omnibus f4 полетный контроллер

Saradon
Razek:

Не могу завести R9 slim на оригинальной плате омнибас F4 V2.

Я, конечно, не уверен, но в портах UART1 на RX Serial назначили?

Valery555:

По идее, если использовать PPM, то Уарт должен освободиться.

Видимо обязательно. Оно там железно всё соединено.

Razek
Saradon:

Я, конечно, не уверен, но в портах UART1 на RX Serial назначили?

Какой-то назначал, вечером гляну, до этого стоял другой приемыш просто, он работал.

dvd-media
Saradon:

На J5 выведен UART1, но он не будет работать пока запаяна перемычка входа SBUS на пине J7

правда? А у меня работал… видно ПК косячный. )

Saradon
dvd-media:

правда? А у меня работал… видно ПК косячный. )

Я тыкал в него GPSом, и он работал, но я убей не вспомню, была-ли перемычка, или нет.

dvd-media

до лрс и т.п. я летал со стандартным приёмником, подключенным в ж5 айбусом. естественно ни о каких перемычках я и не думал тогда. Впрочем этот порт работает и без перемычки, когда ппм “задействован”.

Razek
Saradon:

Я, конечно, не уверен, но в портах UART1 на RX Serial назначили?

Да RX сериал включен на первом уарте

Saradon
Razek:

Да RX сериал включен на первом уарте

Тогда может что-то не так с “инвертированностью” сигнала?
На J7 стоит аппаратный инвертор.
Можно попробовать тыкнуть в разъём UART1 слева…
Или для чистоты эксперимента в UART3 или 6 справа.

Fisher15
dvd-media:

правда? А у меня работал… видно ПК косячный. )

И у меня работал, причем на разных версиях платы. И с перемычками и с резюками вместо перемычек…

Razek
Saradon:

Тогда может что-то не так с “инвертированностью” сигнала?

Разобрался, прошивки разные были в модуле и приемнике

vetal2491
SVA07:

Всем привет, поставил на омнибас gps приемник с компасом, в inave все определилось горит голубым, настроил на апе удержание позиции, запускаю, взлетаю, включаю удержание позиции и коптер начинает потихоньку лететь назад и снижаться, в общем позицию не держит(( в чем может быть проблема?

Привет! То же самое! Сегодня пошел проверять жпс режимы первый раз. Компас откалибровал, все дела (кстати, настраивал всё по видео от Юлиана канал RC school models). Взлетаю включаю сначала удержание высоты (стик в центре) - вроде более менее удерживает. Далее включаю удержание позиции - квадрик начинает клонить в сторону, позицию не держит. Далее проверил возврат домой. Он возвращается нормально, но почему-то по дуге. И не совершает сам посадку, а когда долетает домой - начинает кружить надо мной пока не отключу.

vetal2491
tuskan:

Проблема с компасом.

И что делать? Новый приобретать? Или как-то можно настроить?

Saradon
vetal2491:

И что делать? Новый приобретать? Или как-то можно настроить?

А что за модуль?
Тот-же Юлиан говорил, что у Radiolink SE100 проблемы с компасом и не лечатся.
И симптомы, вроде, как раз похожие описывал.
И рекомендовал TS100

tuskan

ориентация компаса правильная?

vetal2491

Компас ориентирован правильно.

Ребят, гляньте на фото. Может видеоантенна давать помехи? Обычно жпс и видеоантенну разносят далеко друг от друга на видео, которые я смотрел по сборке, но у меня другого места нет. 210ка.

tuskan

у меня антенна на 1см ниже ЖПС.
полеты по дуге это все равно компас

JanJac

Парни, кто нибудь сталкивался?
No configuration received within 10 seconds, communication failed
НО, в режиме DFU подключается.

сын задев за провод usb во время манипуляций с контроллером (просто был воткнут в usb, даже не был открыт конфтгуратор и не прошивка) оторвал разъем на плате, разъем был возвращен мною на место, насколько качественно, это вопрос открытый…
Как не бился над контроллером, подключить и настроить через COM port не получается, последнее удачное подключение было на другой винде, сейчас стоит Win 7 ultimate 64 bit, раньше стояла Win 7 professional 32 bit, комп тот же, на котором на старой винде было все норм.
На новой Windows, равно как и на старой, по мануалу от продавца контролера airbot (omnibus pro v3) при помощи утилиты Zadig был установлен драйвер для stm32 bootloader WinUSB (v6.1.7600.16385).
Контроллер подключается в режиме DFU.
Пробовал выбирать разные прошивки в inav configurator 1.8, 1.9 OMNIBUSF4PRO, 1.8, 1.9 OMNIBUSF4PRO LEDSTRIPM5
В betaflight configurator 3.3.0, 3.2.5, 3.2.4 OMNIBUSF4SD.
Прошивал с галочкой и без (full chip erase).
Пробовал все то же самое на СОВЕРШЕННО НОВОМ, точно таком же, не тронутом после приезда контроллере.

что делать то???

Лог из INAV configurator:
2018-03-26 @ 00:17:22 – Running - OS: Windows, Chrome: 64.0.3282.186, Configurator: 1.9.2
2018-03-26 @ 00:17:23 – Loaded release information from GitHub.
2018-03-26 @ 00:18:46 – USB device successfully opened with ID: 1
2018-03-26 @ 00:18:46 – Detected device with total flash size 1024 kiB
2018-03-26 @ 00:18:47 – Read protection not active
2018-03-26 @ 00:18:51 – Erased 256 kB of flash successfully
2018-03-26 @ 00:19:08 – USB device successfully closed
2018-03-26 @ 00:20:20 – Serial port successfully opened with ID: 1
2018-03-26 @ 00:20:30 – No configuration received within 10 seconds, communication failed

Лог из betaflight configurator:
2018-03-26 @ 00:46:38 – Running - OS: Windows, Chrome: 63.0.3239.132, Configurator: 10.2.0
2018-03-26 @ 00:46:39 – Loaded release information for configurator from GitHub.
2018-03-26 @ 00:46:44 – Using cached release information for firmware releases.
2018-03-26 @ 00:47:00 – USB device successfully opened with ID: 1
2018-03-26 @ 00:47:00 – Detected device with total flash size 1024 KiB
2018-03-26 @ 00:47:00 – Read protection not active
2018-03-26 @ 00:47:18 – Erased 1024 kB of flash successfully
2018-03-26 @ 00:47:42 – USB device successfully closed
2018-03-26 @ 00:48:18 – Serial port successfully opened with ID: 1
2018-03-26 @ 00:48:28 – No configuration received within 10 seconds, communication failed
2018-03-26 @ 00:48:28 – Serial port successfully closed

Saradon

Попробуйте вот эту утилитку.
Ставит пакетом все необходимые драйвера.
У меня после Zadig тоже не работало, а после этого завелось.
Правда у меня наоборот было… Для настройки подключалось, а в DFU нет.

vetal2491
vetal2491:

Компас ориентирован правильно.

Вот я балда! Проблема действительно была в неправильно ориентированном компасе. Поставил флип 270 и теперь все ок!!!

tuskan

к Мавикам не успел улететь, и хорошо 😃