Разработка станка с полем 1000х1000х300мм.
Итак, погонял станок на всех скоростях.
Приятное- всё работает.
Неприятное- на оси Z присутствует нехилая зона резонанса- при подачах от 125мм до 200мм/мин. так вибрирует, что гайка крепления мотора Z раскрутилась. Она, правда, без гровера была.
Там же, где сильфонные муфты- всё в пределах нормы. На Z ременная передача 1/2, сильфона нет.
Вот, информация к размышлению- ремень не избавляет от резонанса. Вместе с ремнём надо, имхо, продвинутые драйверы с микрошагом использовать. У моего же PLD007 только полушаг.
В принципе можно работать, но надо чего-то думать над приводом Z.
Ремень вибрирует.
Ремень вибрирует.
😁
Ремень вибрировать не может . А вот так жестко как муфта держит вал мотора , ремень некогда держать не будет . От этого и резонанс .
😁
Ремень вибрировать не может . А вот так жестко как муфта держит вал мотора , ремень некогда держать не будет . От этого и резонанс .
Т.е. выхода, получается, 2:
- поставить “продвинутый” драйвер с большим дроблением шага;
- несколько переделать привод по Z- соединить ШД с ведущим шкивом через сильфон.
Ремень вибрировать не может
😁
Вроде не молодой, а глуууупый.
CINN,
попробуй, при вращении двигателя, двумя пальцами(большим и указательным) немного сжать ремень… изменилось что-то?
😁
Вроде не молодой, а глуууупый.
Ты , умнейший из умнейших , ответь , что вибрирует , мотор или ремень ?
Т.е. выхода, получается, 2:
- поставить “продвинутый” драйвер с большим дроблением шага;
- несколько переделать привод по Z- соединить ШД с ведущим шкивом через сильфон.
Микрошаг убавит резонанс , но я бы сделал на прямую без ремня , у Вас редукция 1 / 2 , понизти скорость в 2 раза у движка , получите момент больший , а скорость станет такая же как с редуктором .
Микрошаг убавит резонанс , но я бы сделал на прямую без ремня
Без ремня не получится- мотор в потолок упираться будет(тут у меня не хоромы, а даже, напротив, подвал с невысокими потолками)…
Т.е. выхода, получается, 2:
- поставить “продвинутый” драйвер с большим дроблением шага;
- несколько переделать привод по Z- соединить ШД с ведущим шкивом через сильфон.
Ну вообще глядя на этот проект и средства, на него потраченные хочется искренне пожелать поставить нормальные драйвера. Все-таки микрошаг он и в работе приятнее. Все как-то плавно, тихо и приятно. И опять же про резонанс голова болеть не будет.
Ну вообще глядя на этот проект и средства, на него потраченные хочется искренне пожелать поставить нормальные драйвера. Все-таки микрошаг он и в работе приятнее. Все как-то плавно, тихо и приятно. И опять же про резонанс голова болеть не будет.
Электроника вещь заменяемая.
Но тратить ещё деньги на другие драйверы не окупив станка- неправильно… 😉
Буду думать как механически решить этот вопрос.
Электроника вещь заменяемая.
Но тратить ещё деньги на другие драйверы не окупив станка- неправильно… 😉
Буду думать как механически решить этот вопрос.
У Вас все драйвера PLD007 , пробовали ставить на Z драйвера с других координат ?
У Вас все драйвера PLD007 , пробовали ставить на Z драйвера с других координат ?
Это что-то может изменить? Драйверы все одинаковые, параметры тоже все одинаковые…
Это что-то может изменить? Драйверы все одинаковые, параметры тоже все одинаковые…
Хотите сказать что брак исключен 😃 ?
Хотите сказать что брак исключен 😃 ?
Нет, но это не те устройства, которые могут “барахлить”. Они либо работают, либо сразу видно, что брак.
У меня их 5 штук, один сразу при включении сжёг встроенный предохранитель.
Пурелогики говорят- пришлите его нам, починим бесплатно.
Остальные работают.
Нет, но это не те устройства, которые могут “барахлить”. Они либо работают, либо сразу видно, что брак.
У меня их 5 штук, один сразу при включении сжёг встроенный предохранитель.
Пурелогики говорят- пришлите его нам, починим бесплатно.
Остальные работают.
Могут и подглючивать .
Каким напряжением питаете ?
Могут и подглючивать .
Каким напряжением питаете ?
Там 2 вида питания- 12В на “логику” и 80В “силовая”.
Сейчас, по рекомендации “Пурелогиков”, установил 70В. и ток на половину регулятора, т.е. чтобы в процессе работы движок грелся не более 60 град.
Сейчас, по рекомендации “Пурелогиков”, установил 70В. и ток на половину регулятора, т.е. чтобы в процессе работы движок грелся не более 60 град.
Я тоже хотел посоветовать понизить ток и напряжение немного , не помогло ?
Попробуйте все таки поставить драйвер с координаты где все хорошо работает . Сразу поймете кто виноват механика или электроника .
Там 2 вида питания- 12В на “логику” и 80В “силовая”.
Сейчас, по рекомендации “Пурелогиков”, установил 70В. и ток на половину регулятора, т.е. чтобы в процессе работы движок грелся не более 60 град.
Не тратьте время на драйвера ПЛ, купите у GD хотя бы эти драйвера www.geckodrive.com/product.aspx?c=3&i=14471, и все проблемы решите.
У G251 нет микрошага.
Да ладно!😁 Читайте аккуратно, если не видите цифры, это не значит что там нет микрошага.
Сам читай: “Microstep to full step morphing at higher speeds”
переводится, “Микрошаг с переходом на высоких скоростях на полный шаг!”😉 По этому я вам дал и ссылку, что бы вы поняли, что это такое.
Если этого не достаточно, то вот, www.geckodrive.com/upload/G251 MANUAL.pdf