Мультироторные системы на основе платы КК контроллера от kkmulticopter.kr
Поменял провода местами, тоже самое на левом стике токо газ работает, на правом влево вправо взад вперёд, значит провод впорядке.
Вот тест с сервой, всё работает. На видео Сервомашинка от шасси, отрабатывает 90 градусов, после поступления сигнала. Так же пробовал с обычной сервой, тоже работает
www.youtube.com/watch?v=W_tbOL_rkxg
А вот почему на коптере не работает…
У вас если у руке держишь и жмёшь чтоб он развернулся в плоскости, чувствуется усилие? у меня 0 реакции, я даже на полу в пол газа пробовал, крутит медленно по часовой стрелки и всё, куда не жми, хоть влево, хоть вправо
У вас если у руке держишь и жмёшь чтоб он развернулся в плоскости, чувствуется усилие?
Да, разумеется чувствуется! И по звуку меняется. А на малом газу даже визуально видно - пара двигателей вообще может остановиться.
Значит проблема в самом Куке. Переменники гироскопов точно все в 50% стоят?
Ещё как вариант глюк прошивки - мы то все на квадрокоптерах летаем, а у Вас Y4.
Ну и худший вариант - проблема в “железе” Кука.
Прозвонил ещё раз всё провода, провода в порядке. поменял их местами. АLE подключил к RUDD и так далее, в общем каналы приёмника и платы поменял. теперь включение на левом джостике, газ на правом, короче работает снова всё, но как раз не работает правый джостик где он должен поворачивать в плоскости((
и что мне делать? я программатор заказал, перепрошьюсь. а если и это не поможет?
Пока проверял, руку пошинковал себе в кровь винтом
.
Ну и худший вариант - проблема в “железе” Кука.
ну тут, видно что дорожка RUDD идёт на микропроцессор, без всягих резисторов. + если подключить 1 только RUDD, то лампочка на приёмнике горит, значит Земля и Плюс, работают. Получается если токо проблемма в ATmega128
Получается если токо проблемма в ATmega128
Не понял, почему ATmega128? У Вас голубая плата? На ней 168 должна стоять!
Судя по тому, что Вы пишите, проблема в прошивке. Ну или pin на меге дохлый, хотя это маловероятней.
ой, да AT mega 168 20 UA с виду ничё не отходит… плата впорядке, будто токо с завода
Судя по тому, что Вы пишите, проблема в прошивке. Ну или pin на меге дохлый, хотя это маловероятней.
Сигнал с RUDD если приглядется идёт напрямую к ножке процессора
Соединил напрямую, тонким проводком, тоже самое, значит контакт впорядке
а сама АT mega может быть глючная?
сама АT mega может быть глючная
Может, но тогда ваш коптер вообще бы не поднялся/запустился.
Прошивка поможет точно.
надеюсЬ, перепрошьюсь на Х4
просто думаю, что их 10-ками или сотнями програмируют в корее, почему глючная токо у меня
Потому что у всех здесь квадрокоптеры - эта прошивка проверенная. А у Вас Y4 и вполне возможна ошибка в прошивке. Это не от конкретно Вашей платы зависит.
Сёня программатор приехал, перепрошился…
в руке изменений нету, но если поставить на пол то вроде разворачивает в ту сторону куда джостик наклоняю, правдо медленно…
Завтра пойду в поле, если ветра не будет. проверю
Прошивка теперь какая? Y4 или квадрик? Если квадрик, то раму переделали? Он не медленно поворачиваться должен, а резво, как и на все остальные команды. Все подстроечные резисторы должны стоять в среднем положении!
ну незнаю, всё быстро кроме разворота в плоскости…
Раму не переделывал, прошивку залил на Y4
как раму сделаю перепрошью на Х4, винты ещё 10*6
Где бы купить 10*3.8 или 10*4.7, в хоббикинге только прямого вращения
А то с 10*6 легонько джостик наклонишь, а его чуть ли не переворачивает. очень реские они, с таким шагом
Продолжаю попытки перепрошить КК. Попытка зделать это на других компах результата не дала. Устанавливаю прогу, драйвер кликом. Комп говорит, что устройство готово, но коннекта нет. Меня смущают, вот эти скрины. Судя по ним, драйвер должен устанавливатся в папку usb. После установки драйвера, я проверяю эту папку, но она пустая. Может кто, что подскажет. Программатор судя по всему рабочий. Может есть другие проги?
Жду моторы… Решил перепрошиться на 1.7 и О ЧУДО!!! У меня один в один проблема как у Владимира!!! Что делать то??? Владимир подскажите удалось ли решить проблему?
Вроде перепрошился! Не знаю как проверить но по завершении он везде написал “OK” и на плате моргнула синяя лампочка. В АВР студио выставлял в ручную тип Атмеги, после чего все и заработало.
А мне ГоПрошка приехала!!!😃😃😃
38 дней с момента оплаты с ебея! Теперь надо будет ее как-то на новый квадр прикрутить.
Но вот печаль сегодня тоже есть: сгорел один из движков с рцтайма:(😢
Однако тенденция к пожарам начинается… первый квадр как летал так летает, а второй - уже регули заменил на мистери 20А(тоже сегодня приехали), жрет батарейку не по децки, регули греюцо, да еще движок накрылся…
Благо еще один есть в запасе.
А я моторы и регули дождаться не могу! Вышли из Москвы 1.06.11 вчера звонил на горячую линию сказали что из Москвы до Казани контр.срок 6дн а сегодня уже говорят что 8дн. ГоПроша это гуд, качество видео очень нравится! Поздравляемс))))
ну незнаю, всё быстро кроме разворота в плоскости…
Раму не переделывал, прошивку залил на Y4
как раму сделаю перепрошью на Х4, винты ещё 10*6
Где бы купить 10*3.8 или 10*4.7, в хоббикинге только прямого вращения
А то с 10*6 легонько джостик наклонишь, а его чуть ли не переворачивает. очень реские они, с таким шагом
По-моему теперь уже очевидно, что проблема в прошивке Y4. Наверное Минсо Ким напортачил 😃
А “резкость отклика” можно настроить на аппаратуре. Т.е. min и max значение для каналов сделать не от -100% до +100% (обычно по умолчанию стоит), а например -10/+10. Тогда уже никакой резкости не будет. Я например у себя кривую газа настроил 0-25-30-35-40 и стало комфортно летать. А то раньше с земли сразу метров на 15 подпрыгивал, а убираешь газ - камнем вниз.
Вроде перепрошился! Не знаю как проверить но по завершении он везде написал “OK” и на плате моргнула синяя лампочка. В АВР студио выставлял в ручную тип Атмеги, после чего все и заработало.
Максим, а теперь поподробнее. Перепрошится мне не удалось, я на время коптер отложил в сторону и готовил самолёты к Кубку Поволжья(в соревнованиях участвовать не буду, только фестиваль). Сегодня получил посылку с Х.С. с новыми движками для коптера, так что тема актуальна.
.
Но вот печаль сегодня тоже есть: сгорел один из движков с рцтайма:(😢
А как накрылся? Что за винт стоял, что за регуль? Грелся перед сгоранием? У самого rctimer 750kv, потому и спрашиваю 😃
Максим, а теперь поподробнее.
Делал так :
Выбрал в ручную платформу STK500 порт Com6 нажал кнопку Connect после чего(точно не помню) вылезло какое то ругательное окошко(фиг с ним).
В открывшемся окошке на в кладке “Main” выбрал так же в ручную тип чипа в нашем случае ATmega 168 а дальше все тоже самое как в посте №22 в этой теме.