А давайте обсудим Arducopter - APM
никогда неумирает
Только периодически орет kernel panic…)
и ставится хорошо
На каждый 20й компьютер, при условии, что он не новее 2х лет…)
Да, забыл… 64х разрядного EFI для убунты нет, только 32 разряда, а поголовное большинство современных девайсов идут с 64х разрядными процами и минимум с 4мя гигами памяти… Но это еще цветочки…
всем привет. не понял как но запустил машинку! по вашим советам сначала заэкранировал место камеры,не помогло,в планере отключил mag потом подключил, ну и поставил вместо sj4000 - runcam hd. короче я не понял что именно помогло. вот результат. и еще,может не совсем по теме,но случайно нашел решение (для себя) проблемы “желе” видео.примотал камеру к акуму изолентой, он на пузе висит, и без всяких гимбалов и анти вибро плащадок!!!
перевернуть видео забыл,но не в этом суть,главное эфект на лицо!
Добрый день,
прошу помощи с расшифровкой причины улета.
рама 450 + арм 2.6, управление по 433Мгц. видео 1200 Мгц. аккумулятор проверенный, 4s 5000 mAh.
Летал возле себя в режиме althold, далее решил отлететь чуть подальше, метров на 300, после этого перешел в режим loiter.
и где-то в это самое время потерял управление, т.е. на мои команды коптер не реагировал. после чего пробовал вкл/откл пульт чтобы сработал rtl. не помогло.
коптер взял неизвестное направление и улетал все дальше и дальше.
в итоге коптер улетел на 1,5 км и упал. координаты взял из видео и бегом в лес. нашел.
причину улета, из лога, понять не могу. помогите. лог.
По rcin можно судить о том, что никаких команд кроме влево и назад не было. Вы проверяли falesafe? У вас сработало удержание последней команды на приёмнике.
Вы проверяли falesafe?
да у меня настроен falesafe по газу, и я его проверял. а также выведена отдельная команда на rtl. ничего не помогло.
последние минуты три, пульт даже не трогал. (но был включен)
Но такое дрожание на каналах - тоже ненормально. Как у вас подключён приёмник?
Как у вас подключён приёмник?
да напрямую ко входам арм, 8 каналов. длинна кабелей 7-8см.
Тоже странное поведение failsafe. Сегодня в полете коптер перевернуло вверх ногами, он грохнулся и подлетел обратно, apm сумел его поднять с земли и вернуть на точку взлета. В этот момент обнаружил что на передатчике села батарея, т.е. похоже что это так странно отработал фейлсейв по потери связи с аппаратурой. Проверил по каналам при выключении передатчика питч и ролл остаются посередине, газ падает в зону фейлсейва. Почему его перевернуло?
Видео с переворотом
Сегодня в полете коптер перевернуло вверх ногами, он грохнулся и подлетел обратно, apm сумел его поднять с земли и вернуть на точку взлета. В этот момент обнаружил что на передатчике села батарея, т.е. похоже что это так странно отработал фейлсейв по потери связи с аппаратурой.
Вроде стало получше, чем раньше. Но при срабатывани ФС как будто сбой прошел (типа апм не справился) или ПИДов не хватило на резкую эволюцию. Перед срабатыванием ФС Вы управляли коптером по питчу и РТЛ потребовалось выровнять питч, а питч изменяться сразу не стал. Опоздал, перерулился, а потом и рол начал заваливаться.
По прежнему плохо с питанием АПМ.
Записывать вибрации постоянно нельзя. Забивается память, апм перестает работать. Их пишут только для теста, а потом только без них.
Поставьте фильтр INS_MPU6K_FILTER = 10.
Только потом донастройте ПИДы.
Замените подвес на имитатор, чтоб не бить его раньше времени.
У Вас как бы сделано, чтоб коптер падал. Вам просто крупно повезло, что так удачно упал. Но везение может закончится.
Летаю, 18 спутников с хорошим хдоп, позицию не держит, мало того не включается лоитер. Сажаю, открываю МР фул лист, а там нет GPS ( именно слова нет!!! ) sps глитч есть а вкладки гпс нет. Была точно пару дней назад , прошивка 3.1, гпс от Алексея и его же прошивка, летает два года , а тут такая засада… Перекалибровал, поставил по дефолту-нет гпс и все. Возможно из-за нового МР, но вроде обновлялся пару недель назад. Придеться прошиваться и искать беглеца.
