Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников

storks

А start power какой в blheli стоит? И еще с motor timing пополбуйте поиграть

PaulM

0.125, тайминги пробовал med и med-high.
В любом случае, рег не жилец. Если в таком щадящем режиме не стартует нормально, что уж говорить про роллы-флипы
Есть одна надежда, что PDB кривая и есть проблемы по передаваемому току. Вернусь с дачи домой, проверю. Ещё может с мотором проблема, обмотка хреново припаяна.

idk

Вышла 3.0 rc 8
У меня не шьется, видимо косяки со сборкой.
Т.е. Верефикацию не проходит и мозг не стартует. Ircfusionf3.
Кто там зареган не моглибы написать?
Rc 7 тоже но мозг стартует летал нормально в прошлый раз.
2.9.1 шьется без проблем.
Конфигуратор 1.7.4
Ну или подожду финальной.

Сергей_Уж
PaulM:

Есть одна надежда, что PDB кривая и есть проблемы по передаваемому току. Вернусь с дачи домой, проверю. Ещё может с мотором проблема, обмотка хреново припаяна.

Есть еще одна надежда в Betaflight 3.0.0-RC8 поправили “Fix PPM for Revo” Надежда умирает последней, попробуйте, а вдруг ОНО 😃

AlexeyStn
AlexeyStn:

Летаю на Naze32 с Cleanflight и MinimOSD с прошивкой MW OSD. Всё работает.
После каждого полёта (после дизарма) показывается таблица с результатами полёта: максимальная скорость, высота, расстояние.
Мне она не нужна, только мешает. Возможно ли её как-то отключить?

Нашёл ответ на свой вопрос сам. Дело было не в CleanFlight, а в MW_OSD. В файле Config.h раскомментировал #define SHORTSTATS, теперь после дизарма на экране Statistics показывается только время совершённого полёта и нет ненужной инфы с GPS (тем более GPS у меня нет).

TJohn7002
idk:

Вышла 3.0 rc 8
У меня не шьется, видимо косяки со сборкой.

У меня шьётся, но к мозгу не подключиться потом (BeerotorF3 -SPRACINGF3)

mil-lion
PaulM:

Там если дать газу в конфигураторе, мотор начинает импульсами работать. А потом вдруг спохватывается и раскручивается нормально.

Была такая же фигня на обычных “пчёлках”. Одна пчелка не работала на 3S а вторая на 4S. Вылечилось только заменой регулятора.

PaulM

Самое интересное, что я их все проверял перед установкой. Но проверочная батарея у меня 3S.

PaulM

Вернулся с дачи домой, начал разбираться с причиной. Опыт, полученный чтением форума 😃, подсказывал, что дело не в регуле, а в самом моторе - так в итоге и оказалось. Первым же делом заменил мотор на запасной, и на том же регуле на 4S все заработало нормально. Вот так, век живи - век учись.
Мотор был нулевый ZMX V2, есличо.

Mugz

О божечки! Как хорошо полетело на RC8!!! Срочно надо руки выправлять, чтоб летать соответственно.

упячка
Mugz:

О божечки! Как хорошо полетело на RC8

На rc8 по умолчанию режекторный фильтр dterm включен на 260 герц с частотой среза 160 герц. Значит сетап шумный ))

Mugz
упячка:

На rc8 по умолчанию режекторный фильтр dterm включен на 260 герц с частотой среза 160 герц. Значит сетап шумный ))

У меня он и в RC7 включен был (если ты про notch)

однако RC7 вообще не летал. Скорей всего дело в MULTISHOT 32k. С ним прям как хотелось! Я аж от удивления даже недонастроенные пиды не корректировал и лог записать забыл

упячка
Mugz:

У меня он и в RC7 включен был (если ты про notch)

В RC8 включен dterm_notch и даже при копировании настроек через diff фильтр остается включенным. Если не веришь можешь проверить набрав в консоли get dterm_notch

Sabotaghe74
Mugz:

Скорей всего дело в MULTISHOT 32k.

Может есть повод мультишот отключить? Чисто в экспериментальных целях.

Mugz
упячка:

dterm_notch и даже при копировании настроек через diff фильтр остается включенным. Если не веришь можешь проверить набрав в консоли get dterm_notch

я его в RC7 и включил после твоих постов

Sabotaghe74:

Может есть повод мультишот отключить? Чисто в экспериментальных целях.

Здравая мысль. Попробую

упячка
Mugz:

я его в RC7 и включил после твоих постов

Завтра rc8 затестирую, может коптер станет летать еще лучше.

rins

прошил 3.0 рц8 после 281. ну что сказать. глобально ничего не поменялось. может коптер чуть плавней летит. нужно повесить камеру поснимать.
на стоковых пидах пружина. поднял Д в два раза и чуть П. вроде нормально.
(но и на 281. Д=40. на моём конфиге). буду настраивать. и присматриваться.

а да. что заметил. пружина не только после большого манёвра. но и при небольших отклонениях положения. с небольшим ускорением. мне это показалось странным. повышение Д вроде почти решило эту проблему…
пропваша пока не смог добиться. странно. нужно ещё полетать.

rins

облетал ещё РЦ8.
обратил внимание на минусы. висим. сбрасываем газ. потом добавляем. коптер плывёт. его болтает.
кручу ролл при минимальном газе. что то както не так крутит. болтает чтоль. пока не понял. однозначно на 281 было лучше.
сам полёт плавней.
посмотрите видео. что скажите. специально записал эти режимы. особо беспокоит болтанка при добавлении газа.
хотя это мои придирки. и могу отлетать неплохо. и это будет не заметно.
пиды Д поднял в два раза. П чуть поднял. иначе совсем болтало.

youtu.be/0e2xw5rOQNw

хотя может сильно придираюсь. проверил на запасном коптере (281). всё также но получше. процентов на 30-40. (по яв меньше гуляет)

упячка

По моему пиды низкие слишком, он у тебя весь болтается и свое положение не держит. У меня коптер хорошо полетел когда я по Р пиды в ~2 раза увеличил, по D в 3-4 в зависимости от оси. Яв только не трогал и так норм. А коптер у меня адекватный, rs2205/blheli_s 20a/dal T5040/T5045BN при весе в 350 грамм без акка.

rins
упячка:

. У меня коптер хорошо полетел когда я по Р пиды в ~2 раза увеличил,

на прошивке РЦ8?

поднимать ещё Р?

youtu.be/aZyc5gkpuIo

4\4\16
xracer spi v3.1