Прошивка BLHeli для ESC
Чтоб не пыхнули подключить через лампу накаливания и пробовать, пробовать, пробовать!
Не хочется пока весь коптер дербанить.
Пытаюсь малой кровью обойтись.
Владимир правильно написал. Все манипуляции с ESC при и после перепрошивки производите через лампу накаливания. Подойдёт на 5-15 ватт из любого автомагазина.
Про лампу принял.
Может ещё какие советы по существу проблемы?
pwm output dither что это такое?
Дизеринг, дитеринг (англ. dither от среднеанглийского didderen — дрожать) — при обработке цифровых сигналов представляет собой подмешивание в первичный сигнал псевдослучайного шума со специально подобранным спектром. Применяется при обработке цифрового звука, видео и графической информации для уменьшения негативного эффекта от квантования.
В нашем случае, возможно, от не слишком высокой частоты заполнения ШИМ. А может и от “ступенек”.
Камрады, а как восстановить Blhelibootloader?
Мой программатор подойдёт для этого?
А что означает Low RPM Power Protect ? Защита… ? Но какая именно от чего ? Где вообще можно посмотреть или почитать за отвечают те или иные настройки ?
Где вообще можно посмотреть или почитать за отвечают те или иные настройки ?
пишем секретное слово “blheli” в гугл, и выбираем, например это. Вроде описание…
pwm output dither что это такое?
перерыл все, что мог - подскажите, плиз
Подскажите, пожалуйста
pwm output dither : здесь на английском и здесь на русском, тоже самое страница 7 сверху…
Итак, столкнулся с проблемой не определяющегося в Blheli регулятора. Регулятор Little bee 30A OPTO. Информации очень мало, а по делу, так совсем нет.
Шил Arduino nano. Распаял контрольные точки, землю взял с обычного сигнального кабеля, питание от аккумулятора (пытался шить не снимая с коптера) - творилось что-то не понятное. С ардуино слетала прошивка и он сам переставал коннектится к компу. Подключиться так и не вышло. Потом где-то вычитал что кто-то шил с питанием 3.3 вольта к точке и полностью отключал регулятор.
Отпаял регулятор, взял питание 3.3 В с ардуино, и о чудо! Все прошилось. После этого регулятор стал нормально видится через стандартный однопроводной интерфейс.
Как паять контрольные точки. Две, между которыми конденсатор - это питание. Самая крайняя - земля, рядом 3.3 волтьа, следующая идет на D3 ардуино нано, последняя на D2
Неполярной ёмкости там быть не может. Какие скачки напряжения? Побойтесь бога. Больше, чем выдаёт АКБ там быть не может. Причём тут работа мотора и пробой конденсатора? Они по разную сторону регулятора находятся. Делайте, как хотите, Закон Ома для полной цепи вам в помощь.
Поясните, пожалуйста, как конденсатор защищает от бросков напряжения. С одной стороны понятно, что этот самый бросок он вбирает в себя. Но после этого он же должен разрядиться, то есть фактически все что он взял, он и отдаст, с тем же напряжением. Где тогда защита получается?
Ключевое слово - время… )
Ключевое слово - время… )
Неужели он будет отдавать энергию дольше, чем был сам выброс? Если его закоротить, он мгновенно разряжается. А если сама внешняя нагрузка тормозит, то чего ж тогда она всплеск этот не тормозит точно так же?
Ключевое слово - время… )
А можно вместо ёмкости поставить индуктивность, только не параллельно, а последовательно, но у нее есть недостаток - вес.
Тоже накопитель энергии.
Неужели он будет отдавать энергию дольше, чем был сам выброс? Если его закоротить, он мгновенно разряжается. А если сама внешняя нагрузка тормозит, то чего ж тогда она всплеск этот не тормозит точно так же?
Мгновенно вряд ли , но быстро да.
У меня что то Skywalker quattro 20А перестал работать. При подаче питания играет не обычную мелодию и просто пищит по два сигнала. Поискал по форуму не нашел, мож где уже спрашивал кто.
Кто-нибудь пробовал прошивать регули 30A Simonk от ReadyToSky? Ну или как настроить его? Как я понимаю ПО для настройки симонков не существует и все нужно настраивать перед прошивкой регулятора? Необходимо включить тормоз для установки на самолет. Спасибо.
Премного извиняюсь…
Скажите пожалуйста, что за параметр “Enabe PWM input”.
Нашёл только такое описание:
Disabling PWM input means that the ESC will only work with OneShot. It will not work if OneShot is not enabled in the FC. The reason for this is that, with lower looptimes the signal put out by the FC ends up getting mis-interpreted by the ESC. Basically, the OneShot signal is coming out of the FC so fast that the ESC mis-interprets it as a PWM signal. If you change this setting, then the ESC knows that it will never receive a PWM signal, and you can use lower looptimes without confusing it.
The BLHeli manual says to disable PWM input if you are using OneShot with looptimes below 1100.
Это для контроллеров, поддерживающих OneShot? А если у меня просто NAZA? Включать его надо?
Naza выдаёт на регуляторы ТОЛЬКО PWM сигнал. Поэтому этот парамеир должен быть включен.
Naza выдаёт на регуляторы ТОЛЬКО PWM сигнал. Поэтому этот парамеир должен быть включен.
Спасибо!
Вот нигде не нашёл однозначного ответа. Везе во всех примерах этот параметр выключен.
Включать его надо?
Эта опция видимо появилась в более новых прошивках, в 13,0 у меня ее нет. Судя по описанию она должна быть выключена.
Самый лучший вариант - собрать стенд с сервотестером или приемником и посмотреть на работу регуля в обоих режимах.