DJI Phantom 4

StrelokL
VladZam:

А откуда инфа, они Вам лично ответили или на каком то ресурсе кто рассказал?

выше ссылку дали - там офф представители отписались конкртено Natalia

VladZam
StrelokL:

там офф представители отписались конкртено Natalia

Вот это сообщение с форума DJI

Hi All,
Sincerely sorry for the inconvenience caused, we care much about your feedback and are working to locate where the issue persists recently.
For the shaking situation you reported, would you please leave your dji accounts (e-mail address) here? I will forward your accounts to engineers to provide you the beta firmware.
Please upgrade it and test the performance, then provide us the new flight log for further analysis.
Truly appreciate your patience and support, we’ll try our best to figure it out soon so you will have great experience on flying!

В Бета тестеры как я понял приглашают любого желающего, так что если есть желание можно поэкспериментировать. 😃

ua0ldk
StrelokL:

как?

После установки бета-прошивки они уже не могли вернуться на оф. релиз. Даже после окончания бета-теста.

Bugqtak

Вот чтоб я еще раз обновился!

Это трындец товарищи! Как можно выпускать такую бету и так навязчиво при каждом взлете требовать на неё обновиться?? Перешел я на эту злосчастную версию 2.0.106, за одно и пульт обновил до версии 1.9 – вначале он у меня отказался летать дальше 30 метров – мол у вас выставлены лимиты по расстоянию, уберите – а у меня всё убрано… повозился поматерился понял, что сам виноват отчасти надо было dji go обновить, причем не обновить – а именно удалить и новую версию скачать и поставить иначе только 30 метров.

Ну ладно. это все цветочки из явных косяков – Коптер перестал снижаться, быстро снижаться не может, снижается оочень медленно и при этом иногда просто проваливается как в воздушную яму и подхватывает, иногда снижается быстро одни раз из пяти, но чаще при быстром снижении резко тормозит сам, потом по чуток опять разгоняется потом опять резко сам тормозит – в общем фигня какая-то. Второе, dji go, та что новая аккуртно вылетает, раз, в пять минут, на андройдах, этого не было раньше со старой версией, очень разражает особенно в момент ответсвенного кадра – просто безобразие.

Также на режиме 30 кадров 4 к – все выше описанные глюки с перезагрузкой подвеса и срывом записи и вылетом даты подтверждаю с оговоркой – если летать очень медленно и плавно без ветра, то все работает – но если разгоняешься и летаешь быстро и резко как-будто энергии нехватает на подвес и он перезагружается. В общем на пиковых нагрузках, это отчасти может объяснить эффект что “не у всех наблюдается” – а вы полетаете в средний ветер в спорт режиме и проявится!

Но самое позорное я как-то привык, что всегда можно откатить назад – а тут нельзя вдруг резко стало. И это больше всего раздражает.

Если кто не обновлялся ни в коем случае не обновляйтесь! А то превратитесь в бета-тестера.

VladZam

Вот тут на одном из ресурсов попалась на глаза инструкция по откату прошивки, честно говоря не смог осилить прочитанное, может кто сможет понять и более доступным языком объяснит или может даже видос запилит, думаю многие были бы признательны.

Качаем нужную прошивку с GitHub: github.com/MAVProxyUser/dji_system.bin
Качаем Phyton скрипт: github.com/hdnes/pyduml

Файл прошивки переименовываем в dji_system.bin

Подключаем Фантом через USB кабель к Маку. Включаем Фантом.
Смотрим какой номер присвоился USB модему:
ls /dev |grep usb

Запускаем скрипт командой python pyduml.py /dev/cu.usbmodem1415
где 1415 - это номер модема.
Выбираем тип продукта, который будем шить: Коптер, Пульт или Очки.

Ждем минуту, пока прошивка заливается в коптер. По завершении передачи файла выйдет такая надпись: dji_system.bin delivered via FTP

Теперь можно отцепить Коптер от Мака, но не выключайте его. Ждите пока он прошивается. Минут 20-30. Пока моргает Красно-зеленым диод на подвесе - питание отключать нельзя.

Когда диод на подвесе загорится зеленым - все гуд. Прошивка встала как нужно.

Таким способом можно прошить и другую DJI продукцию: DJI Mavic, Phantom 4 и 4 Pro/Adv, Inspire 2, DJI Goggles.

nOsmoker

через месяц лечу в Осетию, в Цей. поснимать заброшки и перевалы и тд. и тп.
начал готовиться заранее, привыкать к управлению, и освоить новые режимы.

после крайней прошивки, решил сделать второй вылет.первый вылет оставил скомканные чувства от неуправляемости.
через ассистент скинул по дефолту и откалибровал там же.
на площадке калибранул: иму, компас,подвес и пульт.

  1. дрон висит стабильно. без раскачиваний 😃
  2. все те же резкие клевки при поворотах и отпуске дросселя.
  3. видео линк был не устойчив, потеря была на 500 м.
    при спуске с 200м отказался спускаться!!!
    завис.😮
    скорость снижения показывал 0.2 м! ( красным шрифтом ) в GO4.
    поворачивал, набирал высоту, но снижаться отказался ДАЖЕ при RTH и переходе в ручной режим.
    в общем сажал его минут 5, отпуская и нажимая стик вниз.
    ппц.😵

в режиме трипод летает хорошечно, мне понравилось.

VladZam

Народ, кто очень хочет откатить прошивку и согласен рискнуть, может воспользоваться прошивальщиком, все подробности в этом посте. Прошивальщик видит Фантом 4 и даже подхватывает прошивку, остаётся только попробовать прошить. 😃

VladZam

Откатил прошивку, и вроде всё ОК, но правда с оговоркой, теперь обновление прошивки ни через DJI Assistant 2, ни через GO не возможно, ассистент выдаёт ошибку при загрузке, а GO не может определить версию прошивки, и так же не даёт обновиться. Но в Ассистенте видно, что прошивка реально опять стала V01.02.0602.

