Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
Доброго всем суток. Купил себе в качестве первого коптера Falcon 250 pro на контроллере Naze32. И столкнулся сразу с проблемой подключения к ПК (точнее зависание ПО). Скачал, установил драйвер: CP210x USB to UART Bridge VCP Drivers. Коптер замечательно подключился по COM3 порту. Ставлю Cleanflight\Betaflight подключаюсь порт COM3 скорость 115200. Соединение проходит успешно вкладки открываются все, но проходит секунд 10-20 и все виснет. При нажатие дисконекта повторно не подключается пока физически не выдернешь из USB. Что пробовал: менять кабель USB (3шт). Пробовал на 2х компах с разными операционками. Менял скорость подключения на меньше и больше но подключается только на 115200. Подключал как с питание коптера так и без. Все тестировал как на Cleanflight так и на Betaflight. Подскажите что делаю не так? Если дело не в моих ручках. Пройдет ли у меня обновление прошивки контроллера или есть вероятность что вовремя обновления подвиснет? И последний вопрос при обновлении Naze32 обязательно замыкать BOOT? т.к. у меня на плате над контактами BOOT припаян разъем и перекрывает контакты (не пойму зачем так китайцы напаяли).
Log подключения:
2017-05-18 @ 18:39:19 – Running - OS: Windows, Chrome: 58.0.3029.110, Configurator: 3.1.1
2017-05-18 @ 18:39:25 – Serial port successfully opened with ID: 1
2017-05-18 @ 18:39:25 – MultiWii API version received - 1.20.0
2017-05-18 @ 18:39:25 – Flight controller info, identifier: BTFL, version: 3.0.0
2017-05-18 @ 18:39:25 – Running firmware released on: Sep 11 2016 00:35:30
2017-05-18 @ 18:39:25 – Board: AFNA, version: 2
2017-05-18 @ 18:39:25 – Unique device ID received - 0x66cff574855895187161629
Добрый день.
Ситуация такая: На Cleanflight 2.0.2 в случае, если контроллер теряет связь (кратковременно даже), то дрон переходит в режим Failsave навсегда!!! Я из за этого уже потерял дрона (упал в 300х метрах на дорогу, и сразу переехала машина, ну ±3 метра и был бы цел).
Есть какая-либо опция, чтоб совсем не отказываться от Failsave-а, но так, чтоб после пропадания сигнала и вновь его появлении этот режим отменялся и дрон вновь был управляемым. Сбросить же Failsave можно только отключив батарею.
В предыдущих версиях (до 2.0.0) точно было так, что при восстановлении связи дрон становился вновь управляемым.
Прошу прощения за возможный офтоп т.к. не знаю в какую тему задать вопрос.
Квадрик на SP racing F3. Из-за воды загорелся один регулятор. Поменял. Подключаю к компу определяется как положено - …CP210X но на плате ничего не моргает. И вот в бетафлай не подключается.
Плату можно выбросить?
День добрый, гуру бетафлайта!
Проблема в спонтанных дерганьях коптера на среднем газу, на большом газу и при маневрах нет такого. Записал лог в черную коробку, держал коптер в руках, просьба глянуть на 39.98 сек. Чем вызван этот всплеск по питчу? Лог на яндекс диске
CP210X но на плате ничего не моргает. И вот в бетафлай не подключается.
Нужно мерить напряжение на процессоре или после 3.3 в стабилизатора, а если 5 вольт подать на шину?
Никак не могу победить телеметрию, может у кого было такое:
При подключении аккумулятора на пару секунд появляется телеметрия(~12 датчиков, потом идет предупреждение ‘sensor lost’ и далее обновляются только датчики RSSI и RxBatt, т.е. до аппы телеметрия с мозга не доходит.
Betaflight 3.1.7.
Мозги пробовал Spr F3 и Airbot F4, во все порты попеременно, для F4 паял S.Port с ноги инвертора.
Пробовал два приемника XSR.
