Eachine 250 - гоночный FPV коптер
www.youtube.com/watch?v=CNcOv4bgiwo
Достаточно подробно написано о настройке в Betaflight. В худшем случае может понадобиться калибровка стиков аппаратуры. Проверь, какой протокол Receiver Mode в Configuration у тебя стоит.
Виктор, на фото непонятно, вы антенный разъём простыми проводами удлинили?
пока … да …
я всё равно не летаю…
воюю с продавцом … и осваиваю это чудо техники …
завтра сточки доступа выпаяю и сюда перепояю…
а что есть опасения спалить видео передатчик?
вот заказал 5 штук … жду…
Накрылся мой видео передатчик, подыскиваю новый, кто-то брал такой с банга? Eachine TX526
Приятно, что мощность переключается.
Накрылся мой видео передатчик, подыскиваю новый, кто-то брал такой с банга? Eachine TX526
Приятно, что мощность переключается.
IMHO Aomwey берите лучше.
а что есть опасения спалить видео передатчик?
Есть и такая вероятность. Но антенну вы точно рассогласовали. Дальность уменьшится в разы. Так нельзя делать.
Короче кто с Израиля отдам нафик этот кусок бесполезного мусора под названием Eachine Racer 250 .
Пересмотрел сотню видосов (вроде контроллер у всех одинаковый а видосы все разные)…
\.Нашел решение в лице блогера “Rc School Models” который рассказал что нужно шить прогой Flash Loader.Короче Прошил через прогу последнюю прошивкой Betaflight 3.1.7 (betaflight_3.1.7_SPRACINGF3.hex) правильно ведь ? Квад подключился к компу (уже хорошо) и тут я тупо встрял.Че там надо включать ? как его настраивать ? Во вкладке Modes ставил ARM на тумблер но толку ноль,апу квад видит ( в проге и так ) но при подключении ( вне проги ) квад издает один звук и все,будто не считывает банки,клацаю на тумблер,ноль эмоций,стики тоже все мертво,на плате мигает крассный огонек возле ЮСБ и все.Раньше (в стоке) моторы включались свождениям стиков вниз и друг к другу,щас фиг там…Нерв уже нет,чуть не разбил квад со злости,помогите добрые люди…
В видео говорилось что после того как прошью один раз контроллер прогой Flash Loader последущее разы этого делать не надо,думал поставить старую прошу так нет опять контроллер выбивает ошибку…Как у вас нервов хватает на это все,я в шоке !
Короче кто с Израиля
почему я из Сибири ??? 😦
😉
ну … да кому чего…
сижу рисую сайт садику и пю пиво …а к своей осе боюсь подходить … после фантома это пуля …
но добью продавца придут запчасти надеюсь наслодюсь эти аппаратом…
Спасибо за пояснение. То есть это торможение задаётся программно? И как его отключить нужно искать в прошивке?
Торможение включается в настройках регулятора. Ведь в регуляторе стоит процессор который и генерирует 3-х фазный сигнал для управления оборотами мотора.
Как у вас нервов хватает на это все,я в шоке !
Вот поэтому я и поменял родной CC3D на этот:banggood.com/…/Eachine-Customized-Version-Racing-F… 😛
Короче кто с Израиля отдам нафик этот кусок бесполезного мусора под названием Eachine Racer 250 .
Не истерите. Успокойтесь. И попробуйте все уложить в голове. Информации очень много и вы просто не видите всей картины целиком.
Если хотите то я могу Вам помочь все настроить через Skype. Пишите в личку и договоримся о времени и я Вам покажу как все это настраивается. Все очень просто.
Во вкладке ресивер мин значения газа должно быть меньше значений мин throttle или мин комманд во вкладке конфигурация.
Если во вкладке конфиг -мин газа и мин комманд =1000
то во вкладке ресивер - минимальное значение газа должно быть меньше тысячи.
Если убрать вообще арм с тумблера - армится будет стиками.
Вот поэтому я и поменял родной CC3D на этот:banggood.com/…/Eachine-Customized-Version-Racing-F… 😛
Так у меня и этот стоит ! а толку ноль !
а толку ноль !
Странно это.У меня нормально прошился на Бетафлай.Может брак прогнали китайсы!!
На Банге вроде брали,можно претензию им послать с видео.Они без проблем присылают новые запчасти .
Все нормально шьётся на BetaFlight. Только с CC3D нужно немного танцев с бубном 😃 но и это решается.
