PIXHAWK PX4 Autopilot еще одна летающая железка
В Беларусь ввели 22 евро в месяц таможенный лимит! Вот это засада…
В Эстонии несколько лет так, паниковать не надо, скорее всего выборочная проверка будет. Минус, в заказе много позиций лучше не делать.
------------------------------
Такой контролер Radiolink Pixhawk2.4.6 кто заказывал?
Привет. Я в теме новичёк, подписался. Уверен, что такого ещё не было. Я разобрал его проверить, есть ли поролонка, она была. Но я обнаружил одну странность. Явно не заводская штука. Может ремонт? Короче, проводком соединили что-то около процессора, может его ногу и что-то внизу платы, залили места соединения компаундом, да так, что и на процессор попало. Чё за фигня, никто не знает?
возможно так починили глюк компаса на морозе
PS: контроллер оригинал? Прикольно у него еще и батарейка на борту…
Может кто-нибудь лог посмотреть? yadi.sk/d/kOjxR-u2rVAoA
Попрошу ещё разок помощи…
Чё за фигня, никто не знает?
Так ремонтируют обрыв проводников печатной платы…
Попрошу ещё разок помощи…
Не помешала бы хоть какая-то инфа.
Какие конкретно проблемы с жпс. Комплектация (пикс, жпс , питание ). Что делали за прошедшее время , контакты проверяли?
Так ремонтируют обрыв проводников печатной платы…
не только, еще бывает если выходит релиз платы с ошибкой.
горячий фикс. если запаяно нормально и закреплено компаундом то как правило проблем быть не должно и допустимо.
зачастую такие доработки можно найти даже в безумно дорогой студийной аппаратуре
На англ везде взлёты связывают с запредельным свыше 32000 PILOT_VELZ_MAX, но у всех в логах он 250. Мб ещё какая то настройка стоит неверно?
На англ везде взлёты связывают с запредельным свыше 32000 PILOT_VELZ_MAX, но у всех в логах он 250. Мб ещё какая то настройка стоит неверно?
делается это так:
выгружаете все свои параметры в файл.
делаете сброс настроек по умолчанию
через функцию сравнения смотрите какие у вас параметры отличаются от параметров по умолчанию
На англ везде взлёты связывают с запредельным свыше 32000 PILOT_VELZ_MAX, но у всех в логах он 250. Мб ещё какая то настройка стоит неверно?
Помимо преложенного Алексеем можно пересмотреть еще логи для проверки акселя.
По мне вина акселя очень логична. И напротив сбой настройки уже не логичен. Сбой в разное время с разными прошивками. Должно быть что-то общее и связанное с высотой. После появления 3.3. общего осталось мало.
Еще можно попробовать собрать статистику по оборудованю (пиксам, питанию , производитель) + логи для подтверждения этой проблемы. А то вдруг еще что наложится.
Скрин сегодняшнего полёта.
Отвисел в лойтере весь аккум - никаких проблем не было. Что было в прошлый раз так и не понял…
Комплектация самая обычная: гекса, Pixhowk PX4 с модулем NEO-8M, питание 6S? прошивка последняя 3.3.3.
На предыдущей странице все симптомы описаны, но никто так лог и не глянул…
Скрин сделан когда гекса висела в лойтере и ветерок был порывистый.
делаете сброс настроек по умолчанию
Вообще то там по умолчанию неверно выставлялся этот параметр
Олег. То есть то нет обычно связано с плохим контактом. Самый плохой вид неисправности.
Надо проверять кабель на жпс.
Вообще то там по умолчанию неверно выставлялся этот параметр
Это англы пишут? Часто цифры стоят с к-том. Надо смотреть размерность.
По умолчанию не трудно проверить. Всего лишь сброс.
Короче, проводком соединили что-то около процессора, может его ногу и что-то внизу платы, залили места соединения компаундом, да так, что и на процессор попало. Чё за фигня, никто не знает?
У меня то же самое, брал на али у редитуская. Идет с какой то ноги процессора куда то к акселю MPU6000, который скорее всего у меня и глючит
Хотя, возможно, глючит и не он
А разница в газе для соосников так и не появилась ещё в новых прошивках?
Приехали из поднебесной модемы: 915мГц, 500 мВт. Перепаял под Pixhack коннектор,подключил,com port и скорость установил. Вроде бы нормально сконнектилось,в окне флай дата данные отображаются,горизонт и.т.д. А в окне Sik Radio-глухо,как в танке,жму кнопку Load Settings и получаю вот это:
Люди,может кто мучался уже или где-то это разжёвано-ткните носом или объясните где именно я туплю…😒
Приехали из поднебесной модемы: 915мГц, 500 мВт. Перепаял под Pixhack коннектор,подключил,com port и скорость установил. Вроде бы нормально сконнектилось,в окне флай дата данные отображаются,горизонт и.т.д. А в окне Sik Radio-глухо,как в танке,жму кнопку Load Settings и получаю вот это:
Люди,может кто мучался уже или где-то это разжёвано-ткните носом или объясните где именно я туплю…😒
Нужно работать с этим окном в состоянии Disconnected 😃
Люди,может кто мучался уже или где-то это разжёвано-ткните носом или объясните где именно я туплю…
Надо выбрать только порт. А коннект делать не надо. Вы этим заняли соединение.
Упс. Недочитал все сообщения.
Нужна помощь, не могу разобраться.
В прилагаемом логе ситуация: на третьей минуте в режиме Loiter коптер начинает заваливаться влево (на график выведены отмасштабированные: сигнал от пульта (RCIN1), ATT.DesRoll, ATT.Roll):
FAIL на ixbt.photo:
Почему-то контроллер начинает выдавать команду на моторы двигаться влево, причем крен продолжает расти. Я быстро переключаюсь в режим AltHold, коптер выравнивается.
Почему это происходит?
Судя по EKF у меня большие проблемы с магнетометром, но RAW данные что с первого, что со второго вроде консистентны.
Вибрации тоже в норме.
(коптер на раме 850мм, 4s, пропы 1755, 2кг полетная масса, pixhawk 3.3.2)
У вас маг уезжает в моменты газа и шим в питании. Я бы подальше удвинул силовые провода и в разъём пикса на 5В повесил маленький кондёр на несколько тысяч мкф.
на третьей минуте в режиме Loiter коптер начинает заваливаться влево
У Вас коптер в лойтере. При наборе высоты произошло смещение по координате. Пикс пытался восстановить установленную координату. А вот насколько это было правильно?
Вибрации тоже в норме.
Только что в норме, по нормам программистов.