А давайте обсудим Arducopter - APM

Alex_from_Israel
Arkady68:

Если частота шумовых возмущений по питанию во много раз больше возможной реакции коптера на эти возмущения, то они не имеют реального значения. Любой аналоговый или дигитальный фильтр их копменсирует… Если максимальный диапазон датчика десятки метров, то точность можно получить хорошую. Но видимо в этом сонаре уж слишком примитивный алгоритм… т.е его точность изначально не сотые доли процента а целые проценты…

400 см и ±3 см. Вообще то меньше процента. Насчет алгоритма… Посылается импульс, ожидание 10 микросекунд, принимается импульс. Если пользоваться не библиотекой Ардуино Ultrasonic , а библиотекой CiberLib, то точность заметно повышается. Но все равно нужно цифровой сигнал конвертировать в аналоговый с потерей точности. АЦП у Ардуино 10 бит, аЦАП 8 бит. 1024 и 255 градаций.

alex195822
Alex_from_Israel:

Не любит кренов больше 10 градусов.

Закрепить на нижней части подвеса и проблема решится.

Юрий
Alex_from_Israel:

Может ли прошивка просто слететь?

слетала не раз на перешитых, теперь не шью

Alex_from_Israel:

Присоединяюсь к вопросу. Барометр плывет. Не помогают ни поролон, ни закрашивание чарной краской

когда ничего не помогало мне помогла (не раз было) перепрошивка

pww2000
alex195822:

Закрепить на нижней части подвеса и проблема решится.

Это только для неуправляемых подвесов прокатит.

Alex_from_Israel
pww2000:

Это только для неуправляемых подвесов прокатит.

Сонар нужен на взлете и посадке. Не думаю, что будут большие крены. К тому же есть фильтр от ложных срабатываний. Показания сонара не выводятся сразу, а записываются в массив. Фильтруется нахождением в массиве одинаковых чисел, или близких на 1-2 единицы, можно установить в программе. Размерность массива тоже устанавливается в программе. Массив из 5-6 чисел дает увеличение точности на 25%-30%.

alexeykozin
HATUUL:

мой жпс мтк3333 не видит(пишет но_жпс)

вообще нехватило места под нмеа
вот rcopen.com/forum/f123/topic233564/14494
но можно включить например убрав сонар - но придется самому прошивку компилировать

Alex_from_Israel

Потестил последнюю прошивку. 3.2.rc13 Вроде все адекватно, никогда столько спутников в комнате не ловил, 7-8 штук! Но… Вот без но никак не обходится. Пишет о плохом здоровье гироскопа. При этом летает вполне нормально, горизонт держит. Вибрация, по логу, меньше, чем было раньше на 2212 моторах. Сейчас 2216. Непонятно… Наверное откачу до 3.1.5 и проверю снова. Может что то с контроллером, хотя вроде все в норме.

Похоже разобрался. Giro Z показывает что то невообразимое. По остальным осям в норме. Непонятно. Раньше такого не было.

saster
Freepooh:

Может все-таки один спросить у папы тестер и проверить напряжение 3.3

Взял, проверил напряжение между крайними контактими 12С: 4.8 вольта. Правильно место я нашел? Конец стабу? Почему тогда на старой прошивке аксели калибруются нормально? Вот в сообщении выше человек тоже поменял прошивку и у него гироскоп начил глючить. На что влияет сгоревший стаб? Вот здесь apmcopter.ru/…/problema-stabilizatora-napryazheniy… нашел , что некоторые стабы могут управляться процом при изменении в прошивке.

Alex_from_Israel:

Похоже разобрался.

А не подскажите как?

Alex_from_Israel

Подскажу. Скачал лог 30 секундного полета на вытянутой руке. Учитывая, что пропы не сняты, то такой метод крайне не рекомендую. Опасно. МП вывел красную надпись Bad Giro health. В логе IMU проверил графики акселя и гироскопа. Графики акселя в норме. Графики гироскопа по осям X Y в норме, сравнил с прежними. График Z на экран не вывелся. Изменился масштаб. Получается, что по оси Z идет ошибка. Либо накрылся МПУ 6000, что маловероятно только для одной оси, и непропай тоже исключается, либо что то с прошивкой. Сегодня не успею, на работе придется 2 смены трубить, а вот завтра прошью 3.1.5 и попробую.

Контроллер АРМ 2.7 с ХоббиКинга.

RTemka

Мертвечина одной оси вполне нормальная тема.
Из дохлых, что попадались. Одна полуметровая ось акселя всегда была.

Alex_from_Israel
RTemka:

Мертвечина одной оси вполне нормальная тема.
Из дохлых, что попадались. Одна полуметровая ось акселя всегда была.

Вот и проверю. Сначала исключу баг прошивки, все же первый раз прошил 3.2.rc13. Если дело в гироскопе, придется менять. Есть микруха на отдельной плате с еБея. Паяльная станция с горячим воздухом тоже есть.

usup
LabinskR7:

если сможете посмотрите пожалуйста логи

что за флайт моде-5?калибровку аппы делали?в каком режиме летали?

Freepooh
saster:

Взял

С этого и надо было начинать.

saster:

Правильно место я нашел?

Да.

saster:

Конец стабу?

Да.

saster:

На что влияет сгоревший стаб?

😃 ну, как минимум, на это:

saster:

гироскоп начил глючить.

saster:

что некоторые стабы могут управляться процом при изменении в прошивке.

Типично для плат с Хоббикинга. Вопрос не в стабилизаторе, а в разводке ПП.

Alex_from_Israel:

Контроллер АРМ 2.7 с ХоббиКинга.

Напряжение 3.3 после прошивки не сломалось?

ufk
Alex_from_Israel:

Bad Giro health.

Alex_from_Israel:

Контроллер АРМ 2.7 с ХоббиКинга.

У меня такая же хрень была на pixhawk с 3.2, это кроме еще различных глюков…это прошивка…

Alex_from_Israel

Вполне возможно, что и прошивка… Но пока не проверю, железо трогать не буду. Когда сняты пропы этот баг не проявляется. Со снятыми пропами армится и крутит моторы нормально. Есликрутить в руках при этом, то лог пишется нормальная работа гироскопа по всем осям. Но с пропами вибрации в пределе нормы, по логу. Непонятно.

RTemka

Проще выпаять и снова впаять аксель.
У Алексея большой опыт выявления там непропая.

Alex_from_Israel

А при чем тут непропай? Микросхема работает через порт. Был бы непропай шла бы ошибка по всем осям.

ufk
Alex_from_Israel:

Непонятно.

Да, у меня это глюк тоже не всегда вылезал…моя компетенция в данном вопросе не позволяет мне что то утверждать, но логика подсказывает что в 3.2 что то с чувствительностью видимо подкруутили или типа того(может там фильтров каких то то или типа того), от сюда ноги и растут…на 3.1.5 у меня все ок…так что явно дело не в железе а в прошивке 3.2…
Ну да оно пока как бы ж не релиз как бы, так что…

Alex_from_Israel

В этих релизах, вроде, должен быть реализован фильтр Кальмана. Но его нужно включать. Выключен по умолчанию. По идее этот фильтр ослабляет влияние вибрации. А у меня наоборот. Вибрация, считающейся нормальной, судя по мануалам, влияет, но уж очень избирательно. Только на гироскоп и только по оси Зет. Есть смутные сомнения.