ZOHD Dart250G 570mm FPV летающее крыло до 250 грамм

Warloсk
Mistel:

Попробую перекалибровать

Калибровать совершенно не нужно.
Нужно установить “поправку” align_board_pitch (если у вас стрелка на полётнике смотрит вперёд) так, чтобы в случае 3 (возможно 4) полётник показывал 0 по питчу.

А ещё проще в режиме дизарма поднять газ в максимум и добавить поправку стиком питча ровно в ту сторону, куда бы вы его тянули, выводя модель в горизонт. Каждый писк буззера - изменение поправки на 0.2 градуса (5 писков = 1 градус). При этом разворот полётника внутри фюза по яву не играет роли - автопилот поймёт вас правильно.

Mistel
Warloсk:

А ещё проще в режиме дизарма поднять газ в максимум и добавить поправку стиком питча ровно в ту сторону

да, именно так и делал в поле. Получилось +6, т.е. сейчас в айнаве в пункте Board and Sensor Alignment стоит 6.0.
И если на ровной поверхности самоль осаживается на хвост то питч получается 0.5

Mistel
Daramidon:

Про сборки аккумуляторов от ZOHD могу сказать только одно, не стоят они своих денег однозначно.

а я вот думаю попробовать. Моя сборка из акумов litokala как то не выдает заявленные 3500, максимум что удавалось выжать это 2200 (при разряде до 6В). Сомневаюсь что оставшиеся 0.2В с банки отдадут ещё треть ёмкости
Хорошие акумы стоят по 600-700р + провода + разъёмы ещё рублей на 100 итого те же 1400-1500р выходит
Если ZOHD реально 3500 то вполне себе ничего? Или может посоветуете хорошие элементы чтобы отдавали хотя бы 3000mah до 6В?

Mistel
kasatka60:

у меня sanyo 3500, вроде выдают ёмкость

Такие же ANYO NCR18650GA как zohd используют?
3500 выдают до 3V на банку?

kasatka60

до 2.5, хотя я до такого напряжения не доводил.

Mistel
kasatka60:

до 2.5, хотя я до такого напряжения не доводил.

Так проблема 2S Li-ion в том что при падении ниже 6V отрубается полётник(

kasatka60

Если матек, то да. Вроде с другими полетниками, которым нужно 5 вольт такое не грозит

DarkSoulRL

Вообще то матек f405ctr отлично работает и от 5в, а вот регулятор уже при 6 с небольшим отрубается. Я заменилтна коптерный, без отсечки. Мамба ф405 тоже от 5 нормально работает.

Mistel
DarkSoulRL:

Вообще то матек f405ctr отлично работает и от 5в, а вот регулятор уже при 6 с небольшим отрубается.

У мена 411WSE, на сайте матека написано что рабочее напряжение 6-30В, у 405CTR кстати так же. Надо будет провести эксперимент)
А про регулятор вы пишете, этот тот что в ПНП версии?

DarkSoulRL

Да, я про комплектный регулятор. Там неотключаемая отсечка по питанию.

Hyperion

youtu.be/XgWxh33zn6I

Попытался тут бочку крутануть. Вообщем неудачно 😃) АКБ нашел в 20 метрах от самоля 😃
Как мне показалось он это слишком медленно делал. Возможно стоит тяги переставить так чтобы элевоны сильнее отклонялись? И это нормально что он начал заваливаться к земле во время выполнения маневра?

Warloсk
Hyperion:

Как мне показалось он это слишком медленно делал. Возможно стоит тяги переставить так чтобы элевоны сильнее отклонялись?

По умолчанию в арду стоят весьма небольшие рейты для акро-режима. Надо было пробовать делать в мануале. Ну и не на СНИЖЕНИИ с 20 м высоты.

Hyperion:

И это нормально что он начал заваливаться к земле во время выполнения маневра?

А куда, по вашему, его должен был потянуть вектор подъёмной силы крыла?

Hyperion

точно! это же не коптер! тьфу блин привык к летающим табуреткам…
пошел в документацию. Действительно
ardupilot.org/plane/docs/acro-mode.html
“To setup this mode you need to set ACRO_ROLL_RATE and ACRO_PITCH_RATE. These default to 180 degrees/second, and control how responsive your plane will be about each axis.”
В принципе все сходится. Почти две секунды ушло на выполнение маневра.

dsaboot
DarkSoulRL:

Да, я про комплектный регулятор. Там неотключаемая отсечка по питанию.

Отсечка отключаемая, нужно прошить blheli main прошивку и выключить отсечку.

Warloсk
Hyperion:

В принципе все сходится. Почти две секунды ушло на выполнение маневра.

Если включить SERVO_AUTO_TRIM=1, как рекомендовано здесь, то акро вообще перестаёт быть нужен - для пилотажа можно попросту использовать manual. Автотримирование серв будет происходить после нескольких секунд ровного полёта в любом стабилизированном режиме, после чего при переключении в manual самолёт продолжает лететь ровно, так как все огрехи центровки и кривизны корпуса уже “поправлены” автотримом.

DarkSoulRL

нужно прошить blheli main прошивку

я пытался это сделать, но не нашел никакой документации. Если у вас есть, поделитесь.

dsaboot
DarkSoulRL:

я пытался это сделать, но не нашел никакой документации. Если у вас есть, поделитесь.

снимаете с регуля термоусадку, там есть пины 4шт рядом с МК, слева земля, потом пропускаете, питание, сигнал управления. (на сайте blheli есть вся инфа)
берете ардуинку уно или нано, скачиваете blheli конфигуратор (BLHeliSuite16714902), в папке Manuals находите pdf “BLHeli programming adapters.pdf”
там с картинками очень подробно рассказано как зашить ардуинку как программатор ESC.
прошивка fairy v2 30A (только не забываем питание подавать на esc через лампочку при прошивке настройке, а то будет бух мосфетов)
дальше можно выбрать Main или Multi, в мульти вообще ограничения нет, в Маин можно выбрать отсечку.

Mistel

Да там без толку… один фиг при 6.2 уже еле тянет моторчик
Полетал сегодня, 2000мАч за 32 минуты полета, расстояние чуть больше 30 км. Аж притомился немного)
Следующий шаг - разобраться с Р9. При дальности 500м уже начинает ругаться на сигнал, думаю другой приемник попробовать и антенну укоротить до 135мм.
Кстати кто как антенны ставит чтобы и приём хороший и при посадке не ломать?

Dihorik

На передачу супер 8, вертикально, на приём сквозь крыло вертикально. 8,5 км летал, на флексе, ниже 75 не опускалось. Дальше видео не пустило