Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников

Babay

Подскажите пожалуйста, возможно ли подменить TX3 на вывод первой сервы в полетнике LUX/BF 3.1.7. Делаю все как и раньше, включаю SERVO_TILT, вывожу список ресурсов:
# resource
resource BEEPER 1 B13
resource MOTOR 1 C06
resource MOTOR 2 C07
resource MOTOR 3 C08
resource MOTOR 4 C09
resource MOTOR 5 A00
resource MOTOR 6 A01
resource MOTOR 7 A02
resource MOTOR 8 A03
resource MOTOR 9 B14
resource MOTOR 10 B15
resource PPM 1 A08
resource LED_STRIP 1 A06
resource SERIAL_TX 1 C04
resource SERIAL_TX 2 A14
resource SERIAL_TX 3 B10
resource SERIAL_RX 1 C05
resource SERIAL_RX 2 A15
resource SERIAL_RX 3 B11

Заменяю:
resource SERIAL_TX 3 none
resource SERVO 1 B10
save

И ничего. На выходе нет PPM сигнала. На какой вывод можно еще попробовать сделать вывод PPM на LUX? И еще не пойму, где у этого полетника выводы под еще 6 моторов:)

komar2
Limonchik:

вы сами то пробовали загуглить по названию вашей платы

Спасибо, посмотрел. Поставил прошивку AIRBOTF4 и все заработало.

Strijar
Babay:

И ничего. На выходе нет PPM сигнала. На какой вывод можно еще попробовать сделать вывод PPM на LUX?

Не всякий выход может генерировать PPM. Попробуйте какой нибудь из свободных MOTOR - они точно должны.

Babay
Strijar:

Не всякий выход может генерировать PPM. Попробуйте какой нибудь из свободных MOTOR - они точно должны.

Уже понял, почитал документацию. Могут отдавать PWM только выводы с таймером, то есть только те, которые в списке ресурсов отмечены как MOTOR или PWM. А на LUX всего 4 площадки под моторы, несмотря на заявленные 10 выходов в списке ресурсов, так что подключиться некуда, разве что только непосредственно к ногам процессора:(

userlend

Всем привет! Ошибка в cleanflight - configurator, некоторые картинки не грузит, например при выборе конфигурации моторов, или в setup/Instruments.

userlend
userlend:

Всем привет! Ошибка в cleanflight - configurator, некоторые картинки не грузит, например при выборе конфигурации моторов, или в setup/Instruments.


Vladimi45

Доброго всем суток. Купил себе в качестве первого коптера Falcon 250 pro на контроллере Naze32. И столкнулся сразу с проблемой подключения к ПК (точнее зависание ПО). Скачал, установил драйвер: CP210x USB to UART Bridge VCP Drivers. Коптер замечательно подключился по COM3 порту. Ставлю Cleanflight\Betaflight подключаюсь порт COM3 скорость 115200. Соединение проходит успешно вкладки открываются все, но проходит секунд 10-20 и все виснет. При нажатие дисконекта повторно не подключается пока физически не выдернешь из USB. Что пробовал: менять кабель USB (3шт). Пробовал на 2х компах с разными операционками. Менял скорость подключения на меньше и больше но подключается только на 115200. Подключал как с питание коптера так и без. Все тестировал как на Cleanflight так и на Betaflight. Подскажите что делаю не так? Если дело не в моих ручках. Пройдет ли у меня обновление прошивки контроллера или есть вероятность что вовремя обновления подвиснет? И последний вопрос при обновлении Naze32 обязательно замыкать BOOT? т.к. у меня на плате над контактами BOOT припаян разъем и перекрывает контакты (не пойму зачем так китайцы напаяли).
Log подключения:
2017-05-18 @ 18:39:19 – Running - OS: Windows, Chrome: 58.0.3029.110, Configurator: 3.1.1
2017-05-18 @ 18:39:25 – Serial port successfully opened with ID: 1
2017-05-18 @ 18:39:25 – MultiWii API version received - 1.20.0
2017-05-18 @ 18:39:25 – Flight controller info, identifier: BTFL, version: 3.0.0
2017-05-18 @ 18:39:25 – Running firmware released on: Sep 11 2016 00:35:30
2017-05-18 @ 18:39:25 – Board: AFNA, version: 2
2017-05-18 @ 18:39:25 – Unique device ID received - 0x66cff574855895187161629

