вопросы по sp racing f3 & mini
После обновления версии BF с 3,1,7 на 3,2,2 - не могу зайти в конфигуратор, проверено на двух ПК. Как лечится?
Подключать напрямую к полетнику или через транзистор?
Подключите пищалку к 5 В. Замерьте ток. Ток должен быть маленьким.
Подключите пищалку к 5 В. Замерьте ток. Ток должен быть маленьким.
И сколько допустим ток?
на полетнике два пина на buzzer: “+” и “-”.
на “+” подается 5В.
на “-” подается управляющий сигнал.
я в свое время к полетнику SPRF3 подсоединял вот такую пищалку:
rcopen.com/forum/f136/topic362347/37314
rcopen.com/forum/f136/topic362347/37430
“+” цеплял к 12В PDB
“-” к пину “-” полетника buzzer
все работало, ниче не сгорело… но ток не мерял… но пищалка крупная получилась… она и щас жива кстати )))
так что имхо, волнения неуместны ))
После обновления версии BF с 3,1,7 на 3,2,2 - не могу зайти в конфигуратор, проверено на двух ПК. Как лечится?
Пробовать прошить ещё раз с full chip erase.
Пробовать прошить ещё раз с full chip erase.
Пробовал шить уже с разными комбинациями ползунков. Прошивка заканчивается с надписью succesfull. после прошивки, при подключении, горит только синий диод, сом порт доступен.
Подключите пищалку к 5 В. Замерьте ток. Ток должен быть маленьким.
Заменил ток. 6,3мА. Для полетело контролёра это мало или много?
мало или много?
У меня кушает 20 мА
Подскажите плз:
Есть ли у данного контроллера выход, с которого можно снимать сигнал от назначенного переключателя аппаратуры? Например для управления каким либо устройством.
Есть ли у данного контроллера выход, с которого можно снимать сигнал от назначенного переключателя аппаратуры? Например для управления каким либо устройством.
github.com/…/Servos-&-SERVO_TILT-for-3.1
www.youtube.com/results?search_query=servotilt+bet…
Спасибо! Разобрался вроде)
Всем привет! Есть такой вопрос: всегда летал на 3s, приобрел недавно парочку паков 4S… думал будет больше скорости, анн… нет. На 4S при резких подъемах появляются осциляции, скорости почти не добавилось( понимаю что нужно убавить пиды. Но как летать и на 3S и на 4S? Или постоянно крутить пиды?
Я тоже так делаю 😃 Но для 4s и 5s, очень удобно.
Подскажите, что может быть. При даче газа начинаются сильные осциляции. В руках еле удерживаю. Если попытаться взлететь, то очень сильно крутит по яв. Грешу на регули. От регулей только сигнальные провода. Может надо было и тонкую землю оставить? Набор такой ru.aliexpress.com/item/…/32699008279.html Регули прошивал 14,85 и 14,9 прошивками BlHelli. В бетафлае к ПК претензий нет. На аккум внимания не обращайте (маленький аккум на зарядке). Пропы пока такие (что не жалко).
Если попытаться взлететь, то очень сильно крутит по яв.
правильно задано положение полетника?
направление вращения по яв правильно задано?
Положение правильно (270градусов, можно -90 поставить). В бетафлае правильно отображается вращение по яв (и остальные тоже) на двух экранах. Проверял сегодня ещё раз специально. А ещё товарищ скинул свои настройки (хотел попробовать с его уставками), так вот не загружается бекап в ПК (или надо где-то галку поставить).
Что за ПК у вас? И правильное ли направление вращение моторов? Проверьте, в 90% случаев именно направление вращения неверно выставлено
направление вращения по яв правильно задано?
И правильное ли направление вращение моторов?
я об этом же.
пропы обычным образом надеты, т.е. вращение нереверсивное. предположительно моторы крутятся правильно ))
в cli наберите dump и посмотрите параметр: set YAW_MOTOR_DIRECTION.
должно быть 1, а не -1.
Настроил, всем спасибо за помощь. Сейчас подключу маленький аккум и попробую взлететь.
Что было выяснить не удалось. Что делал: залил прошивку 3.2.1. как у товарища и хотел поставить его конфиг - бекап ни его, ни мой не ставиться (бетафлай открывается как будто только поставлен на комп). Пробовал поставить старые прошивки 3.1.5. и 3.1.7 - не заливаются (выдает ошибку с ползаливки). Поставил опять 3.2.2., проверил движения в программе, направления вращения каждого мотора, перепрошил регули и снова откалибровал. Поставил дампинг ява 10. Подал питания и поднял газ - все норм. Убрал дампинг ява до 0. Проверил - опять все норм.
Кстати, set YAW_MOTOR_DIRECTION не нашел. Из похожего только на фото.
Подключил аккум, летит!!!
Это оно на первом фото. Переименовали видать как всегда втихаря ))
А вы при заливке на новую прошивку старых дампов получали ерунду.
Всегда надо настраивать самосточтельно. С пониманием ))