Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
Маленькая поправка к версии, что то поменяли за ночь в прошивках
93 KB betaflight_MOTOLAB.bin
262 KB betaflight_MOTOLAB.hex
295 KB betaflight_NAZE.hex
263 KB betaflight_RMDO.hex
307 KB betaflight_SPARKY.hex
я перепрошиваю свою назу.
Изменения коснулись прошивок
где вы берете эту информацию?
где вы берете эту информацию?
Много лет уже установлена программа наблюдения за изменениями на сайтах. Если что то меняется она показывает (меняется контрольная сумма ).
Вот скриншот того что увидел утром, файлы закрашенные красным за ночь изменились, вчера при появлении новой прошивки они были обычного цвета.
Не знаю как у вас, я вчера прошил новую версию были глюки, то пульт отказывался работать и заработал после новой калибровки ESC , то конект не с первого раза. Потом прошил со стиранием чипа все заработало как нужно, правда на новой версии CF нужно дважды нажать кнопку прошивки иначе ошибка и зависает иногда как и прежняя, нужен дисконект и конект.
PS много инфы на самом сайте и мирк канале Гидры, там народ пишет вещи которые на форумах даже не обсуждаются.
Скрин канала сервера chat.freenode.net канал #cleanflight
Много лет уже установлена программа наблюдения за изменениями на сайтах. Если что то меняется она показывает
странно все это
кода выкатывают новый релиз, например этот github.com/borisbstyle/betaflight/…/v2.1.3 в нем выкладывается ряд бинарников для прошивки разных контроллеров
вы пишите:
Изменения коснулись прошивок
104 KB betaflight_CC3D_pin6_buzzer.bin
328 KB betaflight_CC3D_pin6_buzzer.hex
295 KB betaflight_COLIBRI_RACE.hex
92.7 KB betaflight_MOTOLAB.bin
307 KB betaflight_SPRACINGF3.hex
т.е. вы хотите сказать что выложили 14 новых файлов на новой странице - ваша прога показывает что изменились только 4?
после этого эти фалы не менялись, но через пол дня прога показала то изменилось еще 5:
93 KB betaflight_MOTOLAB.bin
262 KB betaflight_MOTOLAB.hex
295 KB betaflight_NAZE.hex
263 KB betaflight_RMDO.hex
307 KB betaflight_SPARKY.hex
а как же оставшиеся 5? 😉
очень похоже на не корректную работу вашей программы или на не правильную интерпретации ее результатов
странно все это
Почему, программе без разницы, она просто фиксирует изменение контрольных сумм, их не было. К утру размеры файлов поменялись что программа и зафиксировала.
В следующий раз попробую сделать скриншоты если это повторится и потом вместе сравним. Не большая проблема. Кстати на форуме Борис сам иногда пишет что меняет например только бинарик для CC3D или какой то отдельный файл в прошивках не меняя общей версии. Ведь я так понимаю ему нужно внести изменения в каждую прошивку.
Это проблема ? 😃
Пока тихо что нибудь напишу 😉, в мирке написали что некий васечкин написал о проблеме в прошивке
[cleanflight] vasichkin opened issue #1490: CJMCU support broken on betaflight 2.1.3 git.io/v4t6s
I’ve compiled betaflight 2.1.3 and uploaded to my CJMCU.
After uploading i found:
It cannot connect to cleanflight configurator (timeout connecting).
Right after connecting to usb, motors start spinning.
I’ve tried betaflight 2.1.1 and it does not have thees issues.
Вот ровно это же было у меня, трудный конект и двигатели сами начали вращаться после конекта на малом газу, после прошивки с полным стиранием чипа это не повторилось.
Интересно, зачем люди шьют без стирания, если автор рекомендует со стиранием?
Мазохисты такие необычные…
Интересно, зачем люди шьют без стирания, если автор рекомендует со стиранием?
Я для эксперимента, все равно прошиваю со стиранием. Хотел посмотреть поменяются ли PID в Luxfloat А там все затерло как и предупреждали и движки заработали, на пульт не реагировал итд
Парни, подскажите, пожалуйста, как подключить PDB плату MATEC ru.aliexpress.com/item/…/32443825419.html
к Назе32? Точнее как в назе с Бетафлаем назначить на 5 или 6 канал мотора возможность управления с 3 позиционного переключателя передатчика? Подключить напрямую в приёмник не возможно, так как стоит сателлит Спектрум.
Парни, подскажите, пожалуйста, как подключить PDB
Не так давно Сергей Баранов дал мне наводку, как выйти из подобной ситуации. Я, правда, не воспользовался подсказкой. По его же совету вышел из положения проще, перепрошил X4RSB и воспользовался дополнительным PWM каналом.
Кстати, MATEK этот имеет изъян в функционале: при использовании 12V BEC, управлять светодиодами не получится - будут светить постоянно. Выясняется это только в исправленном мануале, расположенном на сайте производителя. Так что, если это важно, подбирайте 5-вольтовые.
Спасибо! Был бы приемник и проблем бы не было, но тут сателит (( Будем пробовать этот квест. Если получится отпишусь.
А про этот Матек, да, были негативные отзывы про его 12в…поэтому у меня дефолтные 5в. Работу с подстветкой еще не проверял, 5-ти вольтовые еще в пути. А вот пищалку, правда, на Опенпилоте удалось запустить легко. Не самая громкая, но пока хватает.
Добрый вечер.
А как встраивать в поле квадрик, брать комп или Приложение может есть для андройда?
Betaflight прошивка 😃
А оно дружит с BetaFlight? Из описания не очень понятно, не хотелось бы поменять через него настройки PID и уйти в землю 😃
Должно дружить. Можно дома попробовать поменять настройки и проверить их в обычном конфигураторе.
Дружит.
постоянное колебание сигнала на моторах
так у вас и gyro колеблется, и PID соответстенно. вибраций нет?
Кстати -похоже на баг в ББ эксплорере - у вас ведь мозг повёрнут? - просто судя по скриншоту вы выполняете roll влево, а трудятся задние моторки (если смотреть на картинку квадрика)
так у вас и gyro колеблется, и PID соответстенно. вибраций нет?
Может и есть, я не балансировал кобры.
Кстати -похоже на баг в ББ эксплорере - у вас ведь мозг повёрнут? - просто судя по скриншоту вы выполняете roll влево, а трудятся задние моторки (если смотреть на картинку квадрика)
Да, мозг вверх ногами и на 90 градусов повёрнут.
Вроде только D сильно колеблется, кривая gyro довольно гладкая.
Ещё значение PID_I[pitch] всё время большое, это квадрик спереди или сзади перегружен?
Вот файл блэкбокса:
drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
Del
Так было ведь уже 13 ноября.