А давайте обсудим Arducopter - APM
Сегодня решил сделать сброс на шестерке, чтобы попытаться решить проблему с произвольным RTL в миссии.
Запустил планер, он захотел обновиться. Обновился. 1.2.82…
Сделал setup erase, setup reset.
Проверил расходы на аппаратуре (100%), откалибровал аппаратуру внутренней калибровкой в прошивке er9x, уровень газа на регуляторах. Дальше по плану настроить коптер через MP, но тут столкнулся с глюками. Не удается настроить полетные режимы и не оботражаются строки в Full Parameter List, написал разработчикам (github.com/diydrones/MissionPlanner/issues/194).
Вернулся к планеру 1.2.81 и произвел все настройки. Самое интересное было проверить файлсейв по газу и отработку RTL. Проверил все возможное без пропов. Все отрабатывает, но заметил новый глюк.
Один из моторов стал так вращаться, что как-бы перебит провод или погорел регулятор. Запускается с запаздыванием или раза с пятого набирает обороты как и другие. Проявляется на разных уровнях газа. Раньше читал, что где-то в дефолтных параметрах (или новая прошивка или в первоначальных установка планера) сделали частоту работы регуляторов 490Гц. Попробовал сделать ниже, не помогло - также через раз глюк. Вернул на 490 и пока больше глюк не проявлялся. Не исключаю, что проблема с мотором или регулятором, но крайний раз отлетал без приключений и посадка была мягкая. Переставлять мотор думаю пока не стоит…
Подскажите (кто заливал прошивку минимум месяц назад и не трогал RC_Speed), какое значение RC_Speed у вас?
PS: Что надо делать/что должно быть после выполнения setup reset?
Написано типа перезагрузить APM, но как? С терминалом или без?
…какое значение RC_Speed у вас?..
490, и не менял никогда
…или погорел регулятор…
какой у тебя регулятор? какая в нем прошивка? как калибровал - по одному от приемника, все вместе от приемника или прям не отключая от APM?
PS: Что надо делать/что должно быть после выполнения setup reset?
я reset вообще не делаю, ДО прошивки чищу весь eeprom средой arduino:
for (int i = 0; i < 4096; i++) EEPROM.write(i, 0);
шью планером, и настройки потом восстанавливаю вручную
какой у тебя регулятор? какая в нем прошивка?
www.rctimer.com/product_779.html RCTimer SK-30A SimonK
как калибровал
Не отключая от APM по мануалу (вкл при полном газе, рестарт, убрать газ, дождаться писка, и еще 2 раза рестарт).
Не удается настроить полетные режимы и не оботражаются строки в Full Parameter List
Похоже планер недообновился…
показали как работает автонастройка пид
RCTimer SK-30A
эти регуляторы без внешнего кварца, может глючат из-за перепада температур?
При +20 градусах? Сомнительно… С одним только такой глюк приключился.
появилась новая бэтта прошивки и там уже без бубнов есть автопид настройка, кто хочет стать тестером бэтты? мб кто полетает и нам расскажет как оно 😃
появилась такая проблема- не могу законектить контроллер с мишин планером. плата перестала мигать диодами. в чём может быть причина?
появилась такая проблема- не могу законектить контроллер с мишин планером. плата перестала мигать диодами. в чём может быть причина?
Что за фигня, от чего так скачат показания высоты и можно ее как то в поле в 0 выставить без компа?
разве высота не сбрасывается в 0 при арминге (и GPS в режиме 3Dfix)?
Чето пробило меня на эстетику.
Правда пропы разные.Хи-хи.
Вот решил попробовать перевернуть движки,правда пришлось отказатся от моего любимого крепления пропов пластиковыми стяжками.Зато появилось пару плюсов.
Приподнял мозг.Это полезно?
Чето чем выше поднимаю компасмопе проценты растут.Было 37% стало 75.
Приготовил место для прохи.Контакты залакированы.
В комнате висит, на поле еше не выходил.
Покритикуйте.
Покритикуйте.
лучи такой рамы нельзя назвать обтекаемыми
при достаточно близком расположении потоки с лопастей будут издавать хлопки при прохождении винта над лучем, а это не только лишний шум но потеря мощности
теоретически если бы перевернуть пропами вниз, то и шума должно быть поменьше и кпд побольше
а пропы надо APC ставить. при том же размере и шаге можно отвоевать процентов 10-15 полетного времени
а пропы надо APC ставить
а углепластик, карбон? я углепластик поставил оч доволен
будут издавать хлопк
100% будут.С этим я пока смерюсь.
Интересно.Если лучи обтянут скотчем,эфект хлопков усилится,или ослабится.
пропы надо APC
Это тоже верно,надо поискать правда 8х5 настоящиеAPC не припомню чтоб были.
перевернуть пропами вниз
Тоже так думаю.Но…
Имхо.Есть риск,что проп при раскручивании может приподняться и столкнутся с лучем.Но все равно попробую.
Подскажите, никто не сталкивался с этой поделкой Power Module для APM 2.5?
Цена нравится, а всё остальное вызывает подозрение…
Нужен волтметр и амперметр, чтобы в OSD показывал. На чём остановиться?
Спасибо!
Ну обсуждали же что 90А мало… а по первой ссылке даже характеристик нет. И ток необязателен. И делитель на резисторах практичней и надежней.
5 страниц всего назад надо почитать.
Ну обсуждали же что 90А мало
мой квадрик жрёт 50А на полном газу и мне хватает 60А banned link этой осдшки заказал ту на 90 😃 придёт скажу как оно
Ну обсуждали же что 90А мало… а по первой ссылке даже характеристик нет. И ток необязателен. И делитель на резисторах практичней и надежней.
5 страниц всего назад надо почитать.
За 3.57 бакса, можно взять два, с одного выпаять резистор , и припаять в паралель на второй, получим допустимый ток 180А.
Такая низкая цена из-за того, что в ней стабилизатор на 5В вообще не установлен.
Нужен волтметр и амперметр, чтобы в OSD показывал
Замучаетесь калибровать А примерный ток и обычным способом померять можно
Чем больше цацек навешано на квадрике, тем выше вероятность отказов
Купите себе за 18 кваксов что нибудь более полезное
а углепластик, карбон? я углепластик поставил оч доволен
если сравнивать простые пластиковые пропы и апц, то везде где бы я не поставил апц есть явный прирост кпд
ставил APC
на самоли изистар (вроде 7 дюймовый, протачивали балку), скайокер 168 11 дюймов, скайвокер 2013 12 дюймов,
на коптеры 10 дюймовые, 14 дюймовые.
самым эффективным мне показался для коптеров винт 14*4.7 я его сравнивал с карбоновым 14 дюймовым (шаг гдето около 4,5 но точно не помню) на том же моторе, от той же батареи он проиграл в среднем 1 гр/вт. при среднем взлетном весе квадры 2 кг эта разница в эффективности позволит халявно догрузить 200граммами. это конечно немного и карбоновые конечно богато смотрятся…
Ребята, подскажите что может быть -
Когда крутишь Yaw-ом , по часовой - все гуд,
против часовой - фигово поворачивает, по звуку слышно что ему тяжко - по высоте проседает, начинается расколбас , приходится удерживать стиками…
И коптер в висении периодически уплывает в сорону одного движка, как раз одного из тех которые должны крутить против часовой.
Но , на этом луче менял и регули и моторы - с других лучей ставил - больше или меньше, но эффект такой остается…
Регули (Simonk 20A) калибровал.
В чем дело ??
Даже если есть разнотяг - контроллер же должен это регулировать ?