Activity
Есть несколько вопросов, может поднимали уже, но все не перечитать.
- Когда подключаю телефон к пульту, пульт начинает заряжать телефон, от чего куда быстрей садиться, а мне оно вообще не надо, можно ли как то отключить? В настройках телефона (adroid xiaomi) не нашел. Мне это очень важно, т.к. коптер куплен специально для съемок в походах, где электричества нет. Телефон то живет долго и заряжать его вообще не надо, а вот пульт высаживается быстро, заряжая телефон.
Если есть рут, то зарядку можно отключить программно.
Я пользую Disable ADB USB Charging ROOT
Может быть будет полезным кому нибудь. LG G Pad 8.3 с прошивкой 6.0 прекрасно работает с последней DJI GO4 без фризов и вылетов. Litchi на нем не летабельна, рассыпается картинка. Не знаю как он на солнце, летаю из машины.
Кстати, а какая она? Где-нибудь замерялось?
Делал замеры: 22-24 ms
Я сюда пришел с рейсовых миников и самоделок, про быстрые маневры, конечно можно забыть. Но для плавных и неспешных пролетов наверное привыкнуть можно.
Я бы добавил к этому один момент, арду позвояет получить более детальную информацию по полету, через ту же телеметрию(например прямо в пульт - craftandtheoryllc.com/frsky-telemetry-cable-and-us… )…о состоянии всех систем + ошибки что в свою очередь позволяет прервать полет или даже не взлетать если что то не так…
Пользуюсь их телеметрией, очень доволен. Модифицированные прошивки включая беты выходят сразу после релиза.
Блин, офигеть, под автотюн теперь надо долголёт строить. 10 минут лево право, 10 минут вперёд назад и потом вдруг внезапно пошёл по яву тюнить, естесно акка не хватило и упал =(
Можно тюнить по 1 оси за раз. Ось выбирается в настройках.
AUTOTUNE_AXES: Autotune axis bitmask
1-byte bitmap of axes to autotune
7 All
1 Roll Only
2 Pitch Only
4 Yaw Only
3 Roll and Pitch
5 Roll and Yaw
6 Pitch and Yaw
Подскажите, хочется плавно рулить коптером, но отклоняя стик по YAW сначала ничего не происходит, затем следует довольно резкий отклик. Такое ощущение, что присутствует какой то deadband по YAW. По остальным осям все в порядке. Может кто знает какой параметр подкрутить? Есть RC Feel Roll/Pitch, он уже почти на минимуме, хотелось бы тоже самое для YAW
В 3.4 добавили поддержку oneshot, но откалибровать регули в режиме mot pwm type=2 не получается. Просто не входит в режим калибровки. Ждать RC2 или есть способ?
Кто переходил с 3.3.3 на 3.4 настройки старые подгрузить можно или все заново настраивать? Баги присутствуют?
А куда бы он делся этот срыв, эти не потянут. Такие вещи можно проделывать на новых ESC с более мощным процем
или с BLHeli_S . Кстати сейчас самое актуальное в обновлении комплектующих на первом месте новые ESC, об этом
напрямую пишут на RCG авторы прошивок ( всех прошивок 😃 )
Я на 32 и 16к и не надеялся, но попробовать хотелось ) а сколько для обычных little bee максимум?
А на каких регулях был срыв?
little bee 20a + RCX 2205 2300
И для мультишота 4кгц маловато наверное, может 8-16кгц было бы лучше?
Возможно вы правы. Я начал с 32к - получил срыв синхры. 16к - не понравился звук моторов, 8к не пробовал, сразу поставил 4к.
Стоит ли что то менять, если механизм работает отлично?
Кстати загрузка процессора с этими параметрами 12% на rewrite, на luxfloat 100%
Облетал сегодня 2.8.1. Очень доволен, особенно порадовали новые рейты.
Не знаю что за режим включился на gopro, экран давно разбит, ну как есть
pid_process_denom = 1
gyro_sync_denom = 2
unsynced_fast_pwm=ON
fast_pwm_protocol = MULTISHOT
motor_pwm_rate = 4000
Может подскажите как поправить это отклонение,если из-за этого конечто не армится?
