Прошивка BLHeli_S для ESC
Вышла новая версия BLHeliSuite16414800
www.mediafire.com/file/…/BLHeliSuite16414800.zip
Changes in 16.4.14.8.0.0:
General
Added BLHeli_S 16.4 hex files.
Added BLHeli Atmel and SiLabs 14.8 hex files.
Excluding BLHeli SiLabs 14.7 and BLHeli_S 16.3 from flash and configuration procedures. Also added
hint, to upgrade to another revision.
Better indication of found bootloader revision added.
Improved Motor rpm calculator for MAIN Governor mode. Extended settable range for lipo cells.
Added new ESC data:
Atmel
- TBS Bulletproof 4A
- TBS Bulletproof 30A
External 4way-Interfaces(MicroVector)
Added support for Eagle Tree MicroVector FC 4way interface implementation (beta state).
External 4way-Interfaces(Cleanflight/Betaflight)
Added higher baudrate options (beta state).
External 4way-Interfaces(Atmel/Arduino)
Fixed bug in BLHeli Atmel ESC data.
Excluding BLHeli SiLabs 14.7 and BLHeli_S 16.3 from write configuration procedure over bootloader.
Fixed bug in TAQX box, could not connect using servo-wire direct mode.
Fixed compiled hex size did not fit for some small boxes into 7680 byte flash.
All standalone boxes should be updated to rev. 16.4.0.0.
Вышла новая версия BLHeliSuite16414800
www.mediafire.com/file/…/BLHeliSuite16414800.zip
Changes in 16.4.14.8.0.0:
General
Added BLHeli_S 16.4 hex files.
Added BLHeli Atmel and SiLabs 14.8 hex files.
Excluding BLHeli SiLabs 14.7 and BLHeli_S 16.3 from flash and configuration procedures. Also added
hint, to upgrade to another revision.
Better indication of found bootloader revision added.
Improved Motor rpm calculator for MAIN Governor mode. Extended settable range for lipo cells.
Added new ESC data:
Atmel
- TBS Bulletproof 4A
- TBS Bulletproof 30A
External 4way-Interfaces(MicroVector)
Added support for Eagle Tree MicroVector FC 4way interface implementation (beta state).
External 4way-Interfaces(Cleanflight/Betaflight)
Added higher baudrate options (beta state).
External 4way-Interfaces(Atmel/Arduino)
Fixed bug in BLHeli Atmel ESC data.
Excluding BLHeli SiLabs 14.7 and BLHeli_S 16.3 from write configuration procedure over bootloader.
Fixed bug in TAQX box, could not connect using servo-wire direct mode.
Fixed compiled hex size did not fit for some small boxes into 7680 byte flash.
All standalone boxes should be updated to rev. 16.4.0.0.
Вышла новая версия BLHeliSuite16414800
www.mediafire.com/file/…/BLHeliSuite16414800.zip
Changes in 16.4.14.8.0.0:
General
Added BLHeli_S 16.4 hex files.
Added BLHeli Atmel and SiLabs 14.8 hex files.
Excluding BLHeli SiLabs 14.7 and BLHeli_S 16.3 from flash and configuration procedures. Also added
hint, to upgrade to another revision.
Better indication of found bootloader revision added.
Improved Motor rpm calculator for MAIN Governor mode. Extended settable range for lipo cells.
Added new ESC data:
Atmel
- TBS Bulletproof 4A
- TBS Bulletproof 30A
External 4way-Interfaces(MicroVector)
Added support for Eagle Tree MicroVector FC 4way interface implementation (beta state).
External 4way-Interfaces(Cleanflight/Betaflight)
Added higher baudrate options (beta state).
External 4way-Interfaces(Atmel/Arduino)
Fixed bug in BLHeli Atmel ESC data.
Excluding BLHeli SiLabs 14.7 and BLHeli_S 16.3 from write configuration procedure over bootloader.
Fixed bug in TAQX box, could not connect using servo-wire direct mode.
Fixed compiled hex size did not fit for some small boxes into 7680 byte flash.
All standalone boxes should be updated to rev. 16.4.0.0.
Вышла новая версия BLHeliSuite16414800
www.mediafire.com/file/…/BLHeliSuite16414800.zip
Changes in 16.4.14.8.0.0:
General
Added BLHeli_S 16.4 hex files.
Added BLHeli Atmel and SiLabs 14.8 hex files.
Excluding BLHeli SiLabs 14.7 and BLHeli_S 16.3 from flash and configuration procedures. Also added
hint, to upgrade to another revision.
Better indication of found bootloader revision added.
Improved Motor rpm calculator for MAIN Governor mode. Extended settable range for lipo cells.
Added new ESC data:
Atmel
- TBS Bulletproof 4A
- TBS Bulletproof 30A
External 4way-Interfaces(MicroVector)
Added support for Eagle Tree MicroVector FC 4way interface implementation (beta state).