Только купил аппу (новая), таранис Q X7, прошивка на аппе стоит последняя 2.2 RC18.
При всех комбинациях одинаковое поведение, при этом S.Bus работает и квадрик летает без проблем.
Доброго всем суток. Купил себе в качестве первого коптера Falcon 250 pro на контроллере Naze32. И столкнулся сразу с проблемой подключения к ПК (точнее зависание ПО). Скачал, установил драйвер: CP210x USB to UART Bridge VCP Drivers. Коптер замечательно подключился по COM3 порту. Ставлю Cleanflight\Betaflight подключаюсь порт COM3 скорость 115200. Соединение проходит успешно вкладки открываются все, но проходит секунд 10-20 и все виснет. При нажатие дисконекта повторно не подключается пока физически не выдернешь из USB. Что пробовал: менять кабель USB (3шт). Пробовал на 2х компах с разными операционками. Менял скорость подключения на меньше и больше но подключается только на 115200. Подключал как с питание коптера так и без. Все тестировал как на Cleanflight так и на Betaflight. Подскажите что делаю не так? Если дело не в моих ручках. Пройдет ли у меня обновление прошивки контроллера или есть вероятность что вовремя обновления подвиснет? И последний вопрос при обновлении Naze32 обязательно замыкать BOOT? т.к. у меня на плате над контактами BOOT припаян разъем и перекрывает контакты (не пойму зачем так китайцы напаяли).
Log подключения:
2017-05-18 @ 18:39:19 – Running - OS: Windows, Chrome: 58.0.3029.110, Configurator: 3.1.1
2017-05-18 @ 18:39:25 – Serial port successfully opened with ID: 1
2017-05-18 @ 18:39:25 – MultiWii API version received - 1.20.0
2017-05-18 @ 18:39:25 – Flight controller info, identifier: BTFL, version: 3.0.0
2017-05-18 @ 18:39:25 – Running firmware released on: Sep 11 2016 00:35:30
2017-05-18 @ 18:39:25 – Board: AFNA, version: 2
2017-05-18 @ 18:39:25 – Unique device ID received - 0x66cff574855895187161629
OSD есть в наличии? если да, попробуйте его отключить
Никак не могу победить телеметрию, может у кого было такое:
При подключении аккумулятора на пару секунд появляется телеметрия(~12 датчиков, потом идет предупреждение ‘sensor lost’ и далее обновляются только датчики RSSI и RxBatt, т.е. до аппы телеметрия с мозга не доходит.
Betaflight 3.1.7.
Мозги пробовал Spr F3 и Airbot F4, во все порты попеременно, для F4 паял S.Port с ноги инвертора.
Пробовал два приемника XSR.
Только купил аппу (новая), таранис Q X7, прошивка на аппе стоит последняя 2.2 RC18.
При всех комбинациях одинаковое поведение, при этом S.Bus работает и квадрик летает без проблем.
У меня X9D+ и приемник XSR, мозги омнибас Ф4. Ситуация 1 в 1. Сейчас строчу письмо китайцам, может помогут(((
Дорогой Вова я ставлю Win USB(v6.1.7600.16385) и нажиммаю на replace driver.пробует установить но через несколько секунд пишет the driver installation failed.
OSD есть в наличии? если да, попробуйте его отключить
Да. Огромное спасибо проблема в OSD была.
У меня X9D+ и приемник XSR, мозги омнибас Ф4. Ситуация 1 в 1. Сейчас строчу письмо китайцам, может помогут(((
Мне сегодня решение подсказали в основном топике по бетафлайт на рцгрупсах.
Проблема в старой прошивке приемника. Решается обновлением, вот гайд как делать. Обратите внимание на то, что + и - в разъеме надо поменять местами.
Для тех, у кого как и у меня Q x7 и при попытке прошивки вылетает ошибка “no response from bottom pin” - у вас новая партия и вам нужно вместо контактов для модуля использовать нижний С.порт (рядом с sd картой), там стандартный порядок контактов - слева в сторону SD карты - Земля, 5В, С.порт.
