Activity

PIXHAWK PX4 Autopilot еще одна летающая железка
alexeykozin:

нос пикса - обозначен стрелкой на корпусе,
низ пикса очевиден - донышко.
при этом когда запускаете моторы даем газ но не трогаем радио рама должна стабилизироваться, тоесть сопостивляться любим наклонам или поворотам.
что касается радио то все стики должны вызывать отклонение столбиков калибровки в ту сторону куда стик,
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ стика питча, применена самолетная схема, штурвал на себя - столбик вверх.
если бы читали инструкции наверное разобрались бы быстрее

Алексей. огромнейшее спасибо. Именно из-за питча были все проблемы. Странно но у меня как будто скачены инструкции, видимо “глаз за мылился”.

PIXHAWK PX4 Autopilot еще одна летающая железка

Помогите, совсем запутался, думая что что-то не так с Y6 (пост rcopen.com/forum/f123/topic287225/2732 ) переставил все на гексу. Перепроверил несколько раз. Чередование и вращение моторов и правильность установки пропеллеров. Предполагая, что при настройке Акселя низ это низ контроллера или направление полета - настраивал и так и так. и все равно направление полета по питч реверсивное, хотя настройка радио показывает правильное направление. Подключение приемника по SBUS Futaba T8FG. Не нашел в настройках МП реверса питч, или что-то надо делать по другому. Помогите пожалуйста.

PIXHAWK PX4 Autopilot еще одна летающая железка

Все. Не могу понять в чем дело. Схема Y6B, все настроено, ни каких ошибок, подключение моторов и установка пропеллеров как на схеме. Вместо нормального взлета в Stabilise - оверкиль назад.

PIXHAWK PX4 Autopilot еще одна летающая железка

ПОМОГИТЕ, ( не осылайте на чтение форума - ни чего не нашел) хотел перепрошить Pixhawk - в итоге МР Pixhawk видет и подсоединяется, но престал видеть датчики, ну и естественно не настраеиается. В Messages - “Waiting for first HIL_STATE mesage”

F4BY. Отечественный ответ Pixhawka'm

МП выдает ошибку: Mission Planer.MagCalib.prd_DoWork(Object sender, ProgressWorkerEventArgs e, Object passdata) в c:\Users\michael\Source\MissionPlaner\MagCalib.cs: строка 498
в MissionPlaner.Control.ProgressReportedDialogue.RunBackgroundOperation(Object o) в c:\Users\michael\Source\Repos\MissionPlaner\ExtLibs\Controls\ProgressReportedDialogue.cs: строка 107

К сожалению видео или фото пака нет возможности сделать и передать.

F4BY. Отечественный ответ Pixhawka'm

Добрый день. Шаманство с размагничеванием ни чего не дало. Похоже на “в случае Алексея Дегтярева была неисправна микросхема FRAM при этом параметры сбрасывались в 100% случаев если откалибровать компас”. После размагничевания, во время проведения калибровки компаса - на контроллере загораетсе красный ЛЕД калибровка прекращается и МП выдает предупреждение об ошибке.😵

F4BY. Отечественный ответ Pixhawka'm

Пока присутствует питание ( USB или\и батарея) все настройки работают. Стоит контроллер лишить питания - все настройки сбрасываются. У меня есть микросхемы SPI Flash memory 25X10** Wibond (1Mb). Можно ли их поставить вместо FRAM на Вашем контроллере?

F4BY. Отечественный ответ Pixhawka'm

Господа, друзья, коллеги!!! Подскажите, пожалуйста - почему F4BY не запоминает настройки и калибровки. После выключения питания (после непродолжительного отстоя( не проверял по времени)) все настройки исчезают, как будто только что залил прошивку. Тему проштудировал( rcopen.com/forum/f123/topic456525/281_) ни где не нашел упоминаний об этом.

правильные ESC

Я, под “перегазовкой”, имел ввиду тротл резко на максимум, а затем уменьшение до 50% в зону удержания высоты. На всех регулях выставлены одинаковые параметры. До этого стояли другие (AKE 30Amp High speed pwm) все было в норме, летал почти год, так, что на контроллер (Naza V1) не грешу.

правильные ESC

Добрый день. Может кто подскажет что делать. Регули RTF32 ESC все настроил одинаково но один во время полета, после “перегазовки” останавливается. Подскажите что делать или где посмотреть.

PIXHAWK PX4 Autopilot еще одна летающая железка
SergDoc:

пробовать на SD в папку APM закинуть файл AUXPWM.en - должны включиться дополнительные выхода, а там уж с планера мудрить…

Я чуть не правильно выразился. У меня свободны два канала - 7 и 8, а так-же RC6. Как мне назначить канал RC6 на выход 7 или 8. В расширенных настройках миссионпланер не нашел назначения определенного канала к определенному выходу. Может направите где шаманить.

Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Creator991:

Коллеги подскажите что за деталь на фото “пыхнула”, для чего она и если можно маркировку. Что очень странно дым был, но все работает как прежде нормально, с этой микрухи напряжение выходит 11,67в до неё 12,3

Это транзистор, для защиты от переполюсовки IRF9335

Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam

“А сейчас официально продается вот этот YUN
И он прошивается и работает, по крайней мере у меня. Прошился последней прошивкой от AlexMos.

Еще один БК проект для подвесов - EvvGC 3/2axis Brushless Gimbal Controller
Андрей_Гапонов:

А с чего такая уверенность что он сгорел

Потому как все остальные элементы платы в порядке. Проц по питанию замкнут на коротко. Выпаял проц и протестировал плату - все элементы исправны. Питание давал от аккумулятора 3S (на половину разряженного около 11,5V). Дыма не было - просто плата перестал работать, потухли светодиоды и остановились движки, после чего была обесточена и протестирована.

Еще один БК проект для подвесов - EvvGC 3/2axis Brushless Gimbal Controller

Согласен!!! У меня тоже после прошивки и активации сгорел проц не понятно почему. Проверял и настраевал на рабочем, проверенном подвесе.

Еще один БК проект для подвесов - EvvGC 3/2axis Brushless Gimbal Controller
dundel1:

Смотрите в первую очередь конденсатор тантал на выходе стаба 3,3 вольта. Они не против иногда кз устроить.

И все-же сгорел проц 😦