Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников

Сергей_Уж
ale_p:

ну на 96 чую настанет просветление вообще

Уже народ успел полетать на 96, пишут разницы большой не заметили кроме того что как будто
рейты подкрутили и все происходит очень плавно, пишут что по их мнению все же самое оптимальное это 48, но
это сами понимаете пока экспериментально и данных пока мало. По времени тоже выигрыша не получили.

Dozor-SPb
Сергей_Уж:

Уже народ успел полетать на 96

Прошил Мобулу7 на 48. Вообще не полетела

Сергей_Уж
Dozor-SPb:

Прошил Мобулу7 на 48. Вообще не полетела

Не запустились моторы ? Она у вас с полетником F3 или F4 ? Или просто не понравилось как полетела ?
Есть проект Project Mockingbird автор делает настройки и заставляет летать плохо летающие вупы
Есть страничка настроек для Мобулы 7 ( он назвал ее Mockula7 )
Очень много народа пишут что прошивают EmuFlight на вупы и все проблемы исчезают
github.com/emuflight/EmuConfigurator/releases

В принципе я пишу то что вы и без меня знаете 😃

А в это время вышел JESC Configurator 1.2.7 Beta 2
Changes in Beta 2:
Avoid reading non existent memory locations on L escs
github.com/jflight-public/…/releases

Dozor-SPb
Сергей_Уж:

Не запустились моторы ? Она у вас с полетником F3 или F4 ? Или просто не понравилось как полетела ?

Полетник F4, моторы то запустились, но сразу пошла просадка по питанию и выключение. То есть общее время полета несколько секунд

Потому прошил через BLHeli Configurator - там тоже какая то эксперементальная прошивка, и Мобула сразу полетела )))

Сергей_Уж

Опять обновление ( я пишу в эту ветку только потому что Прошивка BLHeli_S для ESC теперь закрытая тема и писать некуда )
github.com/jflight-public/…/releases

JESC Configurator 1.2.7 Beta 3
@joelucid joelucid released this 1 hour ago
JESC Configurator for flashing and configuring JESC on BLHeli_S escs. Read more here.

Changes in Beta 3:
Support for flashing free jesc hex files without updating to BF 4.1

Dozor-SPb
Сергей_Уж:

Опять обновление

Кстати - прошил я свою Мобулу7 на 48 кГц. Все отлично летает, моторчики при запитке мелодию играют ))))

Я понял почему сразу не полетело - там есть экспериментальный вариант прошивки. Вот он как раз с Мобулой не хочет работать. Ну да ладно - как летает понравилось

Rrrider

Помогите, пожалуйста, найти настройки. На старом дроне, если он упал и перевернулся, можно было до фейлсейва скинуть газ в 0 и моторы выключались. Сейчас он пытается выровняться и делает мощность моторов на 100% пока не включишь фейлсейв. Как настроить полетник так, сто если газ в 0, то моторы выключаются в любом случае?

kox58

Вроде в разделе “settings” нужно выключить опцию “Permanently air mode”. Но для акро это плохо подходит- газ в ноль и пид контроллер не работает- коптер кувыркается в воздухе.

Rrrider
kox58:

Вроде в разделе “settings” нужно выключить опцию “Permanently air mode”. Но для акро это плохо подходит- газ в ноль и пид контроллер не работает- коптер кувыркается в воздухе.

Да, это оно, спасибо!

17 days later
SkyPlayer
Сергей_Уж:

Support for L style ESCs (no rpm telemetry)

Забавно, но это не совсем так:

Проверил на регулях G-L-30 - rpm-телеметрия идёт. И лицензию не просит. ХЗ где тут засада - может, там не реальный rpm, а “имитация” с регулей идёт? Где можно вообще почитать комменты аффтара к этому релизу? А то на рцгрупс в флудильне хрен что найдёшь.

Upd. Таки нашёл - полноценная rpm-телеметрия для L-регулей без необходимости лицензии.

crown
SkyPlayer:

полноценная rpm-телеметрия для L-регулей без необходимости лицензии.

а как ее шить у меня две вкладки шить фирмаре и шить телеметрию щить телеметрию не активна реги O-L-5

SkyPlayer
crown:

щить телеметрию не активна реги O-L-5

Неактивна потому что “нет лицензии”, но в L-прошивках 2.3 телеметрия есть. Если прошили - включайте rpm-телеметрию в настройках BF и проверяйте во вкладке motors изменением тяги моторов. На вышеуказанных регулях при установке Dshot300 у меня проскакивали небольшие ошибки (строчка E: …% под каждым столбиком мотора) - до 0.2% примерно, а на Dshot150 всё “по нулям”.

Ну и не забудьте указать ПРАВИЛЬНОЕ количество магнитов в ваших моторах во вкладке config под строкой включения rpm-телеметрии, иначе будет неправильно считать обороты.