External 4way-Interfaces(Cleanflight/Betaflight)
Added higher baudrate options (beta state).
External 4way-Interfaces(Atmel/Arduino)
Fixed bug in BLHeli Atmel ESC data.
Excluding BLHeli SiLabs 14.7 and BLHeli_S 16.3 from write configuration procedure over bootloader.
Fixed bug in TAQX box, could not connect using servo-wire direct mode.
Fixed compiled hex size did not fit for some small boxes into 7680 byte flash.
All standalone boxes should be updated to rev. 16.4.0.0.
Вот, например, очередное: Цитата Сообщение от arb Посмотреть сообщение на стенде под нагрузкой , которая будет в воздухе. Как вы собираетесь этого добиться? На мой взгляд, это невозможно.
Перед некоторыми тестами автор предупреждает о том что стенд и полет это не одно и тоже и есть виде от HPIGUY где он показывает разницу в тяге когда газ задействован напрямую от сервотестера и от приемыша через пульт как в реале
Мужики я не знаю как это размножилось 😃 Сохранял после редактирования 1 раз , сорри за портянку
Мужики я не знаю как это размножилось
Бывает. А редактировать уже не дает что-ли?
Бывает. А редактировать уже не дает что-ли?
Не дает, уже вышло время. Я когда сохранил такого не было, сейчас зашел аж в глазах зарябило 😃
автор предупреждает о том что стенд и полет это не одно и тоже и есть виде от HPIGUY где он показывает разницу в тяге
Разница должна быть, но причины этой разницы можно понимать по разному.
Сейчас пришла в голову мысль, что разница в тестах может возникать из-за разной степени загрузки двигателя. Т.е. есть разница если поставить тяжелый или легкий винт. У меня стоит сейчас тяжелый и нехватка момента связанная с регулем начинает сказываться. И наоборот. Для легкого винта большого момента не надо, соответственно разница в моменте из-за регуля не сказывается.
У меня есть идеи с чем это связано, но проблема в том, что чтобы проверить идею как сделать _S экономичной и мощнее надо менять прошивку.
В 16.4 исправили только один баг с бутлоадером, который поймать крайне сложно. А так всё осталось как в 16.3. Так что можно обновляться не боясь получить непонятные “новые возможности” 😃
Либо не обновляться, тк баг реально поймать сложно. Кстати в 14.8 тоже только этот баг поправили.
Как решить проблему, когда тонкие пропы , 5040 например флателят при нулевом газе, на пчелах такого нет.
И чуть проп кривой моторы начинают греться жутко , я для себя вывод сделал , что с блхели s гемороя больше чем пользы , на пчелах сроду таких проблем не было , упал проп поправил лети дальше, тут после падения все по кругу пропы меняй, иначе есть шанс прилететь на базу с огненым мотором. Может фильтр какой нужно включить ?
Это не флаттер, это дерготня от вибраций. Нужно режекторными фильтрами вырезать шумы, на разных коптерах они на разных частотах.
Вот я и говорю геморрой ) , колоссальной разницы в полёте не видно , зато теперь с фильтрами колдуй
Не знаю, под 90 загибает одну из двух - лететь можно.
На XM20A тонкие пропы флатерят не меньше чем на blheli_s. Что DAL 5040 что Kingkong 5040. Я поднимаю мин газ и ставлю луптайм 4/4к, помогает. Но если погода ветренная это не спает, все равно трещат периодически. На 5045 такого нету.
Не знаю, под 90 загибает одну из двух - лететь можно.
Можно, но трясет 😃 Чем меньше д, тем слабее трясет. У меня д в два с половиной раза больше дефолтной 😃
На банге новые XRotor 30A не в наличии, но там кондёров чуть меньше, чем почти нет - вангую срывы. Но на фотке каким то чудом провода сигнальные не приходят ни снизу, ни сверху, мб ещё всё поменяется.
Видно замазали “top secret” =D
Поставил 16.4 на LittleBee 30A_S. Проблем пока не заметил. Подскажите хоть манёвр на которых вы ловите срывы?
Из простого - флипы/роллы с быстрыми остановками. Только реально быстрые и с действительно резкими остановками 😃
Из простого - флипы/роллы с быстрыми остановками. Только реально быстрые и с действительно резкими остановками
два по 360 за 1 сек - норм? Или покажите примерное видео.
два по 360 за 1 сек - норм? Или покажите примерное видео.
720 в секунду это норм, на такой скорости у меня уже были срывы на далах T5045BN без конденсаторов 😃 Видео откровенно лениво искать, коптер переворачивается, а потом стабилизируется. Сразу заметишь.
Смотрю на Racerstar 4in1 30А регуль, смущает подача питания двумя проводами 18awg. Там же под 120а рассчёт с хорошим акком. Неувязочка, не?
Он быстрее сгорит, чем этим проводочкам что то случится. Проверено =D
Дело не в сгорит, 18awg никаким макаром 120а не проведут.