FPV миникоптеры на 250х рамах (ZMR, Blackout, QAV250 и т.п.)
вот с этим согласен,но по факту,если всё равно не знаешь где менять луптайм,то какая разница от каких настроек шагать?)пиды фигня,уже исправил,а вот как победить,то что его просто с адской силой уносит,пока не понял…
в CLI пробовал прописать looptime 1200 пишет не извесная команда,видимо как-то подругому надо вписывать…я сейчас на даче,инета с трудом хватает,чтобы просто эту страницу обновлять…ни видос не посмотреть,ни инет не перелопатить…сижу сам разбираюсь…до сегодняшнего дня не имел дел ни с клинфлайт,ни с naze32…а тут большинство на этом летают…но ничего посоветовать не могут…
Надо писать set looptime=
Потом не забыть сделать save и exit.
CleanFlight отлично документирован, на английском правда, но там все подробно расписано. Папка doc там же где прошивка лежит на гитхабе.
Кстати датчики то откалибровал? В программе квадрик ровно висит?
[QUOTE=Skank;5894254]
в CLI пробовал прописать looptime 1200 пишет не извесная команда
У себя прописывал SET LOOPTIME=1600 все прописывается
англ не знаю и говорю же,инет у меня сейчас со скоростью 0.26 мегабит…крайне сложно что-то читать/переводить,так как каждая страница грузится по 5 мин.
Луптайм поменял,если ещё кто подскажет,как тримировать или кинет ссылкой,так как самому сейчас не найти…то вообще шик будет,может сегодня полетаю ещё…
При раздизарменном коптере газ вверх . и в нужную сторону движение стиком. будет пикать. потом армишь и проверяешь
Недорогой пластиковый чемодан.
А что за кейс? где брали? и какие размеры у него внутренние?
А вот кейсик алюминевый хорош!
Да хороший, но был у меня такой, весит около 1.5кг, думал ФПВ чемодан сделать, но 1.5 чемодан, да ещё и оборуд. мониторы очки шлем и прочее… почти в 5кг выходит. А тащит в руках это всё + ещё коптер, не айс
Поэтому я смотрю в сторону пластикового кейса…
Кстати датчики то откалибровал? В программе квадрик ровно висит?
просто идеально ровно в проге,калибровал по уровню пузырьковому.
prntscr.com/87xtsy
просто идеально ровно в проге,калибровал по уровню пузырьковому.
prntscr.com/87xtsy
Что то мне кажется, тут не только в тримировании вопрос.
Регули калиброваны?
Механических проблем нет?
регули колиброваны,механических проблем нет.Всё новое,полностью новый коптер…даже антенну на видео тоже новую поставил…
в CLI пробовал прописать looptime 1200 пишет не извесная команда
попробуй набери команды и посмотри что у тебя , например set ( далее enter) это текущие твои настройки, dump ( enter ) help синтаксис ввода всех команд итд
looptime пропиши так set looptime = 3500 ( цифра твоя )
вот зависимость
Naze 32 ACRO esc’s speed’s по умолчанию 400Hz/2500
3500 - 286Hz
3000 - 333Hz
2500 - 400Hz
2000 - 500Hz
1600 - 600Hz
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2226655&p…
регули колиброваны,механических проблем нет.Всё новое,полностью новый коптер…даже антенну на видео тоже новую поставил…
Ну я бы попробовал в ручном режиме подлетнуть, посмотреть как он себя ведёт.
Была у меня похожая проблема на Flip32. Тоже боком стоял и валился на бок при полёте вперёд.
Как решилось, так и не понял.
Попробуй перепрошить с полным стиранием и с нуля настроить.
Луптайм поменял,если ещё кто подскажет,как тримировать или кинет ссылкой,так как самому сейчас не найти…то вообще шик будет,может сегодня полетаю ещё…
при деактивированных двигателях полный газ и правым стиком несколько раз в сторону противоположную отклонению
Ну я бы попробовал в ручном режиме подлетнуть
только в этом режиме я могу хотябы взлететь,в стабилайзе вообще нереально…причём тянет одинаково и в том и в том режиме,просто в рейте,я могу его держать за счет большего угла отклонений
при деактивированных двигателях полный газ и правым стиком несколько раз в сторону противоположную отклонению
сделал…и моторы стали почему-то заводиться только примерно на 40% газа и сразу с адской силой…плин явно с регулями что-то…регули bl20a прошитые blheli 14
prntscr.com/87wtdg
вот тут всё правильно у меня?(моторы стартуют на 1020)
ещё,чтобы во вкладке ресивер,всё было так 1000/1500/2000 играл с эндпоинтами и субтримами,правильно?или не стоило?
вот тут всё правильно у меня?(моторы стартуют на 1020)
Сбрось все, возможно просто заскок и настрой заново, такое бывает…
Перепрошей с галкой Full chip erase
Народ о чемоданах, кто знает как правильно называется эта жесткая губка которую в профи чемоданы ставят,
она и не пенопласт и не просто губка, жесткая, но не царапает и хорошо режется или что подходит для этих целей ?
ещё,чтобы во вкладке ресивер,всё было так 1000/1500/2000 играл с эндпоинтами и субтримами,правильно?или не стоило?
а с этим все правильно?или надо было оставить центры по 1520
как правильно называется эта жесткая губка которую в профи чемоданы ставят,
могу ошибаться,но вроде “полиуретановая подложка”
а с этим все правильно?"
Правильно 1000/1500/2000.
то что должно быть 1000/1500/2000 я понимаю что правильно,а добиваться этого надо было вот так: “играл с эндпоинтами и субтримами,правильно?или не стоило?”
то что должно быть 1000/1500/2000 я понимаю что правильно,а добиваться этого надо было вот так: “играл с эндпоинтами и субтримами,правильно?или не стоило?”
Сабтримами и эндпоинтами - правильно.
Выложи хоть скрин вкладки Receiver.
Доброго времени.
У меня вопрос на счет регулятора 12А.
Проблема в том, когда подключаешь питание 2,3,4 сразу пишат и делают чек, но вот проблема с 1м. Он может произвольно сам чекнуться через секунды 2-3 или вообще не чекается. Проверил пайку. Слегка прогрел решуль. Проблема осталась.
Снял термоусадку, чек стал происходить быстрее, после всех, он делает с задержкой максимум в 2 секунды.
Куда подскажите копать?
P.S. В OpenPilot’e снова сделал каллибровку, но не помогло.
могу ошибаться,но вроде “полиуретановая подложка”
Сойдет, нашел синий материал который наклеивают поверх подложки это “wide blue painters tape” Используется в 3D печати чтобы первый слой прилипал к подложке
на Амазоне много и дорого, но понятно что это, одна сторона липкая
www.amazon.co.uk/…/ref=sr_1_16?ie=UTF8&qid=1440348…
Куда подскажите копать?
P.S. В OpenPilot’e снова сделал каллибровку, но не помогло.
это абсолютно нормально для openpilot,если летает нормально.не обращайте внимания!!
Выложи хоть скрин вкладки Receiver.
Вроде все корректно.