FPV миникоптеры на 250х рамах (ZMR, Blackout, QAV250 и т.п.)
Это как раз и нормальное поведение, пропы обороты не теряют без активного торможения и коптер продолжает лететь
Я просто помню как по осени летал без торможения, вот и удивился что на текущих прошивках номер не проходит ) Но это не важно. Важно почему коптер так дергает…
. Важно почему коптер так дергает…
а приемник вы другой пробовали? Попробуйте
Так то я это не с неба взял
а приемник вы другой пробовали? Попробуйте
Да, пробовал. Собирал второй коптер с другими мозгом, регами, рамой, приемником, даже видеопередатчик и камера другие.
Да, пробовал. Собирал второй коптер с другими мозгом, регами, рамой, приемником, даже видеопередатчик и камера другие.
Тебе осталось поменять передатчик и квартиру, Все остальное уже заменил 😃
Может у тебя на Таринсе на стике газа реостат поврежден и в этом месте всегда сбой ?
Да, пробовал. Собирал второй коптер с другими мозгом, регами, рамой, приемником, даже видеопередатчик и камера другие.
У меня так приемники делают, причем два! У одного товарища глюки пропы вызывали новые 3 лопастники, но это скорее тоже не то
Может у тебя на Таринсе на стике газа реостат поврежден и в этом месте всегда сбой
Не поверишь, на другой аппе такая же ситуация 😃 Проверял на радиолинке ат9.
Просто посчитал смену приемника и аппы не важной, потому не написал.
Сейчас прошью бетафлай 2.1.6, если и там дерготня останется - вырежу кусок кривой газа… тк других идей у меня нет.
А земля у сигнального провода на регулях разведена?
Не поверишь, на другой аппе такая же ситуация Проверял на радиолинке ат9.
Раз уж завязалась эта неспешная беседа еще вопрос 😃 Прошиваешь прошивку с полным стиранием ? Может следы старой чудят ?
И Павел правильный вопрос задал кстати. Потому что на видео которое давали как правильно запитать мозг было видно на осциллографе когда движки активно тормозят, они работают как генераторы тока и отдают энергию в виде броска до 29 вольт. Мало того что можно пожечь мозг из за земли возможны фокусы…
Прошиваешь прошивку с полным стиранием ? Может следы старой чудят ?
Да, с полной.
А земля у сигнального провода на регулях разведена?
И Павел правильный вопрос задал кстати.
Идея, сейчас проверю. У меня от мозга к пдб идут толстые провода, но проверить стоит.
И Павел правильный вопрос задал кстати
А земля у сигнального провода на регулях разведена?
Протянул землю от регулей к мозгу, ничего не изменилось к сожалению. Может быть еще какие то идеи? Не хочется выкидывать движки…
Не хочется выкидывать движки…
Приму в дар =D
Попробуйте на 3S
В скрине Dump видно
feature AIRMODE
feature SUPEREXPO_RATES
Без знака минус, они Не «mode» и поэтому их нет в настройках
Попробовал я feature SUPEREXPO_RATES команду со знаком минус, после этого написалось что теперь дисэмбл, но в настройках выключатель так и не появился. Похоже в версии 2.8.1 нельзя включать и выключать акро плюс выключателем. Можно только активировать или отключить эту фичу через CLI
Отбалансировать моторы ?
Они отбалансированы, на максимальных оборотах никаких вибраций. Ровное вращение. Дерготня при сигнале с приемника 1400-1460 примерно.
Когда баланса нет, ИМХО не обязательно это будет заметно на максимальных оборотах. Может проявляться только на одной резонансной частоте.
Они отбалансированы, на максимальных оборотах никаких вибраций. Ровное вращение. Дерготня при сигнале с приемника 1400-1460 примерно.
Это пробовали?:
In this version the filters are optimised to provide the best possible flight characteristics. This means that some less agressive filtering is used. In case your setup is too noisy you need to adjust the filters. Here are some of the recommendations. The more filtering you use the less noise will be let into the system, but that will reduce the overall responsitivity of the pid controller and provide less stability in prop wash scenarios for example.
Default / Optimal flight performance:
gyro_lowpass = 100
dterm_lowpass = 110
Slightly noisy setup:
gyro_lowpass = 80
dterm_lowpass = 100
Very noisy setup
gyro_lowpass = 50
dterm_lowpass = 100
2.6.1 defaults:
gyro_lowpass = 80
dterm_lowpass = 70
Это пробовали?
