FPV миникоптеры на 250х рамах (ZMR, Blackout, QAV250 и т.п.)

Nik_son

Пытался повторить данный “феномен” с разными конденсаторами 1000 и 2200 мкФ но напряжение при полностью заряженном аккумуляторе подскакивает только до 17.4 В максимум. Потом скачет от 16.8 до 17.1В, но это не проблема, поставил в бетафлае максимальное напряжение не 4.2 а 4.35 на банку и бог с ним. Написал на форум электронщиков, ответы не однозначные, но может кому будет интересно почитать forum.cxem.net/index.php?/topic/202988-может-ли-ко…

mil-lion
Nik_son:

Написал на форум электронщиков, ответы не однозначные, но может кому будет интересно почитать forum.cxem.net/index.php?/top...omment-3016371

Обратите внимание на ответы про провода 😃 Если у вас от батареи к нагрузке идут тонкие и длинные провода, то еще поверю про индуктивность проводов и всплеск напряжения до 20 и то кратковременно, так как оно быстро разряжается через потребителя. Всплеск может быть только кратковременный при включении - переходные процессы. Ну и как правильно написали - скорее всего кривая схемотехника измерения напряжения Vbat. Нет фильтра.
Но опять это не конденсатор виноват а кривые китайские схемотехники.

Nik_son

Провода как провода, как у всех Инфинити графен, ещё кусок провода от полетника до разъема, ну там сантиметров 5. Конденсаторы я паял прямо на полетник.

idk

по опыту 17.2 уже достаточно, было такое на регах EzESC20А, типа они умные и сами отсекают. Что там подумает контроллер не в курсе…
Также ради интереса проверил мультиметром, 6в кондёр на 1000, линия питания 5.30в, как было ранее написано, напряжение с кондёром плавно возрастает от 4,5 и до 5.34 (дальше не стал ждать), т.е. выше чем линия питания, пусть и совсем немного в районе погрешности. Мерил на проводе куда подключается камера (кондёр тоже на проводе). Такая картина подъёма напряжения не наблюдается когда камеры нет (5,1-5,2в), когда камера подключена идёт подъём, при этом изображение камеры становится значительно ярче чем без кондёра.

mil-lion

Просто после импульсного ВЕСа на конденсаторе будет расти напряжение, так как лучше идёт фильтрация и накопление импульсного напряжения после ВЕСа.
А мы обсуждали конденсатор параллельно источника постоянного напряжения - батареи. Там нет импульсного напряжения. Там такого быть не должно. Одно объяснение может быть - индуктивность проводов от источника до потребителя.

Exception13

Кто-нибудь пробовал Tmotor F40 Pro v2 2400kv ? смотрел по обзорам, вроде как шикарные моторы, а по факту - полный хлам: ощутимое биение вала на трех моторах, один мотор так вообще имеет жуткий дисбаланс, люфтов в подшипниках я не заметил. На выходе получаю картинку с желе, достойную дешевых рейсерстаров. Интересно, одному мне так повезло или есть еще обладатели подобного дорогостоящего хлама 😃
Есть сетап на T-Motor F40 2400kv, эти моторы так вообще идеальны, даже в солнечную погоду никакого намека на желе нет.

Воронов
Exception13:

Tmotor F40 Pro v2 2400kv

Поди тоже подделки попались…

Exception13
Воронов:

Поди тоже подделки попались

да вот поди разберись, как понять подделка продается али нет…
Брал их тут.

GT_80

Exception13

Кто-нибудь пробовал Tmotor F40 Pro v2 2400kv ?

Весной заказал один такой на 1600 KV для тестов на стенде.
Тоже непонятки с ним какие то возникли сразу. Плохая балансировка и периодическое шарканье как будто задевает что то внутри.
Заказывал на банге. Пришел в фирменной баночке. Визуально всё ОК. Подшипники EZO. Разбирал его , внутри все ОК. Что там шаркает так и не понял…
Хотел брать эти моторы под долголет пока не буду.
Емаксы LS больше понравились. Качественные на вид и не шаркают и дешевле ) .

Exception13
GT_80:

периодическое шарканье как будто задевает что то внутри

Да, точно, такое тоже наблюдалось еще до установки на коптер, когда первый раз в руках крутил.

tuskan
Exception13:

да вот поди разберись, как понять подделка продается али нет…
Брал их тут.

мотор на проводах на столе запускаешь - сразу будет видно как он прыгает от плохой балансировки.
и видео бангуду с вопросом “шозафигня”

egunak95

Прошу помочь разобраться с полётными режимами в Бетафлай. Контроллер MATEK FC F722-STD во вкладке Modes имеет режимы Baro, GPS Home, GPS Hold как они работают? В WIKI github.com/betaflight/betaflight/wiki не нашёл описания этих режимов. В INAV имеется описание режимов и возможные комбинации. Картинка скрина

Alex89
Jentosik86:

FOXEER TM25 SWITCHER пигтейл SMA

Имею два видео передатчика Foxeer TM25 Switcher и TM600. У обоих именно такие полосы при газе. ПК пробовал Omnibus F4 v2 с банга и Kakute Holybro AIO, думал, помехи на видеосигнал в ПК наводятся. Оказалось, что нет.
Решение №1 - запитать VTX от BEC, например на 9В при акке 3S.
Решение №2 - запитать VTX от аккумулятора, но через LC фильтр.
Источник питания камеры влияет на удивление мало (тестировал Runcam Owl и Runcam Swift Mini). Немного лучшие результаты на квадрике все же получались при запитывании камеры от VTX, чем от штатных 5В ПК. На крыле камера питается тем же напряжением, что и VTX.

Aleksandr_L

Попробовал полетать по трассе на склоне (Санкт-Петербург, Охта Парк), интересный опыт:

youtu.be/Ezaz9SasbHA

Exception13

поверлуп вокруг ворот без наличия к-либо опорных объектов сделать всегда затруднительно. Все движения стиков сильно зависят от угла установки камеры и начальной скорости входа в петлю. Чтобы понять как надо работать газом и pitch’ем нужен к-либо опорный объект, который бы всегда оставался в поле зрении камеры (стена дома, высокая сосна и т.п.).

idk

подняли бы для начала камеру выше 35*, глядишь и получаться бы начало.

Nik_son

В этот день еще пробовал на другом кваде под бетафлаем на раме PUDA хамелеон. На ней как то лучше получалось, ну там и камера немного другая и пропы не такие злые. Потом запорол там регуль при краше и пересел на автобус с Kiss, а на нем все по другому 😃. Спасибо за советы.

SUPER_mONSTER

Возвращаясь к первому ПОСТУ о проблемах и вопросах квадрик претерпел изменения. Сначала я усилил лучи и пиды удалось немного поднять. Так же добавил рейтов, он стал живее. Осциляций стало меньше.
Но в итоге залил БФ и квадрик ожил. Убрал все усиления рамы. На стандартных пидах летит уверенно, осциляций не наблюдается. Приподнял немного до значений roll 50-50-30, pitch 50-50-30, yaw 65-50-25. Так же добавил чуть рейтов. Единственное его колбасит на максимальном газу. Буду добавлять везде понемногу i и следить за температурой движков. В целом пока доволен. Теперь можно спокойно учиться летать:)