Так у меня и этот стоит ! а толку ноль !
Попробуйте про шиться на cleanflight_1.14.2_NAZE. Замыкайте бут, ползунки не забудьте перевести и скорость порта в мануал. У меня тоже движки на 3.1.6 не завелись, хоть и делал как Игорь советовал. Заказал себе F3 deluxe - лна вроде норм шьется.
ЗЫ: Так то не отчаивайтесь - меня это очень затянуло, просто сразу оочень много инфы - и как то все это непривычно после dji 😃 Но у народа в этой ветке много терпения - не бросают - помогают, хоть и задавались тут вопросы уже не раз!
Решил проверить - вышла новая прошивка cleanflight_2.0.0_NAZE . Хотел спросить как правильно сохранить и восстановить настройки через CLi. Как сохранить нашел - dump и данные в файл. Или лучше profile 0 dump profile 1 dump profile 2 dump ? А как потом восстановить? Просто эти значения вставить и save ? И еще - вычитал, что данные аукс не сохраняются…
На каждой странице нужно писать одно и тоже. Если у вас передатчик подключен по PWM, то забудьте про бетафлайт 3.1.76, 3.1.7, и, вероятно выше. Не работает оно там, и чинить не собираются.
На каждой странице нужно писать одно и тоже. Если у вас передатчик подключен по PWM, то забудьте про бетафлайт 3.1.76, 3.1.7, и, вероятно выше. Не работает оно там, и чинить не собираются.
У меня работает, приёмник fs ia-6, spracing f3.
в 3.1.x не реализовывали “PWM timer clash protection” в результате при подключении приёмника по PWM вы ограничены сетапом с максимальным значением 0.5k pid loop (проверяли установки 1k0.5k и 2k0.5k ESCs на 400hz) на значениях выше либо не адекватно работают моторы, либо неадекватно обрабатывается сигнал приёмника. Можно, конечно и так летать, только зачем тогда f3 контроллер?
На каждой странице нужно писать одно и тоже. Если у вас передатчик подключен по PWM, то забудьте про бетафлайт 3.1.76, 3.1.7, и, вероятно выше. Не работает оно там, и чинить не собираются.
похоже что и прошивка 2,0 в клинфлае то же самое …
я не смог завести движки на Ассассине …
в 3.1.x не реализовывали “PWM timer clash protection” в результате при подключении приёмника по PWM вы ограничены сетапом с максимальным значением 0.5k pid loop (проверяли установки 1k0.5k и 2k0.5k ESCs на 400hz) на значениях выше либо не адекватно работают моторы, либо неадекватно обрабатывается сигнал приёмника. Можно, конечно и так летать, только зачем тогда f3 контроллер?
Ну не знаю, меня оба значения по 4kHz полет нормальный, стандартный фалкон 250 про
Так народ, давайте разбираться с прошивками и регуляторами.
CleanFlight 2.0 взяли за основу BetaFlight 3.1.0. Хотя вначале было наоборот. Поэтому что CleanFlight что BetaFlight 3.1 считайте одно и тоже. Поэтому симптомы у Вас одинаковые.
Теперь по регуляторам. Для передачи сигнала от мозга регуляторам есть очень много протоколов: PWM, ONESHOT125, ONESHOT42, MULTISHOT, DSHOT150, DSHOT300, DSHOT600. Так вот, по умолчанию в последних прошивках стоит протокол ONESHOT125!!! И скорее всего ваши регуляторы не понимают данный протокол, а понимают только PWM.
Пожалуйста разберитесь со всеми протоколами, не только регуляторов но и приемников: PWM, PPM, SBUS, iBus и т.д.
Поэтому внимательно смотрим на вкладку Configuration какой стоит протокол. Выставляем тот который понимает регулятор, Сохраняем настройки, переходим на вкладку Motor и пробуем их запуск.
Для PWM протокола можно ещё выбрать частоту, но опять нужно знать какую частоту держат регуляторы. Пожалуйста читайте ТТХ (технические характеристики) ваших комплектующих.
Есть ограничения для мозга CC3D - если приёмник подключён по протоколу PWM, то регуляторы не могут работать ИПИ протоколу ONESHOT или MULTISHOT.
Вся эта информация есть в документации к CleanFlight и есть WiKi для прошивки BetaFlight. Пожалуйста читайте внимательно. Что не понятно - спрашивайте.