Кстати neo8 всегда 3д фикс после 5 спутников, а этот bn-880 нашёл целую кучу и пишет 2д
нет гпс и все. Возможно из-за нового МР
Для 3.1. нет смысла обновлять МР. Скачайте зип файл с 1.2.99 и распакуйте без установки. Проверьте в ней.
Сделал, может быть его и не должно быть в арм? ))) Пикс подключаю-есть… Вот фото imglink.ru/show-image.php?id=0fd9f30489beb1b6ed2f0….
Улеты и непредвиденные краши
Это было есть и будет…
За последние 5 лет ничего лучше не стало.
rcopen.com/forum/f123/topic233564/595
На сегодняшний день более менее работает Vector Eagle Tree Пользуюсь 2 год и не знаю забот
Коллеги, а как установить Rate P менее 0,08 ? у меня большой коптер на 6s, и он осцеллирует даже при минимальном Rate_P.
П.С. настраиваю в Acro
Улеты и непредвиденные краши
Это было есть и будет…
Подскажите, кто знает.
Сегодня начал активно настраивать Pixhawk. Сперва поставил прошивку 3.3.3, пару раз просто подлетел, разобрался как AutoTune запускать с разными режимами. Потом прочитал, что лучше на 3.2 летать. Прошил, откалибровал компас, взял ноутбук и пошел в поле. С n-ой попытки разобрался (чуть-чуть) куда PID крутить. Вроде настроил неплохо. Вибрация в пределах нормы. Дошел до регулировки удержания высоты (в корпус положил поролон). И тут 2 раза была непонятная ситуация. В режиме удержания высоты коптер резко взмывает в небо довольно высоко. Убавление газа его не останавливает, только переключение в режим стабилизации. Но самое интересное - появляется наклон градусов 10-15. И горизонт выравнивается только после отключения питания (даже без калибровки акселей).
Если кто знает как, помогите определить, что было раньше - скачок высоты с увеличением оборотов, от которой увеличилась вибрация, или какой-то резонанс вызвал срыв мозга. Лог прилагаю.
Спасибо.
Коллеги, а как установить Rate P менее 0,08 ? у меня большой коптер на 6s, и он осцеллирует даже при минимальном Rate_P.
П.С. настраиваю в Acro
Подскажите, плиз, а то выходные закончатся уже, а он все не летает.
От вибраций избавил, пробовал и 12" винты и 15", разницы никакой.
Если оторваться от земли колебания увеличиваются и его переворачивает.
что было раньше - скачок высоты с увеличением оборотов, от которой увеличилась вибрация, или какой-то резонанс вызвал срыв мозга
Глядя лог на этом сайте - arduplotter.com можно увидеть, что набор высоты начался раньше. Тогда еще хуже - думал, что виновата вибрация, а теперь непонятно что.
Подскажите, плиз, а то выходные закончатся уже, а он все не летает.
От вибраций избавил, пробовал и 12" винты и 15", разницы никакой.Если оторваться от земли колебания увеличиваются и его переворачивает.
Разобрался, нужно было установить APMPlanner2 вместо Mission Planner
Коллеги, а как установить Rate P менее 0,08 ?
Любой параметр за пределом можно установить в фул параметрах. Только ограничения сделаны не спроста. Вы должны четко понимать, что делаете.
осцеллирует даже при минимальном Rate_P.
А точно надо снижать? Может D поднять проще.
Тогда еще хуже - думал, что виновата вибрация, а теперь непонятно что.
Очень смахивает на косяк прошивки. Попробуйте наоборот 3.3. Вроде в ней основа лучше заложена, хотя не исключаю, что в ней тоже еще косяков хватает.
Что бросилось в глаза. Пикс без всяких на то оснований решил рвануть вверх. Может причины и были, тогда их надо искать (повторю мне не попалось).
Как только пошла команда на взлет моторы пошли в перегруз, соответственно началась жуткая вибрация (кстати у Вас 2 и 4 моторы больше нагружены).
Видно как Вы дали команду вниз, но пикс не слушался и да спасла ситуацию только команда стабилайз.
Высота. Барометр хоть и с небольшим опозданием, но почти правильно отработал.
Предустановленная высота - все правильно, согласно команды с пульта. А вот просто высота - явно косяк.
Такие вибрации для пикса по идее не страшны, вот и остается косяк прошивки.