У меня все прошилось и заработало.
Проблема в старой прошивке приемника.
Огромное спасибо!! Прошил и работает! Наконец мои мучения кончились)))
День добрый, гуру бетафлайта!
Проблема в спонтанных дерганьях коптера на среднем газу, на большом газу и при маневрах нет такого. Записал лог в черную коробку, держал коптер в руках, просьба глянуть на 39.98 сек. Чем вызван этот всплеск по питчу? Лог на яндекс диске
прошу совета, что это может быть? это дефект контроллера? стоит китайский рево ф4 прошит под аирбот
прошу совета, что это может быть? это дефект контроллера? стоит китайский рево ф4 прошит под аирбот
для начала попробуйте
- перейти на dshot
- контроллер на виброразрязку
прошу совета, что это может быть? это дефект контроллера?
Посмотрел лог. Шумы есть, но не большие. Нашел только один непонятный момент (смотри картинку). Может вы его руками дернули? Там по гиро тоже всплеск. В остальном все отрабатывает точно команды стиков.
Но вот по питчу есть шумы. Попробуйте поставить мозг на колечки (сделайте виброразвязку) и желательно на моторах тоже сделать софтмаунт. Может помочь.
P.S. Почему то 1 мотор вообще останавливается. Может регулятор или срыв синхронизации?
P.P.S. А вот то что в руках держали это плохо. Теперь понятно почему был всплеск по гироскопу и почему первый мотор отрубался. Нужно лог записывать подлетая на небольшую высоту, либо нормально подметнуть. Чтобы было видно где происходит кобасня.
Теперь понятно почему был всплеск по гироскопу и почему первый мотор отрубался. Нужно лог записывать подлетая на небольшую высоту, либо нормально подметнуть. Чтобы было видно где происходит кобасня.
Сегодня залетнул, правда забыл потереть память, много получилось.
Болезнь проявляется как клевки по питчу на среднем газу. легенда 5/7 с 34 секунды начиная, дерганья ничем не обоснованные. лог блекбокса 25.05.17
Софтмаунт на мозги едет уже, или сама плата дефектная? мб есть смысл мозги поменять?
Софтмаунт на мозги едет уже, или сама плата дефектная? мб есть смысл мозги поменять?
У Вас очень много шумов, смотрите картинку. Скорее всего гироскоп сходит с ума. Попробуйте еще полетать в Акро, я смотрю вы в Horizon режиме делаете ролы. Квадрик очень точно отрабатывает команды ПИДы нормально настроены. Но вот шумов много. Есть периодические всплески непонятные по гироскопу, это наверняка от вибраций, посмотрите раму, чтобы не было трещин, обычно такое бывает когда луч надломлен и на определенных оборотах наступает резонанс и гироскоп сходит с сума.
У знакомого такое было, мы все ПИДы крутили, а оказалось банально сломался луч.
Есть периодические всплески непонятные по гироскопу, это наверняка от вибраций, посмотрите раму, чтобы не было трещин, обычно такое бывает когда луч надломлен и на определенных оборотах наступает резонанс и гироскоп сходит с сума.
Кстати возможно да, у меня рама марсианин, сначала был сетап под 4 пропы, такие дергания были но редко, а когда на том же железе пересобрал на 5 лучи и 5 пропы то он начал дергаться по жесткому. попробую усилить крепление лучей
Попробуйте еще полетать в Акро, я смотрю вы в Horizon режиме делаете ролы
я был уверен что летаю в акро) трехпозиционник настроен на англ, горизонт и аирмод.
я был уверен что летаю в акро) трехпозиционник настроен на англ, горизонт и аирмод.
Может быть и Акро. Просто в логах видел переключение в Horizon. Но поведение квадрика по логам адекватное.
Может быть и Акро. Просто в логах видел переключение в Horizon. Но поведение квадрика по логам адекватное.
Спасибо за советы) Поставлю софтмаунты, приделаю лучи покрепче и потом отпишусь по результатам