Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam

igoralekseevru
Gapey:

проблема стара как Wii …

Очень помогли! Спасибо!

Ситуацию решил, оказалось один gy-521 дохлый а второй не работал из-за тонкого провода, близкого его расположения к другим проводам и отсутствия ферритовых колец, сейчас все заработало.

Гудлаковский силиконовый 4 жильный провод -отстой
Поставил 24awg (28awg скорее даже) силикон, да не тонкий но гибкий

Феритовые кольца на провода к моторам - необходимы, если есть близкое соседство с проводом imu

Еще раз спасибо за помощь!

troff:

Бек не нужен, стаб в контроллере расчитан на питание до 18V.

тогда почему настройки PID для 3s и 4s отличаются? =)

бэк встроенный там на 5в для питания электроники но отнюдь не моторов

Использование БЭК-а я считаю плюсом хотя бы из-за просадки напряжения во время полета от общей бортовой батареи, которая влияет на подвес огого-как

troff
igoralekseevru:

тогда почему настройки PID для 3s и 4s отличаются? =)

Из за разницы напряжения и отличается. Выше вольтаж - можно снизить ток и наоборот.

igoralekseevru:

бэк встроенный там на 5в для питания электроники но отнюдь не моторов

Так вы для моторов напряжение 12V делали? Можно поинтересоваться - зачем?

imger

Обновление платы виснет через AVRDuder.
Из гуи ошибку выдает:

Vialom

У меня немного другая проблема: стояла прошивка 1.3 и все работало замечательно. Обновился до 2.2 и плата перестала видеть датчик гироскопов. ГУИ так и пишет, что сенсор не подключен. Поменял местами провода шины I2C но это ни к чему не привело. Где искать ошибку?

Dagger_Fire
Vialom:

У меня немного другая проблема: стояла прошивка 1.3 и все работало замечательно. Обновился до 2.2 и плата перестала видеть датчик гироскопов. ГУИ так и пишет, что сенсор не подключен. Поменял местами провода шины I2C но это ни к чему не привело. Где искать ошибку?

Видимо распространённая проблема с сенсорами, у меня два умерло после вкл.\откл. подтяжек и после подключения плат расширения третьей оси - с двумя осяим всё отлично отрабатывает, как подключаю плату третьей оси - сразу ошибки бегут, после перезапуска гуи - плата не видит сенсор. Отключаю плату 3 оси - снова датчики впорядке, ошибок нет, всё отрабатывает.

flymodel

Да. Будем ждать обязательно. ОН найдет в чем дело. Удачи всем.

karavaev:

Я писал об этом Алексею, по мере возможности он проверит.
Так что будем ждать исправления.

kren-DEL

Доброго дня, перемотал мелкую моторку CF2805-14 2840KV по схеме AabBCcaABbcC, моторка при подключении двигается рывками, даже если заставить двигаться медленно. Сопротивление м/у фазами 30 Ом. Должен ли мотор вращаться равномерно при больших отклонениях сенсора или всё-таки их срывает?

Dynamitry
kren-DEL:

Доброго дня,

Проверьте все фазы тестером, что есть нормальный контакт.

Vialom
kren-DEL:

моторка при подключении двигается рывками. Сопротивление м/у фазами 30 Ом.

А сопротивление не очень большое? Я намотал вот такой мотор проводом 0.17 . Сопротивление получилось 29 Ом. Питание 4 банки. Мотор работал точно так же. То есть с рывками и подвес вел себя вообще не адекватно. Сейчас перематываю проводом 0.25. На выходе получу 9 Ом. Посмотрим как работать будет.

Ясон

Вчера тоже мотор на ролл стал в одном положении перемещаться с рывками. Грешил на подвес, снял камеру, проверил люфты и заедания. Все в норме. прозвонил обмотки. Вместо 17 Ом получилось 25 и 50 между разными фазами. В результате обрыв одного провода внутри мотора. Восстановил, все стало работать нормально.

kren-DEL

Перемотал, видно ошибся с направлением намотки на одном из зубов, щас держит лучше, вращается плавно 😃 Всем Спасибо:) мотал по той-же схеме:) сопротивление 30 Ом, провод 0,12 90 витков:)

V8Max

Уважаемые, купите по узенькому маркеру, и делайте маркировку направления до намотки, чтоб не было ошибок)))

RuslanG

Так и делаю. В начале буквы наношу. Потом стрелки

SerKol

Лучше, конечно, сделать все возможное, чтобы не ошибаться, но если появились сомнения, то можно и так проверить правильность намотки.

RuslanG

да, но мне кажется лучше избежать ошибку ДО, чем ПОТОМ перематывать

SerKol

А я и не возражаю. Просто предлагаю последнюю возможность проверки правильности намотки перед тем как все разматывать.

troff
alexmos:

Насчет сгоревших плат, мег и т.д. - не переживайте, обращайтесь к продавцам. Схема простая и даже самому можно многое найти и заменить. С прошивкой тоже вопрос решим.

Купился я на эту фразу, отремонтировал контроллер заменой меги. С прошивкой вопрос не решается вторую неделю, Алексей отказался помочь, продавец молчит. Железо стОит копейки, львиную долю я заплатил именно за софт. Можно как-то наладить поддержку? Контроллеры в воздухе используются, иногда падают, не хотелось-бы из-за механического повреждения покупать новый контроллер или заливать ломаную прошивку.

Gurdzhy

При подключении контроллера 3-й оси посыпались ошибки i2c, хотя до этого все было ок, с даже с более длинными проводами. Как с этим бороться? Помню что случай разбирался в ветке, но найти не смог.

З.Ы. Провода короткие - МГТФ, провода моторов по питчу и роллу пропущены через феритовое кольцо.

RuslanG

А где брали 3ю плату. Чет мне кажется что то с платами. Надо сегодня попробовать тоже протестировать. А то страшно как то, косяки да косяки

100xanoff

У меня плата 3й оси работает только с внешним питанием, иначе идут ошибки.

ligas
Gurdzhy:

При подключении контроллера 3-й оси посыпались ошибки i2c, хотя до этого все было ок, с даже с более длинными проводами. Как с этим бороться? Помню что случай разбирался в ветке, но найти не смог.

З.Ы. Провода короткие - МГТФ, провода моторов по питчу и роллу пропущены через феритовое кольцо.

Георгий, иногда сюда еще заглядывайте, здесь есть пару умных парней экспериментаторов. Может чего-нибудь пригодится.