Сергей_Уж
SkyPlayer:

Забавно, но это не совсем так

Я ж только скопипастил 😃 Уже на гитхабе есть экспериментальная 16.78, тестируется 16.78а и это подготовка к выходу 16.79
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=43477645&po…

Сами файлы тут
github.com/JazzMaverick/BLHeli/…/BLHeli_S SiLabs
Автор пишет что на следующей недели выходит 16.79
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=43539885&po…
и в тексте есть примечание
You can find a RC 16.78f supports L bb1 esc.
Supports only:

  1. Dshot150/Tlm188 (Dshot300/Tlm375 has few error rate)
    ( и я только начал перечитывать форум может что то устарело или поменялось )
SkyPlayer
Сергей_Уж:

You can find a RC 16.78f supports L bb1 esc.

Хорошая вещь конкурирующие проекты, из которых один бесплатный 😃

27 days later
Larr=

Господа, подскажите по такой проблеме: есть полетник Matek f405-mini и довольно странный ESC Aikon AK32PIN 4-in-1 35A.
Странен он тем, что значение по току идёт не по телеметрийному проводу, а отдельно. Но в betaflight 4.0.x показываются огромные значения тока при неработающих моторах, которые можно убрать смещением, но всё равно неточно. В betaflight 4.1.x ток по нулям.
Я уже решил было забить и списать на глючный ESC, но для проверки поставил Inav, и там значение тока было и адекватно увеличивалось при запуске моторов. Ресурс C04 на обеих прошивках отвечает за значение тока.

Никто не сталкивался с таким глюком? Что посоветуете?

1 month later
vadim_unique

Приветствую всех!😛

В связи с карантинными мероприятиями решил все таки “добить” и понять алгоритм настройки 5" квадрика на betaflight. До этого момента довольно много читал и смотрел видео, но никак не могу сложить общей и полной картины и алгоритма(

Как я себе это представляю: сначала настроить фильтра. Я сейчас стал использовать слайдеры, довел до 1.5, propwash на стандартных PID все также имеется. Двигал ползунки ПИД, все бездумно и поэтому бестолку.

Потом, на сколько я помню на стандартных фильтрах, начал делать настройку PID через PID analyzer - все вроде бы не плохо, вот результат настройки, но стоит добавить Feedforward и все куда то летит к чертям.

Нужен ли вообще этот Feedforward, подскажите:(

Может ли кто то ткнуть носом в такую полезную и полную информацию?

idk
vadim_unique:

но стоит добавить Feedforward и все куда то летит к чертям.

F должен быть равен максимальному значению P, а P ниже своего значения единиц на 3-5, в этом промежутке будет работать хорошо.
другой вариант F вообще не нужен (F <= P)
а то вы поднимаете F выше P (F >= P) и получаете осцилляции.

rc468
Larr=:

Странен он тем, что значение по току идёт не по телеметрийному проводу, а отдельно.

Ничего странного, практически все регуляторы с датчиком тока так работают. У вас разве не было таких никогда?

Larr=:

для проверки поставил Inav, и там значение тока было и адекватно увеличивалось при запуске моторов

Датчик тока - аналоговый, выдает напряжение что-то вроде 0-3.3 вольта.
Соответственно, прошивка должна понимать, что работает именно с аналоговым датчиком тока.
Возможно, в Бетафлайтах что-то неправильно настроено, поэтому они неадекватно работают с получаемыми значениями. Т.е., для примера: или где-то в настройках указан другой тип датчика тока, или этот ресурс опять же в настройках переопределяется чем-то другим.

Larr=:

которые можно убрать смещением

Кроме смещения, должен быть еще делитель.

vadim_unique

Попробовал полетать сегодня, поднастроить. ПИДами относительно доволен, фильтры вроде настроены.

Но все равно есть propwash. Честно, я не знаю каким параметром влиять на него. Приложу лог полета, может кто более продвинутый скажет, все ли там в настройках верно? Спасибо всем откликнувшимся)

ru.files.fm/u/adzn2x9e

Larr=
rc468:

Ничего странного, практически все регуляторы с датчиком тока так работают. У вас разве не было таких никогда?

Нет, всё остальные мои или blheli_s с отдельным проводом или blheli32 с телеметрией и током из нее, хоть дешёвые, хоть дорогие, зачем лишний провод.

rc468

Возможно, в Бетафлайтах что-то неправильно настроено.

Именно как это “что-то” исправить я и хотел бы узнать.

idk
Larr=:

Именно как это “что-то” исправить я и хотел бы узнать.

установить правильные значения шкалы и множителя а также выбрать верный источник показания, можете подсмотреть в inav если там верно, откалибровать если есть сомнения (и нет указаний от производителя (matek пишет)), лишний провод не понадобится при выборе верного источника если вообще передаёт.

vadim_unique:

Но все равно есть propwash. Честно, я не знаю каким параметром влиять на него. Приложу лог полета, может кто более продвинутый скажет, все ли там в настройках верно? Спасибо всем откликнувшимся)

вам уже ответил ранее, инструкция давно обмусолена в интернете на различных видео что надо снижать, и логи тут совсем не нужны.