А давайте обсудим Arducopter - APM

Freepooh

milkseller, если “не париться” и просто чуток полетать, то шей 2.9.1b

crown
milkseller:

есть ли смысл вгонять последнюю версию прошивки (официально не релизенной) или летать на крайней зарелизенной и не париться ?

У меня на крайней бэте после всех калибровок лойтер работает идеально, и после автотюна лучше стал летать

milkseller

ну последний релиз то 3.0.1 вроде ?

Как летает - устраивает. волнуют баги. на зимний период это будет основная вертушка (=

*париться я имел в виду не с настрйоками и прочим, а сугубо лишь гонку за крайними прошивками.

raefa
milkseller:

Собственно, есть ли смысл вгонять последнюю версию прошивки

2.9.1b особых замечаний не было. На тот момент и Loiter и RTL работал достаточно точно и четко.
3.0.1 все стало значительно красивее и с некоторыми поправками дефолтных настроек все работает отлично на 2х аппаратах.
3.1-rc5 в настройках пока небольшие непонятки (если кому уж очень надо Acro), что не сказывается на качестве полета в Stabilize, Loiter и RTL.

lion13ch

Мужики ну подскажите плиз… Если по логам контроллера… ATT YAW пляшет в пределах 2-х градусов (коптер немного крутит в стороны)… это нормально ? Если нет - как победить ?

Freepooh
raefa:

3.0.1 все стало значительно красивее

… и более требовательнее к виброзащите мозга и соответственно балансировке вмг

raefa
Freepooh:

… и более требовательнее к виброзащите мозга и соответственно балансировке вмг

Так да, но никаких изменений у меня не было. Плата на двусторонний скорч четярьмя квадратами по 1см и желтые пропы.

brusse
lion13ch:

А можно в этом месте поподробнее ? Что с ними не так ?

Я летаю на OPTO и просто Симонк 30А с рстаймера, схемотехникой друг от друга они вообще ничем не отличаются, просто в ОРТО не впаяны БЭКи. Пайка у них нормальная, но есть на некоторых существенный недостаток - очень криво прилегает радиатор к ключам, а на некоторых оторваны куски термопрокладки, из-за чего ключи считай просто в воздухе. Каждый регуль вскрываю, все подправляю и сразу шью прошивкой на 8кГц от Симонка, работают без нареканий.

alexeykozin
lion13ch:

Мужики ну подскажите плиз… Если по логам контроллера… ATT YAW пляшет в пределах 2-х градусов (коптер немного крутит в стороны)… это нормально ? Если нет - как победить ?

проверьте вертикальность осей моторов
смотрите через проекцию одного винта на другой

raefa
brusse:

Симонк 30А с рстаймера

Год назад покупал 4, недавно 6 и еще запас идет. Проблема была с одним свежим. После пропайки всех элементов работает.

Alex-13

Использую Назовзкие на 30 А. Ничего шить не надо , качество нормальное, по цене ничем не отличаются от других

lion13ch
brusse:

Я летаю на OPTO и просто Симонк 30А с рстаймера, схемотехникой друг от друга они вообще ничем не отличаются, просто в ОРТО не впаяны БЭКи. Пайка у них нормальная, но есть на некоторых существенный недостаток - очень криво прилегает радиатор к ключам, а на некоторых оторваны куски термопрокладки, из-за чего ключи считай просто в воздухе. Каждый регуль вскрываю, все подправляю и сразу шью прошивкой на 8кГц от Симонка, работают без нареканий.

Подскажите а после вскрытия чем запаковываете регули?

milkseller

Термоусадкой…

Облетал авто, ваще прикол 😃
Только не понял про guided режим, не набирает заданную высоту, остаётся на прежней…

alezz
andy7065:

Жму коннект - и пока счетчик тикает - ресет на плате. В момент старта платы линк подхватывается.

Задолбался я ресет тыкать 😃 Квадрику два дня, в настройки лажу часто, решил разобраться. В итоге нашел как решить проблему: не подключая контроллер к компу в МР заходим CONFIG/TUNING > Planner > APM Reset снимаем галку. Все! Дальше коннектится на ура с первого раза, даже счетчик не успевает появится 😃

lion13ch
alezz:

Задолбался я ресет тыкать 😃 Квадрику два дня, в настройки лажу часто, решил разобраться. В итоге нашел как решить проблему: не подключая контроллер к компу в МР заходим CONFIG/TUNING > Planner > APM Reset снимаем галку. Все! Дальше коннектится на ура с первого раза, даже счетчик не успевает появится 😃

Поставь версию MussionPlanner постарее !!!

alexeykozin:

проверьте вертикальность осей моторов
смотрите через проекцию одного винта на другой

Проверил… На глаз различия не видно. Все ровно. Что бы ещё поковырять?

alezz
lion13ch:

Поставь версию MussionPlanner постарее !!!

Зачем? Рассказал же как порешать проблему с актуальной версией, теперь работает замечательно 😃

andy7065
lion13ch:

Поставь версию MussionPlanner постарее !!!

Все так советуют … Где ее взять-то ? на оф сайте вообще загрузчик лежит - он последнюю качает.

alezz:

Зачем? Рассказал же как порешать проблему с актуальной версией, теперь работает замечательно

Мне не помогает. Я сразу попробовал как с ресетом начал подключаться.
У меня и ресет-то не всегда срабатывает , хотя он хардварный … ппц.

Есть ощущение что квадрик тянет вперед, посмотрел логи :

Получается, что стик на месте, а квадр почему-то тянет …
Вибрации в пределах нормы.

raefa
andy7065:

Где ее взять-то ? на оф сайте вообще загрузчик лежит - он последнюю качает.

ААА! Не злите пожалуйста народ. Еще раз повторить, что надо читать крайние 50 страниц форума и там есть все ответы, кроме ответа на вопрос про отключение моторов при перевороде коптера 😃

Я блин скоро буду специально следить за новой страницей форума и сразу писать, чтобы читали с сотой.

andy7065:

Есть ощущение что квадрик тянет вперед, посмотрел логи :

Откалибровать автокалиброкой акселя пару и все встанет на свои места.

И еще не пойму никак, что же за проблемы у вас возникли с новыми версиями планера и прошивок, что планер не коннектится к плате.
Может попробовать переустановить яву, фреймворки и удалить лишние ненужные порты в системе? поставить 28 версию драйвера FTDI. Работает все на ура по моим наблюдениям на 3х компах с WinXP_32, Win7_32, Win8_64.

alezz
andy7065:

Есть ощущение что квадрик тянет…

а AutoTrim сделать?
При арминге задержать стик на 15 сек (красный, синий, желтый замигают по кругу), взлететь и удерживать коптер на месте более 25 сек, посадить и подождать пару секунд. Все 😃
copter.ardupilot.com/wiki/autotrim/

andy7065
raefa:

И еще не пойму никак, что же за проблемы у вас возникли с новыми версиями планера и прошивок, что планер не коннектится к плате. Может попробовать переустановить яву, фреймворки и удалить лишние ненужные порты в системе?

Да врядли. Дело или в планере или в железе.
Да я уже начинаю спокойнее к эти вещам относиться. Китай 😃 Благо квадрик настроен - летать может.

А какой на данный момент предпочтителен модуль GPS-а для АПМ ?
Интересует вес и безглючность. Мне чисто для RTL-а.

зы. Автотрим конечно сделаю, когда ветра не будет. Только если Pitch-In в нуле - значит контроллер не дает сигнал на перекос - значит дело не в акселе ?
Это я чисто теоретизирую 😃