FPV микрокоптеры на рамах от 100 до 200мм
Подсел на 4".
Первый сетап - на старой-доброй ET160. Движки - RCX 1407 3800, все остальное из коробки с не пригодившимися запчастями.
Без проблем облегчается до 130 грамм.
Второй - на отличной раме Mobi X4 от Helipal. BrotherHobby 1407 3600kv, стек XJB F424, Micro Swift 2, Eachine VTX03.
Пропы на обоих - KingKong 4045. Летаю на 3S/4S 850 mah. Для 4S двушки - потолок, под 3S можно смело ставить трешки, но лениво.
Сейчас собираю еще один на новых RCX RS1407 4100kv чисто под 3S.
Подсел на 4".
Есть видео полётов? Интересно посмотреть было бы.
Есть видео полётов? Интересно посмотреть было бы.
Нет, не записываю. После двушек и трешек, которых у меня в сумме уже десяток, летает быстро 😃
В целом, это отличная альтернатива тяжелым трешкам на 1407 моторах “ценой” в 5 грамм.
Господа!
Есть кубик от HGLRC с посадочными 20х20 и дырками под М2. Есть мысли, как заколхозить на него виброразвязку?
(на старом полётнике PIKOBLX с посадочными M3, развязка через резиновые ощутимо улучшала поведение квадрика, хочу и тут что-нибудь придумать)
дырками под М2
дырки металлизированы? попробовать прозвонить их и если никуда не звонится, то рассвердить на м3, на болты одеть силиконовую изоляцию с AWG14.
дырки металлизированы? попробовать прозвонить их и если никуда не звонится, то рассвердить на м3, на болты одеть силиконовую изоляцию с AWG14.
ага, металлизированы. Рассверливать стремаюсь, боюсь убить полётник, хотя может и решусь, если не придумаю ничего…
(Вообще да ,прозвонить надо, я почему-то сразу решил что на них обязательно будет земля)
полётник такой HGLRC XJB F425 Flytower F4 www.gearbest.com/…/pp_633965.html
дырки металлизированы?
На странице моего Ичайна прям красными написано - на дырках минус!
Это значит, что засверливать под M3 лучше не стоит? M2 жутко не удобно!
Если плата многослойная, то не стоит.
Если двуслойная (хз, но вряд ли), то имхо можно, а потом позвонить землю на обеих сторона и если звонится перестало, то соединить проводком.
Но это мысли вслух, электронщики наверное лучше скажут…
Хочу собрать квадрик 100-130см из Aurora 90.
Рама авроры ужасная: хрупкие кольца, идиотский способ крепления защиты камеры, при падении эту башню срывает, и выдирается разъем камеры с полётника и антенна приёмника. И весит 27гр к тому же.
Следовательно, имеем
Motor: Eachine 1104 7500KV
ESC: 10A BLHELI_S 16.5 2-3S 4 in 1
Propeller: 2035 50mm 4-blades propeller
Кучу 2S аккумов
Я смотрю на GEPRC GEP HX2 Hummingbird 110mm и Eachine Firer 110 (второй поинтереснее за свою цену).
Предложете что-то получше?
tomoquads.miiduu.com/mach3-racing-frame
интересная наклевывается…
Господа, немного оффтоп, но может быть подскажете, как на мелком полётнике PikoBlx настраивать LedStrip?
Летал всё без ледов, а тут захотелось на мою 130-ку прикрутить леды.
Подсоединил + и - и сигнал на “led strip” выход. Ни разу не настраивал леды, посмотрел инструкцию по настройке - у меня какая-то нездоровая хрень явно.
Леды при старте бешено перемигивают, потом включается только первый в красный цвет, подключаешь USB он становится синим 😃 На настройки в конфигураторе не реагирует.
Кто-нибудь на PikoBlx настраивал? Там какая-то хитрость есть?
Так там надо +/- на 5 вольт шину, а управляющий на led_strip пин
А выводы led+ Led- судя по картинке для траспондера.
