Полетный контроллер AfroFlight32 / Naze 32

RUS_D
RUS_D:

С замыканием boot прошивка работает.
После прошивки горит только синий светодиод.

на Betaflight 3.1.5 светодиоды моргают попеременно красный зеленый.

Вобщем проблему решил кардинальными методами 😃
При включении на 5-10 мин - сильно нагрелся один из стабилизаторов на 3.3 - напряжение на нем меньше 0,5в
Поиск замыкания провел в несколько этапов.
1 - снял стабилизатор (сдул) - оказался жив
2 - так как питание было закорочено на минус пришлось искать куда оно идет (на датчики)
то пришлось снять магнетометр - замыкание не устранилось
3 - акселерометр - замыкание не устранилось
4 - барометр 😃 - - замыкание не устранилось
в итоге нашел пробитый конденсатор возле барометра.

Запаял все назад (не считая мелких конденсаторов по питанию)

Но возник вопрос после прошивки 😦

почему у меня гироскоп на графике ровной линией?? плату поворачивал в воздухе
это так и должно быть - я новичек
или это не допаял микру?

Alibaba
RUS_D:

это так и должно быть - я новичек
или это не допаял микр

либо не допаяли, а скорее всего микре пришел конец. смело вы с ней обошлись.
на всякий случай впаяйте недостающие детали

RUS_D
Alibaba:

либо не допаяли, а скорее всего микре пришел конец. смело вы с ней обошлись.
на всякий случай впаяйте недостающие детали

А варианта то не было 😃 или паять или в мусор - резать кучу дорожек не люблю 😃 да и под маской их искать не очень удобно.

Пересадил ее еще раз (паяльная станция, 360 градусов) - все работает.

Осталось победить только одну проблему, хотя может это и не проблема 😃
Прошивается плата только при замыкании контактов boot.

kayot
RUS_D:

Прошивается плата только при замыкании контактов boot.

так и должно быть

kayot

может мне кто нибудь поможет?
короче купил корпус фантома2 на али за 1800р,
и пересобрал свой коптер на назе32 в него.
пока был на самодельной раме висел ровно,
в этом корпусе постоянно тянет в разные стороны .
не могу победить.
в клинфлае смотрел компас стоит как вкопанный,
аксели почти по нулям -+ 0.01(откалиброваны)
и аппа вроде не дергается.
с руки запускаешь тянет то влево то вправо(причем конкретно что невозможно удержать).
стиками выровняешь постоит потом опять начинает тянуть.
прошивка последняя.

Alibaba
kayot:

может мне кто нибудь поможет?
короче купил корпус фантома2

у меня нормально летал (на клинфлае), но мне не понравился сонар, плохо высоту держал.
сейчас делаю на прошивке инав, но еще не запускали, погода врррр
вам нужно посмотреть, есть ли вибрации, поскольку на маленьком вибрации в другом диапазоне. сделайте развязку.
посмотрите на сенсорах при смене оборотов.

kayot
Alibaba:

сделайте развязку.

на виброразвязке стоит

Alibaba
kayot:

на виброразвязке стоит

ну тогда проверьте пиды

7 days later
RUS_D

Есть платы и пульт от AOSENMA CG035

Хотел подключить приемник с пультом к NAZA32 rev6 по SBUS

Не пашет 😦
Сам приемник собран на двух микросхемах
BK2425 и bs003f3p6
Он может работать с назой? или только с родной платой придется мучить его?

leesicin

Вот видео по настройке SBUS и NAZE32 (

).
SBUS это всего лишь протокол передачи данных, если приёмник передаёт на NAZE32 SBUS, то NAZE32 должен его понимать.
Попробуйте настроить NAZE32 как на видео.

13 days later
ego_sergey

Народ, кто сталкивался с вот такой ситуацией:
при подключении по USB к Naze32 от одной радиодетали (см. на фото, обведена красным кружком - недалеко от microUSB-разъема) в первую секунду идёт небольшой дымок, потом всё нормально.
Про нежелательность одновременного подключения аккумулятора и питания по USB слышал, поэтому при подключении к компьютеру рассоединяю плату распределения питания (в которой BEC встроен и питает ПК) либо оставляю всё подключенным, но не втыкаю аккумулятор вообще. Дымок идёт именно во втором случае, то есть когда отсутствует аккумулятор, но к Naze подключена плата распределения питания.

И ещё одна проблема: подсоединил этот светодиодный модуль, а он постоянно мерцает в случайном порядке. Реакции на настройку LED_STRIP в Cleanflight есть, но какие бы режимы там не настраивались, светодиоды постоянно мерцают в случайном порядке и к этому мерцанию уже добавляется то, что выставлено в настройках Cleanflight.

RUS_D

Там стоит диод - дыметь он может в двух случаях

  1. большой ток потребления платой от USB - КЗ или неисправная деталь в цепи питания СР1202 - померяйте питание на стабилизаторе рядом с микро USB.
  2. Под диодом остался токопроводящий флюс, который коротит + на - от протекающего тока флюс разогревается и дымит (хотя это маловероятно - но я бы хорошо промыл ту часть платы спиртом)

Светодиоды могут мерцать если подали не оттуда питание - проверьте еще раз что на них идет 5в.

ego_sergey
RUS_D:

Светодиоды могут мерцать если подали не оттуда питание - проверьте еще раз что на них идет 5в.