Да, только на 2.8.1:
Very noisy setup( шумная)
gyro_lowpass = 50
dterm_lowpass = 100
gyro_lpf = 188HZ
Из любопытства задавил данные с гиры/dterm_lowpass/yaw_lowpass до 5 герц, дерготня очень сильно уменьшилась. Но не пропала.
Когда баланса нет, ИМХО не обязательно это будет заметно на максимальных оборотах. Может проявляться только на одной резонансной частоте.
Хорошо, сейчас отбалансирую моторки.
Попробуйте поставить PWM Output Dither больше. Вообще с этим параметром поиграть. В прошлом году у меня кобры колбасило на середине газа, гуру сказал что середина газа самое сложное место для блхели с торможением, и этот параметр может помочь сгладить переход середины газа.
По поводу прошивки 2.8.1. Разныцы с 2.7.0 не заметил вообще если не использовать суперэкспо. Нос так же задирает. Будем ждать когда Борис пофиксит.
Попробуйте поставить PWM Output Dither больше. Вообще с этим параметром поиграть
При 31 начало чуть колбасить с 0 до середины, в середине так же сильно как раньше. При уменьшении PWM Output Dither диапазон хода стика при котором коптер дергается плавно сокращался до минимума при PWM Output Dither=0. Но колбасня к сожалению никуда не исчезла, хоть диапазон газа при котором она наблюдается стал заметно уже.
Кстати кто нибудь знает, почему я не раз летал без куска лопасти и никаких проблем, кроме странного звука, не испытывал. А тут небольшие вибрации в середине хода стика и контроллер сходит с ума?
Или он не от вибраций сходит, херня какая то. Еще вопрос, можно ли как то силу активного торможения уменьшить?
Или он не от вибраций сходит, херня какая то. Еще вопрос, можно ли как то силу активного торможения уменьшить?
Еще попробуй Motor timing с Medium (как у тебя) поставь как у большинства народа на MediumHight попробуй и отпишись. И далее, я не помню давали это видео или нет, если да то повторюсь.
Смысл его, мен показывает как вибрации приводят к дерганью моторов (3м 40 сек , это на плате LUX с гиро 6500), причем дерганье происходит по диагонали ( а это дерганье по Yaw ), далее он устраняет проблему и показывает что движки поют.
Что он предлагает, первое- посадить полетник на толстый двухсторонний скотч. Кстати у меня первый квадрик так летал, никогда не имел с ним проблем.
Второе - посадить полетник на резиновые кольца, мы вчера о них писали и я решил их прикупить именно после этого фильма
Третье - это ОСЛАБИТЬ КРЕПЛЕНИЕ ПОЛЕТНИКА . То есть слегка открутить ( ослабить ) 4 пластиковых болта крепления полетника и резьбу чтобы не откручивать подфиксировать горячим клеем.
И мой полетник на F4 сегодня поменял статус на СОБРАН !
Serguzh - KKNGF4:Flash:6000:No Baro - Confirmed, Assembled
Блэкбокса нет?
Еще попробуй Motor timing с Medium (как у тебя) поставь как у большинства народа на MediumHight попробуй и отпишись
Вчера менял от лов до хай, тестируя на каждом пункте ) С low дерготня чуть меньше кстати.
давали это видео или нет, если да то повторюсь.
Смысл его, мен показывает как вибрации приводят к дерганью моторов (3м 40 сек , это на плате LUX с гиро 6500), причем дерганье происходит по диагонали ( а это дерганье по Yaw ), далее он устраняет проблему и показывает что движки поют.
Что он предлагает, первое- посадить полетник на толстый двухсторонний скотч. Кстати у меня первый квадрик так летал, никогда не имел с ним проблем.
Второе - посадить полетник на резиновые кольца, мы вчера о них писали и я решил их прикупить именно после этого фильма
Третье - это ОСЛАБИТЬ КРЕПЛЕНИЕ ПОЛЕТНИКА . То есть слегка открутить ( ослабить ) 4 пластиковых болта крепления полетника и резьбу чтобы не откручивать подфиксировать горячим клеем.
Нет, не давали. Сейчас попробую ослабить, если не поможет посажу на резиновые кольца. Если снова не поможет буду думать как полетник на скотч посадить )
Блэкбокса нет?
Да там дерготня по D и Р yaw’а. Не смотря на пиды вида 2/3/5, 2/3/5, 5/4/5. Причем пиды не слишком большие, тк коптер в полете плавает.