Мультироторные системы на основе платы КК контроллера от kkmulticopter.kr

SergDoc

А по дёргаеью камеры и звуку моторов ощущается перерегулирование…

raefa
Андрей86:

Я очень доволен, плата свои деньги отрабатывает.

Доволен 15ю баксами? Деньги то не большие 😃

Андрей86
SergDoc:

А по дёргаеью камеры и звуку моторов ощущается перерегулирование…

Сергей подскажите что нужно исправить?

raefa:

Доволен 15ю баксами? Деньги то не большие

А я и не про деньги, а про плату что она работает. Здесь многие хотят другие брать и говорят что плохая она. Если брать другую, то когда на этой научишься летать и поймешь нужно оно тебе или нет.

raefa

Сейчас начнется холивар? 😃 Я когда учился летать, тоже так думал. Но когда сломал полторы рамы, подумал, что хватит. Взял APM и вот тогда научился. Для новичков она лучше тем, что тупо есть кнопка, защищающая от падения. 😃 Какбэ это тоже не правильный путь, но у меня так лучше получилось. Да и кук теперь пылится - ну никак больше не найду ему применение. У Кука единственный плюс - дешевизна на первом этапе сборки, но потом становится плачевно еще больше вкладывать. Еще хорош тем, что если участвовать в соревнованиях с жесткими требованиями летать только на гироскопах. И то… ИМХО мультивий надо. Получается, что Кук - просто первый самый дешевый и хороший опыт.

7 days later
Aleks-k04

Пока едет мультивий тренеруюсь на КК. Очень интересный момент заметил, иногда при увиличении оборотов начинает дергаться (как-бы дисбаланс) и почти сразу отрубается один из моторов. Ни у кого подобного небыло? Винты карбоновые, двухлопостные, вроди как отбалансированы.

raefa

Стандартно. Или проблема в регуляторе, или если падал и ломал раму, что вытягивались провода до мотора, то они могли повредиться. У меня именно так и было, когда один проводок из пачки оторвался. на малых оборотах тянул, а при увеличении начинал дергаться. Но также может и транзисторы в регуле не справляются.

Aleks-k04

Со снятыми винтами все работает как часы, проблемы возникают именно под нагрузкой.

raefa

Так и было.
У меня сейчас немного другая проблема, дефект плавающий. То запустится мотор сразу, то подергается, а потом запустится. А потом и вовсе до конца дня нормально.
Мотор разобрал, глянул на ужасное исполнение (витки криво намотаны), прозвонил каждую проволочку. Все гуд. Собрал, запаял. Дальше по плану разбор и пропайка регулятора. Скорее всего в нем дело.

Aleks-k04

Все точно, контакт в разъеме пропаял и глюк пропал 😃

1 month later
SkiFF

Может я туплю неподецки, не знаю.
Имею вотакой MCFC полный фарш от корейца.
В общем раньше, пол года назад, на старой прошивке у меня на 5 канале стояла функция “Удержание высоты” и все работало. Высота держалася, коптер парил и радовал.
Потом я пробовал другие платы, в общем не летал на MCFC. Давеча прошился новой прошивкой и весело побежал летать. Щелкнул тумблер и коптер приземлился. Сам!
Пробовал еще раз - все так и есть, 5 канал стал приземлять коптер.
Писал корейцу, снимал ему видео и пытался найти истину куда делось “Удержание высоты”.
Но мы наверное разговариваем на разных языках или это его Google Translator неподецки тупит, вот че пишет:
Thank you email.
In 5’th channel, alt hold set END POINT 1500 and assign the 2’nd position switch.
After arming, take off and landing set 1800, 1100 is off. in this case, assign the 3’rd position switch.

Может кто нибудь объяснить что же произошло?

1 month later
=Vladimir

Добрый день! Собрал квадрокоптер, настроил по инструкции пульт турнига. Включаю квадрокоптер начинают двигатели по очереди пикать. На приемники (турнига 9 каналов) красный светодиод загорается. На пульте двигаю ручки, на квадрокоптере не вращаюся двигатели и писк не проходит. Писк только немного меняется. Пункт 4. Калибровка газа, настройка ESC и типа батареи- сделал . Двигатели не вращаютс помогите, пожалуйста! Что мне делать? Где ответ прочесть ?

devv
  1. снимите видео и выложите

=Vladimir:

Калибровка газа, настройка ESC и типа батареи-сделал

пики были как по инструкции ?

=Vladimir:

Двигатели не вращаютс

ARM делали ?

=Vladimir

Стал на прямую без контроллера (КК) проверять через приемник по одному двигателю. Первый при подключении питания пищит, на пульте ручку газа включаю писк проходит, двигатель начинает вращаться и дергаться. Второй двигатель так же проверил: при подключении питания пищит, на пульте ручку газа включаю писк проходит, двигатель начинает вращаться. Газ больше серидины двигатель останавливается. 3 Двигатель так же проверил: при подключении питания пищит, на пульте ручку газа включаю писк проходит, двигатель не вращается. 4 двигатель так же как тритий себя ведет. Проверил второй раз,каждый двигатель. Ситуация такая на каждом двигателе: при подключении питания пищит, на пульте ручку газа включаю писк проходит, двигатель не вращается. Проверил батареи на пульте стоят обычные 1,5 вольта, прока проводил испытания заряд стал 9.8 в. Батарею после покупки не заряжал, так как показывала 11.7 вольта.

У меня без инструкции пришла плата. Хорошо видео сделаю выложу.

=Vladimir

А я правильно подключил плату к приемнику?

devv

регули пищат как бы не видя сигнала

не понятно как вы делали калибровку газа в при таких “пиках”

попробуйте сделать калибровку газа одного регуля через 3ий канал приёмника.

=Vladimir

ок

Сделал подключил один двигатель. Светодиод мигает непрерывно очень быстро. Регуляторо пишит. Двигатель слабо вращается в максимальном газе. Потом ручку газа в ноль ставлю и двигатель начинает дергаться в разные стороны .

Corban

Господа, добрый вечер. В коптерах новичек, а так на RC самолетах уже 10 лет. Тему прочитал, все подключил по схеме. Делаю все как написано в первых постах по настройке. Когда пытаюсь откалибровать регули, ставлю барашек потенциометра Yaw в положение 0, подключаю питание, регули пищат, движки поют как положено, входят в режим программирования, убираю газ, движки встают в рабочий режим. отключаю питание платы, восстанавливаю значение барашка потенциометра Yaw в 50%. Подключаю питание платы и регули снова начинают пищать как будто их не програмировали, на стики не реагирут, ни арм ни дизарм не получается. Пробую еще раз, пока не возвращаю Yaw в 50% , все работает, как только восстанавливаю 50%, настройка сбивается… как будто ничего не делал. Что это может быть?
Заранее большое спасибо.