А давайте обсудим Arducopter - APM

barmer
Vasilich11:

Калибровать ничего не надо?

Нет. Меняется емкость батареи, не сопротивление датчика тока.

vovast555

День добрый!!! решил перезагрузить прошивку после очистки не становиться прошивка ардуинку видит,диод горит все время зеленым и выскакивают ошибки кто что подскажет

Alex_063

Ребят подскажите поиск решения проблемы. Может где уже упоминалось тыкните. Имеется APM mini pro на базе cx-20, на борту установлены ОСД, radiolink prm-02, подключены параллельно одним проводом в TX UART0, питание у каждого свое, от АПМа не питаются. Проблема возникает при подключении телеметрии, подключаю только TX и RX в порт telem. при подключении TX модема в RX АПМа пропадают все данные с ОСД и prm-02. У модема тоже свое питание. Пробовал по всякому переподключать, и резные порты, результат все равно один. В чем проблема может быть??

hotoj

Помогите понять причину падения. Спасибо всем откликнувшимся!

logs.rar

Hyperion

данных маловато.
сначала вроде все красиво а потом рассинхрон починается. Может быть куча всего.
надо лог с вибрациями и RCIN.
так же обнаружена просадка батареи до ФСа и перегруженный коптер.

hotoj
Hyperion:

данных маловато.
сначала вроде все красиво а потом рассинхрон починается. Может быть куча всего.
надо лог с вибрациями и RCIN.
так же обнаружена просадка батареи до ФСа и перегруженный коптер.

Вибраций нет. Коптер этот отлетал примерно 2 года без особых происшествий. В момент падения висел в loiter, на высоте примерно 2 метра. Потом набрал еще метр высоты и вырубил движки. Аккумулятор стоит 5.2. на зарядке влилось 2.4 .Просадок по идее не должно было быть. F/S по батарее отключен. То что тяжелый, не спорю. 15-17 минут летал.

arb
hotoj:

Вибраций нет. Коптер этот отлетал примерно 2 года без особых происшествий.

То что летал 2 года не значит, что вибраций нет. Они могли появиться от чего угодно - разбило подшипники, поцарапался винт и т.д.

hotoj
arb:

То что летал 2 года не значит, что вибраций нет. Они могли появиться от чего угодно - разбило подшипники, поцарапался винт и т.д.

Квадрик используется для съемок. Малейшие вибрации сразу вылазят на видео

arb
hotoj:

В момент падения висел в loiter, на высоте примерно 2 метра. Потом набрал еще метр высоты и вырубил движки.

А не могли бы уточнить где этот момент в логе. Я такого в нем не вижу. Может не тот лог?

hotoj:

Просадок по идее не должно было быть.

Просадки есть. Батарея на пределе. Чуть нагрузка или просела и…

Hyperion
hotoj:

В момент падения висел в loiter, на высоте примерно 2 метра.

на какой минуте по логу краш произошел. APM планнер оказывается не показывает режимы 3.1 прошивок

Vasilich11

При включении из режима АльтХолд в Лоитер - резко даётся газ и коптер летит вперед метров на 5 потом останавливается и отрабатывает лоитер как нужно. С чем может быть связано? В альтхолд - всё как нужно отрабатывает.

hotoj
vovast555:

подскажите можно ли прошить апм с помощью этого duino.ru/arduino-nano-v7--carduino-nano-duo-.html если да подскажите как

Прошивается при помощи usb кабеля. В тяжелых случаях usbasp програматором.

vovast555

прошить загрузчик
все время горит зеленый диод
в компе никак не определяется не видит его

masterjon

Всем привет.Вчера было много приколов, при полете над знакомой месностью. Коптер на 1555 пропах моторы 5010-360 акум 4s4p li-ion q30 вес 2.400. Короче,при возврате домой по RTL, он сам,плюхнулся гте то в 1.100м от базы,подпрыгнул,и поднявшись на высоту на которой летел вернулся на точьку взлета,где при посадке уже в ручном режиме,опять плюхнулся,с высоты около 30м.Я дал полный газ,но он так и упал.Напруга на акуме при этом не падала ниже 14.5 в.В логах глянул, тротл оут на 1000 а тр.ин около 600.Сам лог почему то не получается закинуть, но скрины если скажите какие закину.Спасибо.

An_private

Не понял. А Throttle out реально “ложился в максимум”? Очень странный график. Log на arduplotter можете выложить?

masterjon
An_private:

Не понял. А Throttle out реально “ложился в максимум”? Очень странный график. Log на arduplotter можете выложить?

Не получается с этого компа выложить лог, может не умею,я выложил на (apmcopter) да простят меня модераторы) пока могу только скрины выкладывать,скажите какие?

angroid

Друзья, скажите, сколько времени у вас занимает соединение MP с APM 2.6 по телеметрии 433Мгц? У меня более 15 минут идет считывание параметров… Это нормально?? Если нет, то как исправить? На компе приемник включен в порт USB 3.0 и все равно долго идет, думал в этом причина…

ssilk
angroid:

Это нормально??

Нет, минуту максимум должно быть, а так чуть дольше чем по проводу… Попробуйте поменять настройки модемов, и лучше, если через родную утилиту, через МР не надо, хоть визуально там одно и то же…

angroid
ssilk:

, и лучше, если через родную утилиту

Подскажите ее название, пожалуйста.

ssilk
angroid:

Подскажите ее название, пожалуйста

3DRradioconfig, на сайте apmcopter.ru есть толковое описание настроек.