Вопросы по iNav
Александр, где траву берёте? Забористая, однако…
Так когда всё перепробовал и не понятно, начинаешь проверять уже версии, которые с первого взгляда - полная хрень…
dji-club.ru/…/1366-razmagnichivaiuschee-ustroistvo…
которые с первого взгляда - полная хрень…
было уже давно подобное - коптер простот лежал на полу, без всяких труб и компьютеров но с меняющимися соседями из металла. В итоге перестал держать точку, кидаться стал в разные стороны. Короче всяко бывает. А читать пару страниц советов и решений было занимательно )
Приветствую!! подскажите ,куда смотреть? мини талон,ПК матек 722.уводит по рудеру вправо. в круизе тоже самое… механику проверял,пид тюн делал… не помогло…
Уводит с поворотом относительно вертикальной оси или просто сносит в право?
если отпустить стики,то он будет летать по кругу, даже в круизе…и визуально такое ощущение,что летит боком…
Может попробовать триммерами поиграть?
Может попробовать триммерами поиграть?
Надо для начала попробовать определить причину. Посмотреть в конфиге инав что показывают параметры для аппы в меню “ресивер” например.
ок,спасибо,что определили направление,буду пробовать)
Доброго времени суток, кто может подсказать полетный контролер SP Racing F3 версию Inava не помню все работало и летало без проблем, uart 2 подключена minimOSD, uart 3 gps, потом в последствии подключил телеметрию приемника фриски d4r к uart 1 в конфигураторе все настроил телеметрия работала, я понимаю что походу сделал ошибку так как этот порт занят usb но это я делал давно год или два назад коптер уже года полтора лежал на полке, теперь снова взялся за него но к пк подключить его не могу конфигуратор его не видит, в системе все правильно вроде как определяется, про бывал через inav и бетафлай все бес толку, хотя сам коптер робит)))), телеметрия и на осд и на апе выводится, можно это как-то исправить или я запорол полетный контролер?
в DF мод пробовали??
можно это как-то исправить или я запорол полетный контролер?
Можно исправить, шьется прошивка с включеным первым уартом и все заработает. Либо FT232 вместо OSD подключить, законнектиться и включить первый UART. Во втором случае даже настройки не слетят.
можно это как-то исправить или я запорол полетный контролер?
Если не видит порт com, то zadig в помощь, а если com есть, то скорее всего прошивка старая, нужен конфиг соответствующей прошивке. 1.9.* ?
Если не видит порт com, то zadig в помощь, а если com есть, то скорее всего прошивка старая, нужен конфиг соответствующей прошивке. 1.9.* ?
конфигуратор inav 1.8.0 порт вроде как определяется в компе, zadig это что?
Если не видит порт com, то zadig в помощь,
Задиг не работает с сп рэйсингом. Там своя история. Уже написал как починить.
Можно исправить, шьется прошивка с включеным первым уартом и все заработает. Либо FT232 вместо OSD подключить, законнектиться и включить первый UART. Во втором случае даже настройки не слетят.
Спасибо, 2 вариат прокатил, все робит.
Что за чудеса?
Стояли винты пластик, твердый, 1245. Поменял на карбон 1260. Ток потребления вырос с 13А до 25А. Ставлю все взад, ток уменьшается. Что это?
Только не говорите что под новые винты нужно править PID. Разница-то копеечная. Винты отбалансированы.
1245 и 1260 Огромная разница в шаге…Если что то ещё не упустили, то только из-за этого, хотя так кардинально вроде не должно было подняться потребление…
А…ещё смотря какой вес дрона…
П,С, Возможно кроме шага, ещё и тяжелее 1260
1245 и 1260 Огромная разница в шаге…Если что то ещё не упустили, то только из-за этого, хотя так кардинально вроде не должно было подняться потребление…
А…ещё смотря какой вес дрона…
П,С, Возможно кроме шага, ещё и тяжелее 1260
Было как-то такое когда перепрошивал полетник и пиды настраивал с нуля. Тоже скакало потребление, но там были просто не настроены PID. Совсем. Но здесь-то настроены, и четко настроены. А че крутить? пид-P?
Может кроме смены пропов ещё что-то поменялось в дроне? Если не менялось, то потребление возросло из-за другого шага пропов и возможно ещё плюсом вес у пропов стал больше…
Разница-то копеечная.
Разница не копеечная…очень большая…шаг 60 у гоночных то пропов не всегда есть…шаг очень злой…
Поменял на карбон 1260.
Могу ошибаться, но на такого размера дрон такой шаг вообще не ставят…ну по крайней мере я не встречал…
Зачем Вам такой шаг? Гонять на бегемоте?
Может кроме смены пропов ещё что-то поменялось в дроне? Если не менялось, то потребление возросло из-за другого шага пропов и возможно ещё плюсом вес у пропов стал больше…
Весят да, меньше, на 1 грамм. Это ниочем. Ладно, на выходных буду крутить PID? потом отпишусь.
Весят да, меньше, на 1 грамм. Это ниочем. Ладно, на выходных буду крутить PID? потом отпишусь.
Пропы в студию…тогда будет картина яснее…Бывают пропы шире/уже, кроме шага и дюймов, тоже сильно влияет на расход…