Разработка станка с полем 1000х1000х300мм.

CINN
Dominator:

😁
Ремень вибрировать не может . А вот так жестко как муфта держит вал мотора , ремень некогда держать не будет . От этого и резонанс .

Т.е. выхода, получается, 2:

  1. поставить “продвинутый” драйвер с большим дроблением шага;
  2. несколько переделать привод по Z- соединить ШД с ведущим шкивом через сильфон.
KoCNC

Ремень вибрировать не может

😁
Вроде не молодой, а глуууупый.

CINN,
попробуй, при вращении двигателя, двумя пальцами(большим и указательным) немного сжать ремень… изменилось что-то?

Dominator
KoCNC:

😁
Вроде не молодой, а глуууупый.

Ты , умнейший из умнейших , ответь , что вибрирует , мотор или ремень ?

CINN:

Т.е. выхода, получается, 2:

  1. поставить “продвинутый” драйвер с большим дроблением шага;
  2. несколько переделать привод по Z- соединить ШД с ведущим шкивом через сильфон.

Микрошаг убавит резонанс , но я бы сделал на прямую без ремня , у Вас редукция 1 / 2 , понизти скорость в 2 раза у движка , получите момент больший , а скорость станет такая же как с редуктором .

CINN
Dominator:

Микрошаг убавит резонанс , но я бы сделал на прямую без ремня

Без ремня не получится- мотор в потолок упираться будет(тут у меня не хоромы, а даже, напротив, подвал с невысокими потолками)…

Александр=
CINN:

Т.е. выхода, получается, 2:

  1. поставить “продвинутый” драйвер с большим дроблением шага;
  2. несколько переделать привод по Z- соединить ШД с ведущим шкивом через сильфон.

Ну вообще глядя на этот проект и средства, на него потраченные хочется искренне пожелать поставить нормальные драйвера. Все-таки микрошаг он и в работе приятнее. Все как-то плавно, тихо и приятно. И опять же про резонанс голова болеть не будет.

CINN
Александр=:

Ну вообще глядя на этот проект и средства, на него потраченные хочется искренне пожелать поставить нормальные драйвера. Все-таки микрошаг он и в работе приятнее. Все как-то плавно, тихо и приятно. И опять же про резонанс голова болеть не будет.

Электроника вещь заменяемая.
Но тратить ещё деньги на другие драйверы не окупив станка- неправильно… 😉
Буду думать как механически решить этот вопрос.

Dominator
CINN:

Электроника вещь заменяемая.
Но тратить ещё деньги на другие драйверы не окупив станка- неправильно… 😉
Буду думать как механически решить этот вопрос.

У Вас все драйвера PLD007 , пробовали ставить на Z драйвера с других координат ?

CINN
Dominator:

У Вас все драйвера PLD007 , пробовали ставить на Z драйвера с других координат ?

Это что-то может изменить? Драйверы все одинаковые, параметры тоже все одинаковые…

Dominator
CINN:

Это что-то может изменить? Драйверы все одинаковые, параметры тоже все одинаковые…

Хотите сказать что брак исключен 😃 ?

CINN
Dominator:

Хотите сказать что брак исключен 😃 ?

Нет, но это не те устройства, которые могут “барахлить”. Они либо работают, либо сразу видно, что брак.
У меня их 5 штук, один сразу при включении сжёг встроенный предохранитель.
Пурелогики говорят- пришлите его нам, починим бесплатно.
Остальные работают.

Dominator
CINN:

Нет, но это не те устройства, которые могут “барахлить”. Они либо работают, либо сразу видно, что брак.
У меня их 5 штук, один сразу при включении сжёг встроенный предохранитель.
Пурелогики говорят- пришлите его нам, починим бесплатно.
Остальные работают.

Могут и подглючивать .

Каким напряжением питаете ?

CINN
Dominator:

Могут и подглючивать .

Каким напряжением питаете ?

Там 2 вида питания- 12В на “логику” и 80В “силовая”.
Сейчас, по рекомендации “Пурелогиков”, установил 70В. и ток на половину регулятора, т.е. чтобы в процессе работы движок грелся не более 60 град.

Dominator
CINN:

Сейчас, по рекомендации “Пурелогиков”, установил 70В. и ток на половину регулятора, т.е. чтобы в процессе работы движок грелся не более 60 град.

Я тоже хотел посоветовать понизить ток и напряжение немного , не помогло ?

Попробуйте все таки поставить драйвер с координаты где все хорошо работает . Сразу поймете кто виноват механика или электроника .

Baha
CINN:

Там 2 вида питания- 12В на “логику” и 80В “силовая”.
Сейчас, по рекомендации “Пурелогиков”, установил 70В. и ток на половину регулятора, т.е. чтобы в процессе работы движок грелся не более 60 град.

Не тратьте время на драйвера ПЛ, купите у GD хотя бы эти драйвера www.geckodrive.com/product.aspx?c=3&i=14471, и все проблемы решите.

KoCNC

Сам читай: “Microstep to full step morphing at higher speeds”

Baha

переводится, “Микрошаг с переходом на высоких скоростях на полный шаг!”😉 По этому я вам дал и ссылку, что бы вы поняли, что это такое.
Если этого не достаточно, то вот, www.geckodrive.com/upload/G251 MANUAL.pdf

KoCNC

Здесь имеется ввиду псевдо-микрошаг. То есть на один входной импульс драйвер делает 10 микрошагов до 1 полного шага. Выставлять значение микрошага невозможно.
Чудес не бывает, за 70 баксов нормальный драйвер не получить!

Dominator
Dominator:

Попробуйте все таки поставить драйвер с координаты где все хорошо работает . Сразу поймете кто виноват механика или электроника .

Ну как не пробовали ставить драйвера с координат где все нормально работает , просто интересно ?