Хоббикинг родил клон КК контролера

J_MoToR
Shuricus:

Любой нормально настроенный аппарат так должен висеть

Shuricus:

висеть на месте он не может в принципе

Уж определитесь…
А еще лучше постарайтесь понять (перечитать) о чем шла речь.

Shuricus:

хватит сказки рассказывать

А то это как то очень огульно-хамовито получается…

Shuricus

Не хамовито а хамовато.

Он у вас там больше трех секунд на месте не находится вообще. Причем так и должно быть.
Поэтому это сказки:

J_MoToR:

а ведь у меня он сегодня висел на одном месте (±20 см) на раме 525… а гуляние было из-за того, что его ветерком пыталось унести

Бросьте ручки, и через 15 секунд он у вас улетит куда нибудь вверх и в бок. А висение на одном месте, это если он ходя бы 30 секунд будет в зоне ±20см.
Рискнете нам показать?

J_MoToR
Shuricus:

Он у вас там больше трех секунд на месте не находится вообще

логично, снимали полет, а не висение.

Shuricus:

А висение на одном месте, это если он ходя бы 30 секунд будет в зоне ±20см.

если без ручек - это не реально… как минимум разряд батареи вызовет дрейф, а компенсировать его на плате не чем…

dvk99:

Попробовал микрик 25см на КК, еле удержал в пределах 3х3м, мучение одно.

Если не можете сами прочитать… Речь шла что “еле удержал”.
Так вот - удержать исправную и настроенную модель не большая проблема.

Shuricus:

Поэтому это сказки:

вам почудилось, что я написал, что он сам висел?
Нет! Квадрик находился в пределах ±20 см, а мне приходилось ручками компенсировать попытки ветра его сдуть… но, это было без напрягов и совсем не походило на борьбу иж тем более не было похоже на:

dvk99:

еле удержал в пределах 3х3м, мучение одно

Не, еще не догнали о чем речь?

dvk99:

С настройками разобрался нормально, гиры были в оптимальном режиме

Я писал для Дмитрия, намек на то, что или настройки, или прошивка, или место не очень подходят…

Shuricus
J_MoToR:

вам почудилось, что я написал, что он сам висел?

Мне не почудилось, а вы так именно и написали. Цитата уже была приведена выше. Значит сам он не висит, вот и замечательно. Тема закрыта. Спасибо за доходчивое объяснение.

J_MoToR
Shuricus:

Мне не почудилось, а вы так именно и написали.

Да, именно так… странно, что вы не спросили как он висел без акка… а что, про акк же я не писал - значит там его нет.

keel

Наконец победил я v3. Не знаю в чем была проблема, по ходу в калибровках гироскопов. Снял плату с рамы, поставл на стол, влил 4.7. Не закрепляя на раму начал тестить как работают моторы и гироскопы по схеме
1 3
x
2 4
реверснул гиру курса yaw и все полетело 😃 В комнате из-за множества вихрей которые он сам и создает есть небольшие подергивания рамы по крену, думаю потестить на улице, может их и не будет вовсе. Предустановки резюков 50-50-50. Пока что сравнивать не с чем 😃

Shatrey

Абаждите, еще один человек у которого моторы не так как надо. На сайте написано , где теперь правда? У меня моторы 2 и 3 поменялись местами после креша.

J_MoToR
Shatrey:

еще один человек у которого моторы не так как надо

нумерация и направление вращения зависят от прошивки.
вот тут пишут

keel

Владислав, по этому и китайским мануалам у меня сделать не получалось, пока не нашел вышеуказанную картинку. Сделал все по ней. Делал по картинке для X4.7

Shatrey:

У меня моторы 2 и 3 поменялись местами после креша.

Было такое 😃 Как так возможно - хз.

100xanoff

Подскажите в чем может быть проблема?

Если подключен провод рудера, то плпата не инициализируется(светодиод не горит), если отключен то все ок, даже если потом подключить.

Плата V3 прошивка сток(+) и 4.7(+)

dvit
100xanoff:

Подскажите в чем может быть проблема?

После включения платы поверни ручку рудера в право с нулевым газом, и подержи ее пока не загорится светодиод. У меня так инициализируется.

100xanoff
dvit:

После включения платы поверни ручку рудера в право с нулевым газом, и подержи ее пока не загорится светодиод. У меня так инициализируется.

Спасибо, помогло.

Летает, но есть 4 проблемки:

  1. Сносит его вперед, на первый мотор, триммирование не помогает
  2. При резком взлете,опять же, проваливается на певый мотор
  3. При нулевом газе первый мотор медленно вращается
  4. Каждый раз при включении приходится делать калибровку газа.

Видимо, эти проблемы связаны. Прошивка уже от корейца 2.5 (+)

J_MoToR
100xanoff:

Видимо, эти проблемы связаны

конечно!
Сначала надо произвести калибровку регулей… правильно произвести калибровку.

100xanoff

По инструкции я проводил калибровку. когда одна из крутилок поворачивается в 0 и калибруется.

J_MoToR
100xanoff:

По инструкции я проводил калибровку

ESC Калибровка:

  1. Положение регуляторов на плате:
    Yaw = 0
    Pitch = средний
    Roll = средний
  2. Дайте макс газ 100% от вашего TX (убедитесь, что кривая газа на максимуме составляет 100%)
  3. Включите питание (светодиод мигает)
  4. Подождите, пока все ESC издадут звуковые сигналы означающие “Макс газ”.
  5. Быстро переведите стик газа обратно на 0%
  6. ESC снова издадут сигнал.
  7. Выключите питание.
  8. Готово.

Так?

100xanoff

Так

Разобрался, один регулятор косячный…

100xanoff
100xanoff:

Так

Разобрался, один регулятор косячный…

Регуль вскрыл, ничего критичного не обнаружил. Перепрошил, с виду стал нормально работать попробую так полетать, затем можно и остальные прошить.

100xanoff

Все настроил, летает, никаких проблем нет.

Правда пришлось косячный регуль заменить на купленный на барахолке немного другой.
Затем перепрошил все регули, один регуль при этом как-то странно прошился, аж дым пошел из мотора, но я успел отключить, после повторной перепрошивки регуль и мотор заработали нормально.

В итоге летает отлично, шустро, ровно, хотя присутствует небольшой дрейф, видимо температурный, но не критично.

ZamuykAtel

Пришла ко мне плата с Hk-3 вечера плясал с бубном,оказалось дело в регулях,не мог стартануть,в итоге стартанул ,даже как-то настроил и подлетнул.Решил перепрошить -не шьется(не стоят дрова на програматор),взлетел как есть.В итоге окончательно убил раму к е… маме.Собрал другую,подлетнул.Сижу смотрю видео как перепрошить.
По сравнению с X-AVR,тут не бубен нужен ,а шаманский барабан с 2-мя колотушками и жертвенный костер,чтоб понять как это должно работать.

keel

Поделюсь 😃 Наконец летаю на своем детище. На днях летали фпв, хекстрониковские моторы 1300 кв без проблем тянут довольно много полезной нагрузки. Наша плата я так понимаю не дружит с дополнительными датчиками? Немного нехватает акселя, но самолетчики дико обломались когда я в сильный ветер без проблем летел и поднимался высоковысоко, лишь немного флаперя пропами 😃