If you return the drone, the shipping freight will be your charge, will this suit for you?
About your problem, could you please calibrate the transmitter?
Best wishes,
Suzy
Кто-нибудь знает как откалибровать пульт без Mission Planner?
как это поможет с
(не горят лампы GPS, не коннектится к ПК и вообще не запускается)
надо давить на замену контроллера - бесплатно.