Регуляторы хода

Rodent
minhthien1988:

переместите джойстик больше, чем 1.8ms

Попробовал до максимума, плюс триммер сдвинул до упора. Нормально катает.

minhthien1988
Rodent:

Попробовал до максимума, плюс триммер сдвинул до упора. Нормально катает.

ограниченный импульс из крупнейших это сколько? Вы проверяете?

Я утверждения v.0.1 все еще существует небольшая ошибка

Rodent
minhthien1988:

ограниченный импульс из крупнейших это сколько?

Не знаю, да и зачем мне проверять, если физически, фактически и в реале передатчик не выходит за эти приделы. Получается что в область ошибки не поподаю

Rodent

А вообще как себя проявляет ошибка?

minhthien1988

если ваше вещание ограниченного импульса регулируется от 0.7ms на 2.0ms максимальное … нейтральном положении 1,5 мс.

Вы тянете джойстик в положение импульса 2.0ms сигналов (или 0.7ms).

Вы увидите ошибку V 0,1.

в настоящее время я использую V 0,8, эта программа подходит для всех видов вещания

17 days later
Bimbo1

Всем привет! Спаял регулятор по схеме www.homepages.paradise.net.nz/…/bridge.html , но как-то криво работает. Отклоняешь стик из нейтрали вперед, двигатель крутится вперед. Отклоняешь назад - крутится назад. После этого на отклонения вперед вообще нет реакции, работает только при отклонении назад - задний ход. Передний ход начинает работать только после выключения-включения питания регулятора, но после включения заднего хода, передний снова перестает работать. Что может быть? Кривая прошивка? Пробовал прошивать PIC12F629 и PIC12F675. Прошились корректно.

DIM76

Похоже это именно та ошибка в прошивке V 0.1, о которой говорилось выше. Видно при отклонении стика назад сигнал выходит из допустимого диапазона V 0.1. Попробуйте прошивки V 0.6 - 0.8

А кстати, в этой схеме PIC12F629 нормально будет работать?

Rodent
DIM76:

А кстати, в этой схеме PIC12F629 нормально будет работать?

Вот именно на нем я и собирал. Все работает на ура. Может у меня действительно аппа не выходит за приделы. Что вперед, что назад и по несколько раз. Работает. Да и использую противоположный ход как тормоз.

Bimbo1

Эти прошивки (V 0.6, V0.8) пробовал , так же криво работает

DIM76
Rodent:

Может у меня действительно аппа не выходит за приделы.

Может расходы по газу немного уменьшить?

Bimbo1:

Эти прошивки (V 0.6, V0.8) пробовал , так же криво работает

Странно, а Minh David вроде доволен…

Rodent
DIM76:

Может расходы по газу немного уменьшить?

Да зачем мне уменьшать, если и так с v0.1 работает на ура.

DIM76
Rodent:

Да зачем мне уменьшать, если и так с v0.1 работает на ура

Это я не вам, это я Дмитрию предлагаю.

Rodent:

с v0.1 работает на ура

Кстати, а какая аппаратура?

Bimbo1

Пробовал газ и реверс понемногу добавлять, сначала работают, а потом только реверс

Аппаратура Hitec Optic 6

Попробовал перепаять ноги МК и перепрошить по схеме Патрацкого. Работает вперед, а назад - тормоз. Это так и должно быть?

Думаю по схеме Сергея Севастенкова собрать, там есть калиброка

Rodent
minhthien1988:

V0.8 лучше всего использовать 12F675

А схему для v0.8 можно выложить. А то немного выше - там не полная

minhthien1988
Rodent:

А схему для v0.8 можно выложить. А то немного выше - там не полная

причина ??? Вы знаете, как использовать???

Bimbo1:

Эти прошивки (V 0.6, V0.8) пробовал , так же криво работает

Вы дразнить меня ?

новая версия 12f617 v0.4

bridge_smd (1).zipBridge17_04_arm.HEX.zip

Rodent

В посте #376 схема неполная, выкладывали более полную версию. Но потом удалили. А плата мне не нужно. Я все равно сам буду разводить под свои размеры

minhthien1988

В сообщении # 376. Я рисую основной цепи, его не хватает, но это легко сделать

Схема используется для 540

Я хотел бы использовать английский язык здесь

Rodent
minhthien1988:

английский язык здесь

наверное здесь люди из России.

minhthien1988:

Схема используется для 540

Просто есть мотор Robbe Power 400/35, хотел собрать проверить как с моей fs-gt2b работать будет. А то у Bimbo1 что-то не получается, хотя в v0.1 я сразу поменял MOSFET и bec. Заработало сразу и проблем не возникало.

minhthien1988

использовать это устройство для проверки ошибка V 0.1