А давайте обсудим Arducopter - APM

Explorer
Combatos:

Не могу ноут найти, а покупать ради этого не хочется…

Для коптерных дел нетбук просто идеально заходит. главное чтобы видовсХР либо виндовс 7 стояла

macrokernel
Pavel_Ekb:

в QGroundControl есть такая фича, за точность и надежность не скажу)

Я калибровал компас QGroundControl’ом под Linux’ом - нормально всё работает.

ЕгорДС

Всем привет. Прошу помощи в настройке коптера. Сетап: н-х рама 550, моторы 2213, винты 1147, акум 5500 3б. Апм 2.8, вес взлетный 1300гр , тротл трим 410 (пока маловато но позже повешу фпв и подвес). Предистория, словил уже два краша. 1 был по вине механики. А вот второй я даже не знаю почему. Решил настроить пид по крену и тангажу, нашел инструкцию, в ней сказано поднимайте рате п ,держа коптер в руках, до появления осцилляций, поднял до 0.2 а их так и нет, думаю оставлю так, и попробую взлететь. Взлетел вроде все норм, потом ветерок двигатели завизжали в хототичном порядке и он перевернулся и упал(летал на высоте 1 м). Посмотрел видео и увидел что рате п у других даже до 0.1 не доходят. Решил убавить до 0.15, взлетел у земли все норм, стабилен, не шатает, думаю супер и полетел выше и как только поднялся выше, коптер как с ума сошёл, начал делать хоотичные движения, жужать двигателями, лететь куда вздумается, на команды не реагировал. Убрал газ и побежал за ним, коптер сделал кульбит и упал, но перед этим на секунду стабилизировался(или показалось хз) Питание сделано отдельно на dcdc+ lc фильтр, стабильно 5.03 вольта. Логи снять не получилось, их нет что странно, предыдущие есть а этих нет… Вибрации в норме.
Из за неверных пидов может бить такое или причина в чем то другом? С каких пидов мне отталкиваться для начала? Что произошло? Что изменить,а то мне уже страшно взлетать…
Заранее спасибо.

ctakah

Для начала вибрации , арм не любит две вещи-вибрации и кривое питание. Обычно на 10" у меня все летает на стоковых пидах …Как вариант ,если вибраций нет, привязать к стульям ( забору, машинам , эл столбам))) коптер на веревочках и крутить пиды через телеметрию ,визуально смотреть что меняется.В руках лучше не настраивать,даже 10" пропы делают аппарат изворотливым.

ЕгорДС

А если вибрации и питание в норме? Без логов не разобраться? Глюк чпс и компаса мог сыграть роль или он в стабилайзе их не использует?

arb
ЕгорДС:

А если вибрации и питание в норме? Без логов не разобраться?

Без логов нельзя утверждать, что нет вибраций и питание в полете в норме.
Нужны логи.

ЕгорДС

Логи были от предыдущих полетов… У земли, не на полном газу… Привяжу к стульям погоняю на максимум, может что вылезет. Спасибо😁

FDr0n
FDr0n:

…АПМ не определяется ПК (при подключении никаких устройств нет новых), через модем тоже не откликается…

Я уж похоронил было его, но решил ещё помучать. В общем оказалось что это совпадение, точнее наоборот, неисправность стала причиной падения, а не наоборот.
Каким-то образом во время работ\полёта побилась прошивка ppm энкодера(считал там каша), залил новыю, апм определился, и даже логи слить удалось.

bin и log
в общем в полёте пропал сигнал с аппаратуры, хотя он был, похоже именно тогда уехала прошивка энкодера и сработал фс, но ему видать места не хватило на манёвр.

konradjim

Всем привет.
Спустя почти 1,5 года “тело” летает с двухосевым подвесом. Доволен на 90%. 😉
Есть к нему несколько вопросов:

  1. При быстром спуске болтает по питчу и роллу, пиды подкручивал, но что-то не очень помогает.

  2. Если дать резкий газ и вперед - аппарат поворачивает на 5-10 градусов по YAW и далее следует прямо.
    Compass motor calibration делал. Что еще подкрутить, может пиды по YAW?

  3. При висении в P.Hold слегка болтает по YAW, в остальном норм.

Подскажите как подправить?

masterjon

Сегодня как то не срослось с авто миссией:( прошил на 3.1.5 (от Козина) Первое что не так,-он не взлетал через мобилу:eek: нарисовал миссию, поднял в ручном режиме,включаю авто,-поднялся на заданную высоту,и завис:( и ни куда не полетел:cautious: может кто направит где почитать про особенности разных прошивок,под авто режимы:)

Art_Nesterov

Могу ошибаться, но у вас барометр чудит. Можно попробовать пропаять, а лучше поменять. (и может даже вместе с контроллером, от таких ударов аксель тоже мог накрыться)
А что это у вас за сетап, у которого при питании 3S потребление 50А? У меня 5кг окта на 4S потребляет 30-32А… и то я думаю, что это перебор.

librol

Датчик тока у меня не установлен. С током это глюк.
Ошибку барометра видел, но я его сажал в стабе. Мне показалось что лопасть отлетела, но я не уверен.

Bitrate
librol:

но я его сажал в стабе. Мне показалось что лопасть отлетела, но я не уверен

а прошивка случаем не 3.2.1?

librol
Bitrate:

а прошивка случаем не 3.2.1?

Последняя стоит, она вроде.
А в чем дело?
Вы логи смотрели?

Bitrate
librol:

А в чем дело?

Ну у меня были похожие падения без внешних причин, апм 2.8 прошита 3.2.1 я так и не смог найти в чем косяк, откатил на 3.1.5рс и больше не падал.

youtu.be/7Ve9fqE9M8g

тоже сначала грешил на пропы, потом на регули, а по факту апм просто выключил один движок. не знаю почему.

librol
Bitrate:

апм просто выключил один движок.

может быть и так, я склоняюсь к тому что один двигатель потерял тягу по какой то причине. Высота не большая была, я садился уже.
Я пробовал как то прошить, но ничего не вышло. Какой правильный алгоритм понижения прошивки? И напомните где она лежит в сети.

Красивый лог

Bitrate
librol:

И напомните где она лежит в сети.

тыцпрошивать через мишн планер как обычно, просто выбрать из нужной папки файл

librol
Bitrate:

как обычно

не верный ответ. Надо чистить еепром, и прошлый раз у меня его почистить не получилось нормально.
За тыц спасибо! 😎

appolinari

Предлогаю открыть тему :“Я купил небогвстьчто, укомплектовал это тем, что было под рукой, и теперь эта хрень падает!!!”
Это я больше про себя… У меня из трёх моих АРМ, один глючил больше всех. Это был мини АРМ с “гудлакбай”. В итоге я его запустил в утиль… На раму, без каких либо переделок, не изменив и не добавив ни чего( НИ ЧЕГО НЕ ПЕРЕДОЛЫВАЛ!!! ВААЩЕ!!!), прикрутил другой мозк… И забыл про все проблемы.
Всем удачи…