Народ выручайте, сделайте пожалуйста бэкап прошивки V02.00.0106 с Фантома 4 с помощью этой утилиты yadi.sk/d/AzIMndKQ3LHeE5

VladZam

Сейчас проверил как Фантик летает, всё вернулось как было, никаких глюков с подвесом и камерой. Так что можете смело откатываться через утилиту, только обязательно сделайте бэкап прошивки.

VladZam

Ну я смотрю народ затихарился, столько было возмущений по поводу новой прошивки, и вот вам дали всё на блюдечке, и где же тестеры, ни уж то кроме меня ни кто не набрался храбрости всё проверить на своём коптере? В общем так, раз уж все такие пугливые или нерасторопные, то расскажу всё как есть. Утилита по прошивке полностью рабочая, позволяет прошивать и сохранять прошивки. Вернуться к новой прошивке так же с помощью неё можно, на github ребята выложили V02.00.0106. Проверил как коптер летает после даунгрейда, проблем с камерой и подвесом не заметил, коптер летит плавно, короче так как и летал, кроме момента с аккумом, который начинает отключаться не сразу, а спустя 5-7 секунд, но в принципе наверное те, кто имеет с новой прошивкой головняк, смерятся с этим моментом. Ещё после отката появились подпрыгивания при взлёте, то есть когда коптер отрывается от земли, он как бы подпрыгивает и тут же резко проседает, похожим образом Фантик вёл себя так ещё с самой первой прошивкой, но в принципе тоже не особо критично, просто надо сразу после взлёта, сразу подгазовать, что бы квадрик поднялся хотя бы метра на два.

kulak

Некогда темтировать,сильный ветер и дожди уж как с неделю

Лёха_Букреев

Попробовал сегодня полетать с измененным ограничением по высоте на P4 - взлетает. Для первого раза взлетел на 1100м. по высоте. Но были и глюки. Когда во время этого же полета летал вдаль и опускался на расстоянии около 600 метров на высоту 10-15 метров, Джиго неоднократно сообщила, что достигнута максимальная высота полета =))) Ещё понаблюдаю
Фото с 1100м. прикладываю.

Nik_N
VladZam:

Ну я смотрю народ затихарился, столько было возмущений по поводу новой прошивки, и вот вам дали всё на блюдечке, и где же тестеры, ни уж то кроме меня ни кто не набрался храбрости всё проверить на своём коптере? В общем так, раз уж все такие пугливые или нерасторопные, то расскажу всё как есть. Утилита по прошивке полностью рабочая, позволяет прошивать и сохранять прошивки. Вернуться к новой прошивке так же с помощью неё можно, на github ребята выложили V02.00.0106. Проверил как коптер летает после даунгрейда, проблем с камерой и подвесом не заметил, коптер летит плавно, короче так как и летал, кроме момента с аккумом, который начинает отключаться не сразу, а спустя 5-7 секунд, но в принципе наверное те, кто имеет с новой прошивкой головняк, смерятся с этим моментом. Ещё после отката появились подпрыгивания при взлёте, то есть когда коптер отрывается от земли, он как бы подпрыгивает и тут же резко проседает, похожим образом Фантик вёл себя так ещё с самой первой прошивкой, но в принципе тоже не особо критично, просто надо сразу после взлёта, сразу подгазовать, что бы квадрик поднялся хотя бы метра на два.

Сделал Даунгрейд P4 . Теперь фантом стабилен в полете как и раньше , но не работают передние и нижние датчики . 😛

VladZam
Nik_N:

но не работают передние и нижние датчики .

Ну возможно с этим и связаны его прыжки при взлёте и плохое удержание высоты рядом с землёй. Мне вообще стремновато летать с этим даунгрейдом, и решил вернуться обратно к новой прошивке, пусть в NTSC и присутствуют глюки с подвесом, но мне так спокойнее, лучше подожду пока Джидаи всё таки исправят прошивку.

Alexir

Откатился на старую - все-таки она немного другая,- взлёт повеселил,без опыта можно и садануться,да сенсоры не работают,да и не очень то они нужны и не понял со скоростью - что в обычном режиме,что в спорте разогнался до 17 м/сек,как бы одинаково,но зато перестал козлить,моторы поют ровно ветер непочем,за неимением лучшего тем кто перепрошился на новую,можно ожидать исправления на этой прошивке.

VladZam
Alexir:

Откатился на старую - все-таки она немного другая

Народ, есть тут в теме, кто ещё не успел обновиться, сделайте бэкап предыдущей прошивки V01.02.0602, и себя обезопасите на будущее и людям доброе дело сделаете, если поделитесь прошивкой.

Nik_N

Интересно , может поискать Бету, DJI вроде ее уже раздают.

VladZam
Nik_N:

может поискать Бету, DJI вроде ее уже раздают.

Да ничего они не раздают, я постоянно мониторю тему на форуме DJI, народ ничего не получал, хотя заявок на получение беты очень много.

VladZam
Alexir:

Откатился на старую - все-таки она немного другая

Кто сделал даунгрейд, зайдите в GO меню Сенсоры и посмотрите в каком состоянии находятся гироскопы и аксели, у некоторых половина просто исчезает, по сути остаётся только одно рабочее IMU.

nOsmoker
Nik_N:

Сделал Даунгрейд P4 . Теперь фантом стабилен в полете как и раньше , но не работают передние и нижние датчики . 😛

нормально так, откатился)
тру вариант для тех у кого аппарат на гарантии.