Создание собственной системы стабилизации

SergDoc

Если почта не накуралесит, то завтра или крайний срок во вторник (понедельник выходной на почте) всё необходимое приедет, то на свой день варенья тоже устрою полетушки 😃 не лучше завтра, со вторника могу и не успеть…

rual:

Не вопрос, Сергей, могу выложить свой проект как есть.

А с гуи виевским полностью дружит? или это задел на будущее? Мне очень нравится станция ОР, но к ней прицепится думаю сложно будет, а своё сварганить рук не хватит…

SergDoc:

не лучше завтра

ого а завтра то уже сегодня 😃

rual
SergDoc:

А с гуи виевским полностью дружит

уг
Пока совсем не дружит, я только код интерфейса с какого-то вийного проекта вставил и прикрутил к своим переменным. Но гуй мой контроллер так и не признал…

rual
SergDoc:

трудновато мне, и с программированием

я тут могу помочь, вот только времени не хватает. Ну и аппаратура у нас с тобой разная, писать код под ту железку, которой у тебя нет, дело не простое. В своём проекте последние существенные изменения сделаны ещё до майских праздников, сейчас только донастройка и лётные испытания. До компаса всё руки никак не дойдут((( Опять же гуй виевский не прикрутил ещё… Свой интерфейс надо расширять, а то у меня все буквы латиницы уже заняты )))
А вот крайнее видео:

SergDoc

Почта сработала отлично на день варенья буду с коптером 😃

SergDoc

Вот интересно, на прошлом контроллере minthrottle у меня было 1300 сейчас 1150, думаю сразу менять или потестить (пока аппарат легче предыдущего получается), был прецедент - батарейку не прицепил, а просто на пол положил, так аппарат задним ротором в пол зарылся при арминге, наверно оставлю пока как есть…
коптер почти готов (мосх оттестирован - входы выходы работают, стабилизация отрабатывает, батарейку меряет правильно, серва слишком резвая - на столе рядом с контроллером в резонанс какой-то входит - ну это уже на аппарате проверю) главно не поленится - последний рывок остался - движки к регулям подцепить (перепаиваю разъёмы - ой как я не люблю с проводами возится) и поворотку закончить, “судный день” уже близко (четверг) - жена сказала что не успею, а надо 😃

rual:

А вот крайнее видео

чёт лучи слишком близко друг к другу что это окта или гекса?

HikeR

там же “расшифровано”:

  • Powered by a proprietary technology that dramatically increases flight time and reduces recharge time

топливные ячейки либо ещё какая химическая гадость.

rual
SergDoc:

чёт лучи слишком близко друг к другу что это окта или гекса?

Квадра 525, просто авторегистратор имеет 120гр обзор.

SergDoc:

Вот интересно, на прошлом контроллере minthrottle у меня было 1300 сейчас 1150, думаю сразу менять или потестить (пока аппарат легче предыдущего получается)

у меня стоит 1200. Этот параметр надо не по весу подбирать, у моторов должен быть устойчивый режим, возможно минимимальные обороты при достаточной приёмистости.

SergDoc

Успел!!! И так:

  1. минимальный газ буду увеличивать как и раньше до 1300, моторы то стартуют хорошо, но вот когда газ уберёшь - может какой нибудь и остановится
  2. ТС с его микшером каналов надо памятник воздвигнуть нерукотворный (потестирую и начну переписывать)
  3. с сервой разобрался - пид по яв (пропорциональная составляющая) был увеличен в два раза, вот и входила в резонанс
    Ну вроде всё пока, а да, коптер с моей батарейкой (4000 - 450гр. - старая липолька) набрал весу 1070гр. не так уж и плохо для DT-шек, поменять батарею на какую-нибудь 2200 и смело можно подвес городить…
    пошел корректировать прошивку…
rual
SergDoc:

Успел!!!

Отлично, ждём видео!

Сергей, можешь актуальную принципиальную схему своей макетки с ЛСМ330 выложить? Если к моему коду подойдёт, перепишу низы под твоё железо. Самому времени на разработку ПП не хватает…

SergDoc:

коптер с моей батарейкой (4000 - 450гр. - старая липолька) набрал весу 1070гр

очень экономно! у меня с 2200мАч 1130 грамм весит, правда это квадра, тяги поболее…

SergDoc
rual:

Сергей, можешь актуальную принципиальную схему своей макетки с ЛСМ330 выложить?

Я же со своей маленькой платкой вожусь rcopen.com/forum/f134/topic224458/464 там и схема и разводка (всё по i2c), я её перешил откалибровал, попробую вечером попрыгать, а уже на выходных и кино если удастся 😃

SergDoc

Гы-гы первый блин комом, при старте сразу же кувырок вперёд - как буд-то гира или аксель перепутаны, жертв нет 😃 снимаю пропы и тестить…

В самый неподходящий момент гиры чудить начали блин 😦

SergDoc

странно перепрошил перенастроил - вроде всё работает, что за глюк был (как калибруются гиры я знаю, чудить начинали секунды через полторы две после калибровки) всё, остальное завтра…

SergDoc

С утра опять таже история 😦 гира по pitch прыгает ±50, что за бред, почти всё лето показания были прость супер, а как летать так косяк 😦

SergDoc

Может совпадение, а может и нет, такая беда возникает если при калибровке магнитометра перевернуть коптер и повернуть по яв 😵

SergDoc

Фух, попрыгал маненько 😃 вроде более менее адекват получился, пидами занятся надо, а то пока “ловить” надо да и серву пока ещё не до конца победил, вобщем надо в поле экспериментировать 😃

SergDoc

😃 в акро моде вписываюсь в лестничную площадку 😃

rual
SergDoc:

гира по pitch прыгает ±50, что за бред

Сырые данные гиры смотрел?

SergDoc

Это глюк именно с магнитометром, я писал выше - специально несколько раз проверил, у ТС и, скорей всего и в мультивие магнитометр неправильно определяется если коптер вверх ногами - север с югом путает (пока не критично), да ещё серва эта - она слишком быстрая и при этом ешё и 3 кг тягает, так она DT-шку так ворочает, что аж весь коптер передёргивает блин (реальный Мюнхаузен - сам себя за волосы из болота с лошадью 😃 ) чёт склоняюсь к тому что старую ставить надо, жаль такая маленькая, да ещё под цвет луча (она в алюминиевом корпусе) красота 😦

Пока настраивал ПИДы в акро режиме на гирах держится отлично сейчас надо аксель задействоват, так вот мне эта серва покою не даёт - трясёт весь коптер…

SergDoc
SergDoc:

Это глюк именно с магнитометром, я писал выше

Нифига, вылезло раз и без оного и только по Pitch бррр…

и как эту хрень отловить?