omnibus f4 полетный контроллер

Serpent

А соответствие расположения моторов покажите пожалуйста?
Ибо чудес не бывает, явно что то не так.

v_b:

А в ответ: “тебе надо - ты и ищи!”

Да нет, ищем вроде…
То, что человек несколько плавает в теории - это нормально и понятно для начинающего, но то, что пробелы надо устранять, спорить никто не станет?

P.S. рама на видео сделана аккуратно и солидно, но лишнего веса там… мама не горюй…

Saradon
Serpent:

А соответствие расположения моторов покажите пожалуйста?

Serpent:

рама на видео сделана аккуратно и солидно, но лишнего веса там… мама не горюй…

На видео выглядит гораздо массивнее, чем на самом деле. 3D печатное основание вообще практически невесомо.
Да и за минимальным весом особо не гнался.

Serpent

Направление вращения передних моторов?
Передний левый (N 4)…

Saradon
Serpent:

Направление вращения передних моторов?
Передний левый (N 4)…

Не, все “вовнутрь”.

v_b
Saradon:

Не, все “вовнутрь”.

Точно? Посмотрел на скорости 0,25 - ну очень похоже что четвертый против часовой вращается

ЗЫ И в blheli у тебя только один мотор реверснутый был. (Это конечно мало что значит, но все же…)

Saradon
v_b:

Точно? Посмотрел на скорости 0,25 - ну очень похоже что четвертый против часовой вращается

v_b:

И в blheli у тебя только один мотор реверснутый был. (Это конечно мало что значит, но все же…)

Да, только с одним сразу не угадал.

Saradon
v_b:

@Saradon Вопросы по iNav #13773
Не похожее поведение?

Там речь уже про боевой полёт. Без Попов вибрации практически нет. Да и картина раз за разом повторяется.

Mef78
Saradon:

3D печатное основание вообще практически невесомо

Без 3д печати можно обойтись, закрепив моторы прямо на профиль, на 2 длинных болта.
Судя по видео все ровно, должен лететь. Если моторы гарантированно вращаются внутрь, чередование моторов не попутано.
Пробуйте взлетать в акро, вибрация (иногда, от не балансированных моторов/пропеллеров) может сбивать работу режимов со стабилизацией, и коптер будет заваливаться куда-нибудь, а в акро все будет ровно.
И по led strip - у меня два омнибуса ф4, оба восстановлены из мертвецки мертвого состояния, перепайкой stm32f4 и стабилизаторов напряжения, +на одном перепаял гиру, на втором гира временами отваливается и тоже надо вероятно заменить, на обоих led strip как-то странно работает. Скорее даже не работает. Причем включены диоды в порт лед стрип как положено, и даже настроены.

v_b
Saradon:

Там речь уже про боевой полёт. Без Попов вибрации практически нет. Да и картина раз за разом повторяется.

У меня идеи кончились. 😦 Осталась одна - махнуть полетник. Но это равносильно “я сдался”.

Saradon
Mef78:

Без 3д печати можно обойтись, закрепив моторы прямо на профиль, на 2 длинных болта.

Мотормаунты как раз фабричные. Но, видимо, в ходе дальнейших испытаний тоже будут 3D печатные, ибо запасы закончились. В самых первых своих проектах пробовал на профиль - при любом касании винтом хоть даже травы сбивается ось.

Mef78:

Пробуйте взлетать в акро, вибрация (иногда, от не балансированных моторов/пропеллеров) может сбивать работу режимов со стабилизацией, и коптер будет заваливаться куда-нибудь, а в акро все будет ровно.

Если-бы проблема была во время полёта - это ещё было-бы понятно… Но проблема стоя на столе и без пропеллеров. И алгоритм проблемы каждый раз один и тот-же.

Mef78:

по led strip

Пока не до украшательств. Не копался ещё в этом, но. В конфигураторе есть версия прошивки именно для этого полётника с выводом LED на пятый PWM. Видимо неспроста.

v_b:

У меня идеи кончились. Осталась одна - махнуть полетник. Но это равносильно “я сдался”.

Есть у меня пара Мультивиев. Как руки дойдут - подкину. Пока почему-то не могу PPM на него запустить. Но, вроде, раньше делал это, работало.
В любом случае лётных испытаний не будет, пока мотор не приедет новый. С другим страшновато. Хотя в теории, должно и так полететь.

v_b
Saradon:

В любом случае лётных испытаний не будет, пока мотор не приедет новый.

Можно же этот перемотать. Там вааще не сложно. В “Радиотоварах” надо только провод купить, подходящий по токам.

Saradon
v_b:

Можно же этот перемотать.

У меня их уже три на перемотку лежит. Лениво. Новый проще заказать.
Да и провода в нашей деревне не купить. Я как-то заказывал в одном известном магазинчике, привезли не тот. На этом и забросил.

v_b
Saradon:

Да и провода в нашей деревне не купить.

Чего, в НиНо нету магазина радиодеталей?! Вот те раз!..

ЗЫ. Да ну, вон тот же ЧипДип есть и если верить Яндексу еще с пяток разных.

Saradon
v_b:

вон тот же ЧипДип есть

Про него речь и была в предыдущем посте.

Saradon
v_b:

Осталась одна - махнуть полетник.

Подкинул на соплях MultiWii.
Вроде-бы всё адекватно. Моторы крутятся одинаково, наклоны отрабатывают. Газ прибавляется - убавляется адекватно.

v_b

Кто в полётнике командует оборотами? Гира? Или акселерометр? Вроде гира. Как её проверить на глюки? Или это сам проц дурит?
Получается, что когда ты в конфигураторе рулишь моторчиками, ты по сути делаешь это в обход полётника. (Но все равно с участием проца, так?) А когда по радиоканалу - кому-то сносит мозг. Допустим гире. Почему ей может отрывать башку?

  • сама гира бракованная
  • вибрации
  • питание
  • что еще?
Saradon

Фиг знает. На вибрации можно было-бы списать, если бы оно было в полёте.
А тут ровно стоя на столе.
Гира же наклоны адекватно отрабатывает…

Ozyris

Протокол регуля поменять, частоту цикла уменьшить. Регули откалибровать не предлагаю, уже сделано должно быть. В бетафлай зашить на крайняк. Армить без пропов и вертеть в воздухе, реакция будет адекватная, мотор с пропом можно сэкономить.

Saradon

Если почитать выше, то всё это уже сделано. Даже с видеоотчётом.
И про Бетафлай тоже.
Кстати, с мультишотом и дишотом моторы не запускаются.