Cheerson CX-20 клон квадрокоптера DJI Phantom

mfilitovich
Carden:

Меня не обламало, один раз сделал да забыл, но если что - модуль преобразования тут

Так ты плату ставил? А смысл? Добавилась ещё одна точка отказа, да и проводов стало по сути только больше. Или ты прошивал встроенный энкодер в АПМ?

WizardRND
Carden:

либо плату добавлять

С преобразователем теряется весь смысл S-Bus, заключающийся в скорости передачи информации от приёмника к контроллеру. Тем более, что PWM приёмник и сам умеет выдавать.

drdupery

кстати, если так хочется минимум проводов с radiolink, то можно взять приёмник R6D, там есть PPM режим, так вот и его подать на APM, стандартный APM так умеет
не в курсе, наш может?
а вообще R6D имеет хуже характеристики по приёму, чем R9D

noskov711
drdupery:

не в курсе, наш может?

Может. Сигнал РРМ в первый канал, перемычку между 2и3.

drdupery
noskov711:

Может. Сигнал РРМ в первый канал, перемычку между 2и3.

в точности, как и в стандартном, значит китайцы не стали это выкорчёвывать 😃

WizardRND
mfilitovich:

А PPM разве можно с R9D получить?

Речь про R6D, читайте внимательней 😉

mfilitovich:

Тут информация по прошивке, может кто рискнет? )))
forum.apmcopter.ru/threads/po...-po-s-bus.369/

Вот сильно про это подумываю ибо и “вермишель проводов” можно было бы сократить и использовать все 10 каналов R9D - 8 через S-Bus на APM и 2 по PWM напрямую на брюхоразъём. Красиво же, чо!
Хотя, в принципе, и сейчас почти так сделано - но 8+1, всё по PWM.

mfilitovich

Не ясно где у нашего контроллера нужные контакты замыкать, чтобы в режим прошивки перешел.

drdupery

а какая там версия прошивки модифицирована под s-bus?
хотя там же прошивка encoder’а модифицирована, так?

mfilitovich
drdupery:

хотя там же прошивка encoder’а модифицирована, так?

да.

Carden
mfilitovich:

Так ты плату ставил? А смысл?

не ставил, присматривался

WizardRND:

теряется весь смысл S-Bus, заключающийся в скорости

соглашусь, потому и не стал париться

drdupery:

а вообще R6D имеет хуже характеристики по приёму, чем R9D

однозначно слабее по дальности - пользуюсь обоими, так ещё и телеметрия потеряется на пульте…

mfilitovich:

может кто рискнет? )))

вот я в своё время не рискнул, этот контроллер и так бедный 😃

WizardRND:

Вот сильно про это подумываю

будет отличный опыт 😉

xfOL

ребят, может кто поделится своим конфигом пидов?

у кого похожая комплектация:
батарея сток или блэкмэджик 3000;
подвес walkera g2d;
камера xiaomi;
fpv (~80 грамм);

sapog8

подскажите пожалуйста в чем может быть проблема при возврате домой прилетает в точку взлета и не садится,а при выключении аппы прилетает и садится?

drdupery
xfOL:

ребят, может кто поделится своим конфигом пидов?
у кого похожая комплектация:
батарея сток или блэкмэджик 3000;
подвес walkera g2d;
камера xiaomi;
fpv (~80 грамм);

почему нет желания запустить autotune?
больше всего влияет вес и тип пропеллеров на коэффициенты PID

sapog8:

подскажите пожалуйста в чем может быть проблема при возврате домой прилетает в точку взлета и не садится,а при выключении аппы прилетает и садится?

есть параметры время висения перед посадкой, а также финальная высота при посадке
может там какие значение неправильные?

mfilitovich

Есть у кого опыт установки контроллера на скотч 3M? Или лучше оконный уплотнитель? Просто задумал изменить крепление контроллера и выбираю лучший метод. Или самый лучший это резиновые бочонки, как сейчас?

drdupery

такой (толщина хорошая) использую у себя в пару слоёв
www.aliexpress.com/item/…/32606609899.html
правда, у меня он чуть шире, но нужно замеры сделать вибраций, поэтому так сказать подтвердить нечем то, что он вроде как неплох

mfilitovich

Я вот такой прикупил, теперь думаю как лучше сделать?

Kazus

Оконный уплотнитель мягче, и лучше гасит вибрации. 3М если в несколько слоев может будет норм, хотя примерно то же самое что и на стоке.
Возможно 3м-монетка-3м!?

vladvg
mfilitovich:

Или самый лучший это резиновые бочонки, как сейчас?

ИМХО, самый лучший вариант это виброгасящая платформа с полиуретановыми демпферами, установленными конически внатяг. Помнится мы с вами это уже обсуждали 😃
arduplotter.com/view/57467393a134e9343161d0d4#imu

mfilitovich

Попробую всё-таки 3М (он вроде спецом виброгасящий) в пару слоёв. Если не устроит, то сделаю резинки внатяг, т.е. как сейчас но чуть-чуть их в стороны разведу.
Изоляция это хорошо, но лучше убрать источник вибрации. Осевой люфт на моторах это нормально? При этом вращаются без посторонних звуков.