DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
Всем привет. Случилась какая то ерунда. Отлетел на мавике метров 200 и картинка на телефоне застыла, показания обнулились и пишет “айркрафт дисконект”. Вернул по огням, перезапустил и все прошло. Что могло быть? С 2х км по огням не вернешь уже.
Было такое раза 3. Однозначно точно, перетыкание разъема в смартфон не решает проблемы. Так же как закрытие DJIGo и запуск заново прямо в полете не помогает. Помогает выключение пульта и заново включить. При этом в смартфоне все появится и коптер уже будет выполнять процедуру Failsafe, который можно отменить и продолжить полет. Глюк есть такой у DJI.
Было такое раза 3. Однозначно точно, перетыкание разъема в смартфон не решает проблемы. Так же как закрытие DJIGo и запуск заново прямо в полете не помогает. Помогает выключение пульта и заново включить. При этом в смартфоне все появится и коптер уже будет выполнять процедуру Failsafe, который можно отменить и продолжить полет. Глюк есть такой у DJI.
У тебя го4 с плей маркета или русская
Вернул по огням,
В теории, достаточно просто чуть подождать, а потом тупо жать стик вперед. Т.к. при потери связи коптер оч. быстро разворачивается камерой в сторону точки дом и ждет окончательного подтверждения на возврат домой. Мавик вообще, оч. хорош в этом плане. Можно ориентироваться по телеметрии пульта. Чтобы понять правильно выбрано направление стика или нет. 😃
Всем привет. Случилась какая то ерунда. Отлетел на мавике метров 200 и картинка на телефоне застыла, показания обнулились и пишет “айркрафт дисконект”. Вернул по огням, перезапустил и все прошло. Что могло быть? С 2х км по огням не вернешь уже.
Такая же ерунда случилась пару недель назад. Отлетел метров 200 и связь пропала. Включился возврат, я коптер перехватил после перезагрузки пульта. На первом аккуме. Долетал первый и ещё 2- все норм. Так и не понял что за глюк( настроение было подпорчено, далее 500 м не полетел. Ни ранее ни в последние дни такого не повторялось…
Друзья, подскажите пожалуйста. При развороте коптера вокруг своей оси (по рудеру) на видео видно подергивание как будто двжение идет с небольшими рывками. В настройках EXP менял у этого движения с 0,25 на 0,20 и даже на 0,15 (плавнее). Но это все равно есть. Может надо что то изменить в настройках подвеса? Вот пример на You Tube:
.
Я вот что-то не особо заметил подергиваний. Все красиво. Но, фильтры нужны обязательно.
В теории, достаточно просто чуть подождать, а потом тупо жать стик вперед. Т.к. при потери связи коптер оч. быстро разворачивается камерой в сторону точки дом и ждет окончательного подтверждения на возврат домой. Мавик вообще, оч. хорош в этом плане. Можно ориентироваться по телеметрии пульта. Чтобы понять правильно выбрано направление стика или нет. 😃
А зачем это делать, если есть функция rth? Не нравится скорость возврата - изменяйте в ассистанте.
У кого зависает связка пульт-смарт, пишите на какой стстеме и на какой го4 это происходит.
Я вот что-то не особо заметил подергиваний. Все красиво. Но, фильтры нужны обязательно.
еще как дергается, очень заметно.
еще как дергается, очень заметно
Как победить, есть мысли?
Как победить, есть мысли?
нет, я сам еще нуб в этом вопросе )) но дерганье видно даже таким нубасам как я ))
Как победить, есть мысли?
А на хорошем компьютере оригинал так же дергается (ютуб сам дерготню добавляет) ? В 4к снимаете?
А на хорошем компьютере оригинал так же дергается (ютуб сам дерготню добавляет) ? В 4к снимаете?
Если бы ютуб добавлял, то дергалось бы и по вертикали тоже.
А на хорошем компьютере оригинал так же дергается
Как раз на исходнике 4К 30к/сек видно еще сильнее. После обработки в Adobe Premiere Pro с выходом 1080p уже менее заметно. Может поможет калибровка стиков?
Да ну какая калибровка стиков.
- Может не хватать битрейта для 4К, мавик всетаки бюджетный дрон.
- 4к лагает у вас на компьютере значит комп не тянет.
Попробуйте снять исходник в 2.7к, и фильтры маст хев
А зачем это делать, если есть функция rth? Не нравится скорость возврата - изменяйте в ассистанте.
У кого зависает связка пульт-смарт, пишите на какой стстеме и на какой го4 это происходит.
Да
С пультом, а не с коптером. Смарт на андроиде? Бывает
А зачем это делать, если есть функция rth? Не нравится скорость возврата - изменяйте в ассистанте.
У кого зависает связка пульт-смарт, пишите на какой стстеме и на какой го4 это происходит.
Да я помню про возврат домой. Просто удивило что не пульт потерял связь с дроном а смарт, так бы он сам врубил и домой полетел. В городе опасно включать автовозврат, так как он настроен на высоту 90м а летал на высоте 15м. Мог при взлете провода задеть. Прошивки 0000 го4 последняя с плей маркета
Не понимаю, чего опасного, если вы высоту правильно поставили?
Это частая болезнь андроид смартов, привыкайте выключать пульт и перегружать джигу
С пультом, а не с коптером. Смарт на андроиде? Бывает
Андройд. Галакси с7
У тебя го4 с плей маркета или русская
у меня с плей маркета. Ставил только оригинал - думал глюков меньше будет.
Ставил только оригинал - думал глюков меньше будет.
Русифицированная DJI GO 4 (4.1.3 FCC rus), китайский смарт сяоми, андроид 6.0. вылет джиго был один раз при попытке “зуммировать” в полёте, передёргивание шнурка помогло мгновенно, видимо проблемы именно в андроид устройствах, перед полётом всегда перезагружаю, оптимизирую и очищаю систему, включаю режим полёта.
В связи с этим вопрос, у кого нибудь получается зуммировать?