Спасибо за ответ!
Питание подано как на приложенной схеме - от плюса и минуса 6-й группы пинов на плате Naze - ошибки не должно быть.
Причём когда подключаю Naze через USB к компьютеру (PDB отсоединена в это время), мерцание становится уже сносным - его видно, но светодиоды как бы ярче горят, не знаю как объяснить, в общем будто бы в этом мерцании время свечения диодов дольше времени их выключенного состояния.
При подключении к аккумулятору через PDB с BEC светодиоды почти не светятся, а так, мерцают разок в секунду-две, причем не все и хаотично - то один, то другой, то два и т.п.
Далее - во время полётов диоды достаточно ярко светятся, но опять же, с постоянным мерцанием. В это время даже можно с них различить какой-нибудь Warning (например, красным начинают мерцать когда аккумулятор на исходе). Такое впечатление, что какие-то помехи ловятся на провод DIN и это мешает Naze правильно управлять светодиодной панелью. Но кроме регуляторов, приемника и Naze к PDB ничего не подключено. Я не понимаю, в чём дело. На Бэнггуде только хорошие отзывы об этом светодиодном модуле, вряд ли в нём дело.

10 days later
au-74

Проблема такая:
Квадрик не может стабильно зависнуть.
В программе настройки( Клинфлайт) ,в разделе аппаратуры радиоуправления, все шкалы, при управлении стиками ,отображаются адекватно,но в разделе мониторинга моторов, шкалы не возвращаются в ноль ,т.е. если отклонить стик допустим влево ,а потом вернуть в центр ,то шкалы в изначальное положение не возвращаются и так по всем направлениям . Гиро и компас - откалиброваны и вроде все правильно собрано и настроено ,кроме ПИДов ,их еще не изменял.

HG714

Плата перестала реагировать на USB после моих неграмотных манипуляций с перетыканием приемника (и еще чего то) во включенном состоянии.
Пятиногие штучки возле usb это стабилизаторы? Если да , то сколько там должно быть на выходе?

Alibaba
HG714:

Пятиногие штучки возле usb это стабилизаторы? Если да , то сколько там должно быть на выходе?

3.3 v

Алексей_Д

Знающие люди подскажите пожалуйста, почему контроллер NAZE F3 не подключается к конфигуратору? Купил сначала один NAZE F3 ACRO на ebay, он прошивается через iNAV, BetaFlight, BaseFlight, но после прошивки не подключается к конфигуратору. Думал контроллер попался бракованый, но недавно получил ещё один с бангуда теперь уже “ДЭЛЮКС” версию, с ним таже история. Только в Cleanflight не прошивается ни один. Решил переустановить Windows10, она у меня была обновлена с восьмёрки, думал может криво обновилась, но и это не помогло. Драйвера CP210x и STM USB VCP стоят. Не понятно только как и когда использовать программу ZADIG. В инструкции к ней в списке выбора устройств значится stm32 bootloader, так у меня такого пункта нет. Все драйвера какие есть в списке попробовал, толку никакого.
Подскажите куда двигаться, где копать так сказать?

ego_sergey

Народ, как расшифровать сигналы Naze32 по Buzzer`у?
Коптер хорошо летает, слушается аппы, но постояно орёт прерывистыми сигналами подключенного зуммера. Прикрепляю видео, с проблемой:

Аккумулятор заряжен (для чистоты эксперимента использовал разные, 3S и 4S), тумблер включения буззера на аппе в положении “выключено”.
Вот ещё лог Blackbox.
Naze32 Full,
Littlebee 20A OptoPro,
Emax RS2205,
FS-iA6B.
До появления писка на квадрокоптере стояли другие двигатели - Tarot TL400H5 MT2204 2300KV, сейчас поставил Emax RS2205, больше никаких изменений не было.

9 days later
Neo0

Кто нить подскажет по поводу режима GTUNE для платки Flip32 Acro 6dof rev7, прошивка CleanFlight 1.13 стоит?
Он вообще должен на ней работать?
Настроил трёхпозиционник на этот режим, в GUI конфигуратора всё нормально, переключается между Angel, GTUNE, Acro. Но по ОСД вижу что из в положении тумблера на GTUNE мне отображается Acro. Ну и в полёте соответственно ведёт себя как Acro. Может конечно уровни апы слетели после смены регуляторов, и тумблер теперь тупо в этот режим не попадает (после смены регулей в конфигураторе режимы не проверял), но слабо верится.
Вообще на этой плате и прошивке GTUNE должен в принципе работать или нет?

dduh

Пришел контроллер с Али. V6 full. При попытке установить cleanflight получил кирпич. Через BOOT Baseflight ставится. Betaflight ставится, но не видит магнетометра и барометра. Сleanflight превращает мозг в кирпич.
Есть какой секрет при прошивке cleanfligh-а?
Видел похожие топики, похоже не я один такой.