Walkera QR X350

PashtetIV
RC_Buyer:

Похрустывает один моторчик, подш там чую не очень

Недавно выложили видео где мотор у Х350 развалился в небе.

pinco
RC_Buyer:

Похрустывает один моторчик, подш там чую не очень (так было у меня с движками от DJI))

Народ писал что DJI моторы этим страдают.
Так что кто будет менять моторы стоит на это обратить внимание.

PashtetIV

Говоря о моторах, в замен валкеровских что можно поставить без колхоза и пиковым током 18А не совсем дорогих и не Китай-китай?

RC_Buyer

На Бэнге появился предзаказа ПРО версии.
С ДЭВо 7 - 500 баксов.
Что интересно, они взвинтили цену на обычную версию тоже до 500 )))
Месяц назад я брал её за 400 ))

banggood.com/Walkera-QR-X350-Pro-FPV-GPS-RC-Quadco…

Максим9797

Ребят, выручайте.
Сегодня первый раз облетал коптер на улице.
Проблемы:

  1. не висит
  2. не летит домой
    Старт:
  3. Подключил аккумулятор
  4. включил передатчик (птиц сразу же обнаружил спутники (2 мигания правым глазом))
  5. откалибровал компас
  6. отключил аккумулятор
  7. подключил аккумулятор (опять 2 мигания правым глазом)
  8. взлет
    Вроде, все по инструкции.
    Режимы переключаются (вроде) переключателем “mix”. Потыкал, потыкал - ничего. Из-за отчаяния решил подергать еще и “FMD”. НИЧЕГО. Коптер как был в ручном, так и остался.
    Помогите! Перепрошивать не хочется.
RC_Buyer

Для этого всего я перечитал всю тему и у меня все сразу полетело. Вам тоже это рекомендую.
Позже я сделаю видео по настройке Валкиры, что бы было проще всем.
А вам рекомендую прочитать сообщения № 1052, 1080, 217, 223

Максим9797
VladislavVY:

Возможно не активирован переключатель MIX для канала GEAR.

Нажмите кнопку ENT для входа в главное меню. Нажимайте UP или DN до появления MODEL, затем нажмите кнопку ENT для входа в меню модель. В меню MODEL нажимать UP или DN пока не появится меню OUTPUT. Нажать ENT для входа в меню OUTPUT. Нажимать R или L пока не появится GEAR MIX, затем нажать ENT для подтверждения. Нажать DN для выбора GEAR ACT, затем нажать ENT для подтверждения. Нажать EXT для выхода.

Выполнил. Мне кажется в этом и вся проблема.
И буду дожидаться 3-х сигналов правого глаза.

pinco

У меня всегда минимум 3 раза мигает.

Elisoleg

2 мигания правым глазом мало. У меня минимум 4. а сегодня в поле 7 раз мигало.

Максим9797

Ура! Заработало! 😃.
И висит и домой возвращается.
Только летает он очень мало. Минут 5 на одном аккумуляторе (с регистратором).
После 5 минут начинает мигать левый глаз. Но коптер не садится/летит домой. Он ничего не делает. Так и должно быть?

pinco

да, как только начинает мигать левый “глаз” он летит домой

samsung
Максим9797:

Но коптер не садится/летит домой. Он ничего не делает.

pinco:

да, как только начинает мигать левый “глаз” он летит домой

Максим написал, что коптер ничего не делает, на что Игорь ответил - да, так и должно быть… он летит домой. Так что на самом деле X350 должен делать, или НЕ делать? 😃

Максим9797
samsung:

Так что на самом деле X350 должен делать

Читал, что со старой прошивкой коптер летит домой. А с новой он садится там, где ему взбрендит. У меня он НИЧЕГО не делает.


Вот с такой “дурой” коптер отлетал 5 минут. Нормальные показатели?

samsung
Максим9797:

У меня он НИЧЕГО не делает.

Каждая X350, по своему неповторима…

Максим9797:

Вот с такой “дурой” коптер отлетал 5 минут. Нормальные показатели?

Из чего сделан вывод, что коптер отлетал всего пять минут? То, что замигала сигнализация разряда, ничего не значит, у X350 эта сигнализация настолько кривая, что после ее срабатывания, коптер может еще долго летать… а может и сразу рухнуть. Так что если после того как замигала, и коптер продолжает управляться, то надо подлететь поближе, и на небольшой высоте летать рядом, до тех пор, пока реально аккум не сядет. У меня после срабатывания сигнализации, X350 еще минут пять летал, но правда, как только отпускал стики, постоянно стремился сам домой вернуться, но это был первый в России экземпляр, с той самой версией прошивки, с автовозвратом.

Максим9797
samsung:

Так что если после того как замигала, коптер продолжает управляться, то надо подлететь поближе, и на небольшой высоте летать рядом, до тех пор, пока реально аккум не сядет.

Понял. Будем пробовать и летать с таймером.

Elisoleg
Максим9797:

Вот с такой “дурой” коптер отлетал 5 минут. Нормальные показатели?

У регистратора стоит свой аккумулятор наверно?

Максим9797
Elisoleg:

У регистратора стоит свой аккумулятор наверно?

Да

Elisoleg

Я уже говорил, что пршился версией 1.3, так вот, я его испытал в поле. Главное отличие, которое заметно - это то, что он по команде “домой” стал возвращатся гораздо быстрее. Тестирование продолжается. Сейчас пойду еще полетаю.

Максим9797
Elisoleg:

по команде “домой” стал возвращатся гораздо быстрее.

Это как “быстрее”? Скорость выше или “мыслительные процессы” ускорились?

Мой, например, меня очень порадовал этим. Как только переключил тумблер сразу полетел в сторону дома.
Как это должно происходить по плану:

  1. разворот носом к “дому”.
  2. полет к дому
  3. зависание
  4. разворот в положение, как при взлете
  5. посадка
    Так вот у меня это все происходит гораздо быстрее:
  6. разворот носом к “дому” и полет “домой”
  7. зависание и разворот в положение, как при взлете
  8. посадка
    Т.е. коптер комбинирует некоторые задачи. Меня это сильно удивило. Думал, робот роботом а тут на! 😃.
    И он не “тупит”. Т.е. выполняет следующее действие без раздумий, как я видел во многих роликах на Ютубе.