Throttle должен быть в 0 (1000) во время арминга.
Парни, подскажите, это нормальный фокус для Гоупро, или можно чуть подкрутить фокус , чтоб была лучше резкость на объектах в далеке?
Я бы крутанул, хуже не будет. Самому пришла 3+ сильвер с близким фокусом. Главное когда будете крутить, ставьте в настройках NARROW.
Дык получается они дороже и хуже онбо. В чем прелесть??? Или я чего-то не понял…
600+ циклов до начала деградации
На евроскладе графены 1300mAh 4S 65C опять в стоке!
Существует ли демо версия этого симулятора? Хотелось бы ознакомиться перед покупкой, стоит ли.
Обновил прошивку tarot t4-3d перед съемкой. В итоге наклон камеры не работает, снимал почти в горизонт.
tarot t4-3d после резких маневров так же валит горизонт, ничего не поделать (
Почитайте
Принято.
Детализация IMHO лучше чем на GOPRO 3+, но видео кажется каким то дерганым, 2K вообще слайдшоу.
Вот наткнулся на сэмплы Git2 с новой прошивкой:
1080р60 mega.nz/#!88cDmDiD!b2ym-riYb...IQ1HDtz3lOvRrU
2К mega.nz/#!o5FxSIqJ!vPuIXqVS2fQVQyGEI1aZpire1F4HZOO…Признаюсь, я впечатлен. При цене в 108 баксов, это очень актуальная альтернатива мыльной Сяоме! Плюс полная совместимость с гоупро по размеру!
banggood.com/GitUp-Git2-2K-WiFi-Action-1440P-1_5-i…
Первая ссылка 1080P нерабочая, просит ключ
жёлтое мигание и частый писк,после полного газа с трёхлопастником,о чём то сигнализирует не зря
Не тянет батарейка ваша
Из инструкции:
Flashing yellow - with quick beeping tone: Battery failsafe activated
Для меня этот вопрос тоже очень актуален.
Подключал его к u-center через пикс (адаптор ещё не доехал) работает,12-14 спутников.
А вот какую в него конфигурацию нужно залить? И какая скорость должна быть после прошивки конфигурации? При подключении через пиксхак в окошке внизу вместо скорости соединения “tcp://localhost:500” Кто пользует такой модуль-проконсультируйте пожалуйста: есть ли нюансы…
Конфиг и инструкция для Bn-880
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=32795789&po…
Стабильно держит 14 - 18 спутников.
Видел Tarot T-2D подвес работает с ardupilot. А пробовал кто? Работает ли Tarot T4-3D с автопилотом ardupilot?
Не работает. Прошивка под ardu есть только на Tarot T-2D
С октября не доставал свой фантом. Вчера решил полетать и поснимать немного.
На фантоме стоит подвес Zenmuse H3-3D c FPV DJI AVL58 и телеметрией.
При включении фантома на дисплее приемника вместо изображения горит надпись
Проблема скорее всего в камере или может дело в шлейфе от подвеса к камере. Сбрасывание настроек камеры не помогает.
Кто-нибудь сталкивался с таким?
Такая же ерунда на последней прошивке 3+ silver. Единственный выход - сначала включать запись на прохе, затем подключать провод TV-OUT
Он у вас хорошо летал раньше?
Возможно D слишком много:
Летал очень хорошо.
На счет D спасибо, попробую уменьшить. Пиды настраивались на карбоне, а последние полеты были на APC с меньшим шагом и в достаточно сильный ветер. Но смущает, то что первую половину акку я отлетал без всяких проблем.
Уважаемые спецы, помогите разобраться.
Летаю на соосной X8.
На последней вылазке в поле начались непонятные опасные кивки по питчу.
Чем они вызваны?