Sinnpriest

Добрый день.
Ситуация такая: На Cleanflight 2.0.2 в случае, если контроллер теряет связь (кратковременно даже), то дрон переходит в режим Failsave навсегда!!! Я из за этого уже потерял дрона (упал в 300х метрах на дорогу, и сразу переехала машина, ну ±3 метра и был бы цел).
Есть какая-либо опция, чтоб совсем не отказываться от Failsave-а, но так, чтоб после пропадания сигнала и вновь его появлении этот режим отменялся и дрон вновь был управляемым. Сбросить же Failsave можно только отключив батарею.
В предыдущих версиях (до 2.0.0) точно было так, что при восстановлении связи дрон становился вновь управляемым.

Goryna

Прошу прощения за возможный офтоп т.к. не знаю в какую тему задать вопрос.
Квадрик на SP racing F3. Из-за воды загорелся один регулятор. Поменял. Подключаю к компу определяется как положено - …CP210X но на плате ничего не моргает. И вот в бетафлай не подключается.
Плату можно выбросить?

Bitrate

День добрый, гуру бетафлайта!
Проблема в спонтанных дерганьях коптера на среднем газу, на большом газу и при маневрах нет такого. Записал лог в черную коробку, держал коптер в руках, просьба глянуть на 39.98 сек. Чем вызван этот всплеск по питчу? Лог на яндекс диске

K0L0bock

CP210X но на плате ничего не моргает. И вот в бетафлай не подключается.

Нужно мерить напряжение на процессоре или после 3.3 в стабилизатора, а если 5 вольт подать на шину?

Bahecuk

Никак не могу победить телеметрию, может у кого было такое:
При подключении аккумулятора на пару секунд появляется телеметрия(~12 датчиков, потом идет предупреждение ‘sensor lost’ и далее обновляются только датчики RSSI и RxBatt, т.е. до аппы телеметрия с мозга не доходит.
Betaflight 3.1.7.
Мозги пробовал Spr F3 и Airbot F4, во все порты попеременно, для F4 паял S.Port с ноги инвертора.
Пробовал два приемника XSR.
Только купил аппу (новая), таранис Q X7, прошивка на аппе стоит последняя 2.2 RC18.
При всех комбинациях одинаковое поведение, при этом S.Bus работает и квадрик летает без проблем.

rsst
Vladimi45:

Доброго всем суток. Купил себе в качестве первого коптера Falcon 250 pro на контроллере Naze32. И столкнулся сразу с проблемой подключения к ПК (точнее зависание ПО). Скачал, установил драйвер: CP210x USB to UART Bridge VCP Drivers. Коптер замечательно подключился по COM3 порту. Ставлю Cleanflight\Betaflight подключаюсь порт COM3 скорость 115200. Соединение проходит успешно вкладки открываются все, но проходит секунд 10-20 и все виснет. При нажатие дисконекта повторно не подключается пока физически не выдернешь из USB. Что пробовал: менять кабель USB (3шт). Пробовал на 2х компах с разными операционками. Менял скорость подключения на меньше и больше но подключается только на 115200. Подключал как с питание коптера так и без. Все тестировал как на Cleanflight так и на Betaflight. Подскажите что делаю не так? Если дело не в моих ручках. Пройдет ли у меня обновление прошивки контроллера или есть вероятность что вовремя обновления подвиснет? И последний вопрос при обновлении Naze32 обязательно замыкать BOOT? т.к. у меня на плате над контактами BOOT припаян разъем и перекрывает контакты (не пойму зачем так китайцы напаяли).
Log подключения:
2017-05-18 @ 18:39:19 – Running - OS: Windows, Chrome: 58.0.3029.110, Configurator: 3.1.1
2017-05-18 @ 18:39:25 – Serial port successfully opened with ID: 1
2017-05-18 @ 18:39:25 – MultiWii API version received - 1.20.0
2017-05-18 @ 18:39:25 – Flight controller info, identifier: BTFL, version: 3.0.0
2017-05-18 @ 18:39:25 – Running firmware released on: Sep 11 2016 00:35:30
2017-05-18 @ 18:39:25 – Board: AFNA, version: 2
2017-05-18 @ 18:39:25 – Unique device ID received - 0x66cff574855895187161629