Так там надо +/- на 5 вольт шину, а управляющий на led_strip пин
вот так и сделал! не пашет, даже контроллер перешил заново. Старт контроллера - быстро мигает разными цветами, когда устаканивается, загорается первый светодиод красным, такое чувство что это вообще не тот выход.
Ресурсы переназначать не надо? (Может туплю где-то?)
А протокол у регулей какой?
Если не дшот, и приемник по сбас, то можно попробовать управляющий на пин PPM подключить и переназначить ресурсы.
Тогда на обратной стороне полетника есть площадки motor 5 motor 6 если мне память не изменяет, можно туда подпаять управляющий и заремапить соответственно.
Тогда на обратной стороне полетника есть площадки motor 5 motor 6 если мне память не изменяет, можно туда подпаять управляющий и заремапить соответственно.
Супер! спасибо. Припаялся к пину мотора №5 прописал
resource MOTOR 5 none
resource LED_STRIP 1 A01
save
и led strip заработал как надо. А я и не знал что там есть площадки ещё на 2 мотора 😃
Полетал вот на адском ветру, хотя этот аппарат на этих моторах и этих пропеллерах летать не умеет.
А по конкретней можно? Собирался тоже на этой раме собирать.
А поконкретней можно? Собирался тоже на этой раме собирать.
Оригинал kingkong 110GT собран на 1105 моторах 7800 кв (кажется). Регуль у него на 10 ампер.
При резком газе (тротл-панч) у него гаснет видео и перезапускается регуль – и аппарат, соответственно, падает кувырком. Видео гаснет и при просадке напряжения.
Пропеллеры у него 2840, питание 2S.
Очень резкий в стоке, высоту невозможно держать, потому что прыгает от малейшего движения газом.
Я собрал на этой башне.
Как видно, она выдаёт только 6 ампер.
Моторы поставил 1103 10000 кв рейсерстары. Я, вообще-то, их взял для другого, но как-то примерил, потом привинтил, так они и остались.
Посадочные отверстия на раме нестандартные, так что пришлось колхозить переходник, приспособил скидочную пластиковую карточку, сделал из её кусочков бутерброд и внутрь него всунул приёмник. То есть приёмник у меня на дне.
Башню перевернул: снизу (над приёмником) у меня полётник, а сверху него – регуль. К канопе присобачена камера и передатчик.
Пищалка к этой башне припаивается задом наперёд, плюс к минусу, минус к плюсу.
Такие моторы с такими пропеллерами при таком весе (90 грамм, по-моему, без батареи), общепризнанно летать не могут.
Поэтому я сильно и не надеялся, запустил на 1935 5-лопастных пропеллерах и повисел дома.
Он достаточно живой, но не сумасшедший, как оригинал.
Время висения получилось 5 минут на 430 мАч онбо. Моторы прохладные, батарея тоже, разъём её тоже.
Заменил пропеллеры на оригинальные 2840 и провисел на этой же онбе уже 6 минут.
Вышел полетать на улице. Было около нуля, поэтому батарея практически сразу стала просаживаться, осд говорило “баттери лоу” и вообще “ленд нау”.
Потом полетал у офиса, в сильный ветер (около 10-12 м/с) при температуре около 6-8 градусов.
На лёгкой батарее (220 мАч тату) летал живо, по высоте прыгал неплохо, но можно было уже удержаться под деревьями.
А когда воткнул тяжёлую 430 онбо – стало самое то, он приобрёл устойчивость, инерцию и летал минут 4-5 между деревьями и столбами.
Хочу ещё поэкспериментировать с пропеллерами, попробовать 2-лопастные.
Рама от удара о бетон на одном луче размахрилась, поэтому присматриваю защиту лучей.
Может быть, попробую другие моторы, 1104 или 1105.
Но и сейчас аппарат вполне себе летабельный и красивый. Электроника защищена, видео стоит 25 мВт, камера ранкам свифт микро в корпусе от фоксира микро, потому что… так получилось. Корпус от ранкама чучуть не лезет в канопу, его надо подпиливать либо плавить канопу. Либо брать корпус от фоксира, но не рекомендую: посадочные отверстия под шурупы не совпадают.