Cheerson CX-20 клон квадрокоптера DJI Phantom

markinserega

из за чего может долго подключаться к mp по usb, раньше было быстро, а сейчас минуты 2-3 жду. пробовал на прямую к мозгу таже беда

MFer
markinserega:

из за чего может долго подключаться к mp по usb

скорее всего проблема на стороне компа.

markinserega
MFer:

скорее всего проблема на стороне компа.

винду переустанавливал, тоже самое

Kostya_Prokopovich

Описываю ситуацию:
Собрал я свой чирик open source:
Поднял плату питания для того чтобы вставить аккум от Walkera QR X350 PRO на 5200mA
Установка сенсора напряжение
Установка MiniOSD
Установка Видео-передатчик на 600mW
Установка 3х осевого подвеса HAKRC Storm 32
Замена шасси. ( скачал файл и сходил распечатал)
Решил испытать, летал хорошо, калибровка компаса со стика работала нормально. 2 дня я его облетал, ни каких проблем не было.
Но через неделю, я решил еще полетать, вышел, откалибровал компас со стика, запустил: Все норм,не унитазит, полетел и словил свой первый Failsafe, он вернулся и сел.
Запустил еще раз, и опять словил Failsafe , ну тогда я подумал что аккум уже почти разряжен,пусть прилетает и я пойду домой.
Но не тут то было: он развернулся, полетел ко мне, как только он был надо мной ,он вроде как на секунду остановился и начал продолжать двигаться вперед, снижая высоту, тут я впанике перевел его в стаб и посадил в ручную.
Видео:

ЛОГИ ПОЛЕТА: yadi.sk/d/JqSXAWcu3GBfGr

Через неделю я поехал в деревню , решил проверить дальность, отлетал на 400 метров и вроде как из за деревьев словил Failsafe, он развернулся ,и полетел ко мне ,прилетел, но вместо того как снижаться он начал улетать. В видео описаны мои действия. Видео:

www.youtube.com/watch?v=AZq3uNIXhvo

(ноги открутились, и вибрировали на видео)
Почему при пасадке он улетает?
Логи полета: yadi.sk/d/kxkUyIen3GBf7Y
Видео прерывается,я там просто дальше как он уже почти сел, я дальше полетел аккум долетать.

Прикол в том что с пульта возврат домой работает нормально,но при Failsafe 2 из 3 раз он вместо посадки улетает. Больше я не проверял его.
У меня есть теория что это из за того что RTL_LOIT_TIME у меня стоял 2000 милисек, прога для чтения логов ругалась на это, и рекомендовала выставить 5000 милисек. Но я не опытный , так что утверждать не могу.
Так же заметил что нужно провести тест на вибрацию, начал немного проседать по высоте, хотя я поставлю фантомовские пропы. Вроде должно пройти.

An_private
Kostya_Prokopovich:

Почему при пасадке он улетает?

Логи надо.

darkcats

не видел логов, но по симптомам, глюк)) в китай собрался, и логи если че, добавляются не на яндекс, а на ардукоптер

rivaslong
Kostya_Prokopovich:

он развернулся, полетел ко мне, как только он был надо мной ,он вроде как на секунду остановился и начал продолжать двигаться вперед, снижая высоту,

Тримы смотрите на пульте (99% сбиты)… скорее всего дело в них …

  • вибрации с виду крайне жесткие … но из-за них улет в 1 сторону маловероятен.
    p.s. сколько раз народу говорили тримы на пульте АПМ - зло.

Решений - сброс до заводских, калибровка аппы (видео есть), тримы в ноль, калибровка в МП аппаратуры, горизонта, компасса.

Alex_063
rivaslong:

вибрации с виду крайне жесткие …

А где это видно? Вибрации не включены в лог.

rivaslong
Alex_063:

А где это видно? Вибрации не включены в лог.

по видео и звуку от ВМГ

Alex_063

Спасибо Evgeny57 за моторы, и всем откликнувшимся на мою просьбу продать мне моторы на замену вышедшему из строя! Пока шли моторы прошил APM PRO MINI на чирике под SBUS, аппа radiolink at9s, теперь все основное управление на одном проводе, удобно и проводов меньше.

Kostya_Prokopovich
rivaslong:

по видео и звуку от ВМГ

Звук это ноги открутились. не зажаты вот и трещали

Alex_063
Kostya_Prokopovich:

Звук это ноги открутились. не зажаты вот и трещали

Все равно нужно вибрацию включить в лог для тестов. Потом обязательно отключать.

An_private
Kostya_Prokopovich:

Добавил.

Первое, что бросается в глаза - средняя тяга во время полёта около 75% Это очень много - аппарат сильно перегружен.
Второе - мне очень не нравится непонятный бросок по Pitch/Yaw примерно на 3:10.
Третье - большое VCC - около 5,3В. Как он у Вас запитан?
Да, оба failsave у вас по отвалу управления.
По GPS особых проблем не вижу - глитчей не было.

Kostya_Prokopovich
An_private:

.
Третье - большое VCC - около 5,3В. Как он у Вас запитан?

Питание стоковое. Единственное что поставил делитель напряжения. И OSD от приёмника запитал,минус от контроллера.

Alex_063
An_private:

Третье - большое VCC - около 5,3В. Как он у Вас запитан?

А что, 5.3v - это не нормальное напряжение для питания APM?

Kostya_Prokopovich

Меня что напрягает что с пульта RTLработает. Я даже после улета проверил (в конце видео ролик 2) прилетел и сел.

An_private
Alex_063:

А что, 5.3v - это не нормальное напряжение для питания APM?

На грани (паспортное питание AVR от 4.5 до 5.5В). На обычных APM 5.3В c Power module идёт потому, что внутри есть диод, “съедающий” лишнее. Здесь диода вроде нет, поэтому должно быть 5В достаточно ровно.
Но в принципе - 5.3 в пределах допустимого.

Alex_063
An_private:

Здесь диода вроде нет

Легко проверить? подать питание и померить на любом +5V и GND? У меня на АПМ мини про ели подать питание 5,3v через порт PM, то на остальных пинах +5V показывает 4,98v

Bozon

Всем привет! Доехал наконец-то мой квадрик с горелым мотором. Вот только с мотором ли? Как проверить? Пока не отпаивал мотор и не переставлял местами с другим, боязно, на припаянных моторах обмотки звонятся одинаково, по 1-2 ОМ в любой конфигурации (все 4 мотора).
Вот видео, заранее извиняюсь, одной рукой держать камеру и второй нажимать пульт не удобно. 😃

Kostya_Prokopovich

Дополню. Контролер был перепрошит случайно до последней версии АПМ. Но потом на форуме апм коптер ,я взял стоковую прошивку и поставил ее. Калибровка со стика появилась. Но мне говорили что перед тем как прошивать ,нужно провести чистку ,а только потом ставить прошивку. А я сразу в мисионпланере поставил прошивку и загрузил сток параметры.