Смотреть с 45 - 55 секунды
Ветер 5 - 8 м\с
www.youtube.com/watch?v=MU9piMtmzHw&feature=youtu.…
Посмотрите плз лог полета, может что подскажете…
Господа, снова требуется помощь, вариантов не остается у меня, в сети тоже нет описания проблемы. Проблема в следующем, в МП есть функция auto analyser для логов, до переустановки винды работал. Теперь выдает ошибку (на скриншоте).
при этом вручную логи открываются и просматриваются корректно. в сторонних прогах также с логами проблем нет. стоит винда 7 64, обновляшки и всякое доп ПО ставил сразу же. Но может что упустил?
Баг последнего планнера, у меня так же.
По поводу просадки при быстром полете. Нашел такой интересный топик
diydrones.com/…/effects-of-frame-design-on-baromet…
Еще раз провел эксперимент с параметром EKF_ALT_NOISE, оно работает! нужно было перезагрузить контроллер после изменений, я этого не делал.
Вообщем остановился на EKF_ALT_NOISE=4, просадка в 0.5 - 1 метр меня устраивает.
По поводу просадки при быстром полете. Нашел такой интересный топик
diydrones.com/…/effects-of-frame-design-on-baromet…
Сам страдаю от этой проблемы, даже при неспешном полете вперед есть существенная просадка по высоте.
Как я понял в 3.4 обещают поддержку внешнего барометра и высоты по GPS. На данный момент решения нет.
Пробовал EKF_ALT_NOISE поднимать до 4, улучшений не заметил 😦
Проверил PWM выходы (на регули) осциллографом - присутствует только напряжение, модуляции никакой нет. Вот чем объяснить сей факт? Прошивка или железо? Лишний раз просто не хочу паять плату, заранее предпочитаю спросить.
Писал выше что при проверке моторов после калибровки - моторы работали. Также это подтвердилось данными с осцилографа - ШИМ появляется после завершения процедуры калибровки. Один фиг после перезагрузки в норм режиме ШИМа нет.
BRD_SAFETYENABLE = 0 пробовали?
Имеет ли смысл включать damped light на рамах от 450, не поплохеет регулю? Вроде как должна увеличиться стабильность при снижении высоты.
Заканчиваю сборку соосника, в процессе пошел дым из одного мотора.
Пока новый мотор в пути - тест на выживание на 7 движках:
pixhawk - пиды дефолтные
Как батарейка, кстати?
Пока сказать не могу, нормальные пропы в пути. Gemfan флаттерят на полном газу и тяга пропадает. Но пока просадок не было.
Хочу перейти с RMILEC 433 на TBS Crossfire, но смущает частота 900. Не будет ли crossfire конфликтовать с видео на 1.2?
Телеметрию оставить на UART1, OSD подключить на SoftSerial.
Теперь все понятно, спасибо. А возможно ли тогда как то отключить телеметрию X4RSB что бы увеличить дальность приема?
TELEM и UART1 TX — это один и тот же контакт, можете прозвонить и убедиться.
Т.е. у вас OSD и телеметрия на одном порту, это работать не будет. Нужно их разносить на разные порты. Возможно, придется делать SoftSerial для OSD.
Научите пожалуйста как это сделать. В конфигураторе нет SOFTSERIAL и на какие пины подключать тогда телеметрию тараниса?
Собрал QAV210 на народном комплекте RCX Little Bee + H2205.
Все супер, после ZMR250 на 1806 моторах просто ракета!
Решил перейти с LRS 433 на SBUS X4R и столкнулся с проблемой - не могу настроить телеметрию на таранисе.
Micro minimosd подключен на UART1, X4RSB через инвертер на SBUS.
S.PORT цепляю на пины рядом с буззером. где написано FRSKY TELEMETRY, но заветных циферок нет.
Подскажите где я ошибся и что нужно еще включить на конфигураторе cleanflight что бы наблюдать состояние аккумулятора.
очень годно! какой видеопередатчик? визуально дистанция больше 1км получилась, так? какой TxRx?
boscam ts832
rmilec ts4047 lite
Если использовать приемник boscam, видео берет без помех около 3км.