OSD есть в наличии? если да, попробуйте его отключить

Afinogen
Bahecuk:

Никак не могу победить телеметрию, может у кого было такое:
При подключении аккумулятора на пару секунд появляется телеметрия(~12 датчиков, потом идет предупреждение ‘sensor lost’ и далее обновляются только датчики RSSI и RxBatt, т.е. до аппы телеметрия с мозга не доходит.
Betaflight 3.1.7.
Мозги пробовал Spr F3 и Airbot F4, во все порты попеременно, для F4 паял S.Port с ноги инвертора.
Пробовал два приемника XSR.
Только купил аппу (новая), таранис Q X7, прошивка на аппе стоит последняя 2.2 RC18.
При всех комбинациях одинаковое поведение, при этом S.Bus работает и квадрик летает без проблем.

У меня X9D+ и приемник XSR, мозги омнибас Ф4. Ситуация 1 в 1. Сейчас строчу письмо китайцам, может помогут(((

merhov

Дорогой Вова я ставлю Win USB(v6.1.7600.16385) и нажиммаю на replace driver.пробует установить но через несколько секунд пишет the driver installation failed.

Vladimi45
rsst:

OSD есть в наличии? если да, попробуйте его отключить

Да. Огромное спасибо проблема в OSD была.

Bahecuk
Afinogen:

У меня X9D+ и приемник XSR, мозги омнибас Ф4. Ситуация 1 в 1. Сейчас строчу письмо китайцам, может помогут(((

Мне сегодня решение подсказали в основном топике по бетафлайт на рцгрупсах.
Проблема в старой прошивке приемника. Решается обновлением, вот гайд как делать. Обратите внимание на то, что + и - в разъеме надо поменять местами.
Для тех, у кого как и у меня Q x7 и при попытке прошивки вылетает ошибка “no response from bottom pin” - у вас новая партия и вам нужно вместо контактов для модуля использовать нижний С.порт (рядом с sd картой), там стандартный порядок контактов - слева в сторону SD карты - Земля, 5В, С.порт.
У меня все прошилось и заработало.

Afinogen
Bahecuk:

Проблема в старой прошивке приемника.

Огромное спасибо!! Прошил и работает! Наконец мои мучения кончились)))

Bitrate
Bitrate:

День добрый, гуру бетафлайта!
Проблема в спонтанных дерганьях коптера на среднем газу, на большом газу и при маневрах нет такого. Записал лог в черную коробку, держал коптер в руках, просьба глянуть на 39.98 сек. Чем вызван этот всплеск по питчу? Лог на яндекс диске

прошу совета, что это может быть? это дефект контроллера? стоит китайский рево ф4 прошит под аирбот

Ratverg
Bitrate:

прошу совета, что это может быть? это дефект контроллера? стоит китайский рево ф4 прошит под аирбот

для начала попробуйте

  • перейти на dshot
  • контроллер на виброразрязку
mil-lion
Bitrate:

прошу совета, что это может быть? это дефект контроллера?

Посмотрел лог. Шумы есть, но не большие. Нашел только один непонятный момент (смотри картинку). Может вы его руками дернули? Там по гиро тоже всплеск. В остальном все отрабатывает точно команды стиков.
Но вот по питчу есть шумы. Попробуйте поставить мозг на колечки (сделайте виброразвязку) и желательно на моторах тоже сделать софтмаунт. Может помочь.

P.S. Почему то 1 мотор вообще останавливается. Может регулятор или срыв синхронизации?
P.P.S. А вот то что в руках держали это плохо. Теперь понятно почему был всплеск по гироскопу и почему первый мотор отрубался. Нужно лог записывать подлетая на небольшую высоту, либо нормально подметнуть. Чтобы было видно где происходит кобасня.