omnibus f4 полетный контроллер

JanJac
AlexMMC:

В БФ настройте, при каких случаях пищалка пищит. Beeper Configuration.

после одной из прошивок все галочки поснимал, он все равно пищал

AlexMMC
JanJac:

он все равно пищал

В каких случаях?

JanJac
AlexMMC:

В каких случаях?

сразу, всегда, без остановки, при подключении питания, хоть USB хоть от аккума

tuskan
JanJac:

Кто-нибудь сталкивался с непрерывным писком пищалки? (buzzer, бузер).
.

обычно либо по питанию, либо файлсейв

AlexMMC
JanJac:

сразу, всегда, без остановки, при подключении питания, хоть USB хоть от аккума

Коптер при этом летает?

JanJac
AlexMMC:

Коптер при этом летает?

Да, летает.

tuskan:

обычно либо по питанию, либо файлсейв

Можете чуть подробнее, что значит “по питанию” ?

We-BEER
JanJac:

Кто-нибудь сталкивался с непрерывным писком пищалки?

допускаю что вы ее неправильно подключили. точнее на некоторых платах коряво сделан вывод под пищалку, тупо подключен на +5.

AlexMMC
JanJac:

Да, летает…

Можно попробовать перевести команду пищания на моторы командой в CLI set beeper_dshot_beacon_tone=1 (=1 цифрой 1…5 выбираем тон)(если регули dshot поддерживают) . А пищалку отпаять - возможно управляющий ключик подох. Или, как выше написано - неправильный монтаж.

OceanSoul

Припаял все к контроллеру F4, подключил по usb, прошил все хорошо. Подключаю батарейку контроллер молчит. Ничего не светится. В итоге , бонально … Пока паял минусовой контакт , припой попал на соседние элементы и замкнул их … Почистил и все опять заработало.

Можете чуть подробнее, что значит “по питанию” ?[/QUOTE]
Наверное что аккумулятор не подсоединён?)

tuskan
JanJac:

Можете чуть подробнее, что значит “по питанию” ?

прописан минимум батарейки, а батарейка выдает меньше.
или всроенный датчик напряжения думает что меньше

JanJac
tuskan:

прописан минимум батарейки, а батарейка выдает меньше.
или всроенный датчик напряжения думает что меньше

данные по напряжению более не менее адекватные, почти как по вольтметру, с проблемой разобрался, заело кнопку boot пришлось ее выпаять, теперь пищалка пищит вроде разумно, там где надо…

Tec

Который день рою поиск, но ничего не могу найти - dys f4 прошит последним bf именно как dysf4. Некорректно выводит на осд показания rssi однозначным числом типа 8 или 7. Кто знает как решить ткните носом, спасибо.

We-BEER

попробуйте включить инверсию командой set rssi_invert = ON, вероятно вместо 8 или 7 получится 92 и 93. ну или наоборот выключить инверсию если включена.

Jabrail
We-BEER:

попробуйте включить инверсию командой

или рядом там есть команда SCALE
тоже можно поиграться параметром

Lazy-bones

Доброго времени суток всем.
Пытаюсь найти решение одной проблемки.
Держу квадрик в руках и проверяю реакцию стабилизации:
Наклоняю вправо - возвращается в горизонт;
Наклонят влево - возвращается в горизонт;
Наклоняю вперед - возвращается в горизонт;
Наклоняю назад… Начинает валить влево… ???
Реакция на управления с приёмника аналогичная:
Ручку влево - наклон влево;
Ручку вправо - наклон вправо;
Ручку вперед - наклон вперед;
Ручку назад… наклон в лево… ???
Платка “OMNIBUS F4”, в “BetaFlight” все реакции нормальные. Все моторы крутят в правильном направлении.

Помогите народ!!!
Где капать???

rc468
Lazy-bones:

Ручку назад… наклон в лево… ???

Может схема рамы неправильная выбрана? Вообще трудно понять, что это, но я думаю, какой-нибудь забытый параметр в настройках. Перепрошивались?

rc468
MFer:

Копать в настроках аппы.

Коптер без аппы стабилизируется тоже неправильно

MFer

Тогда дайте дамп настроек

Lazy-bones
MFer:

Тогда дайте дамп настроек

А что такое дамп? 😃

Jabrail

“дамп” настроек, т.е. вся конфигурация одним текстовым файлом через команду в конфигураторе прошивки в закладке cli.