Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Спасибо. 😃 Это я видел, а остальные?
TX-4.2.9
LCD-1.3.3
😁
Премного благодарен!!! 😃
Нынче такой же комплект прошивок облетываю 😉
Всем привет! Словил сегодня т.н “tumble of death” или по-нашему кувырок с последующим падением на землю.
У Вас определённо литературный талант. Прямо как будто прочитал рассказ Бианки или Паустовского. Респект.
Забыли указать какая прошивка квадрика? Ибо хабсановцы принимали какие-то противокувыркательные меры программно
Нынче такой же комплект прошивок облетываю 😉
Олег, по возможности, опишите свои впечатления, так сказать все + и -, с вашей точки зрения.
Всем привет,подскажите в чем отличия прошивок H501A 1.1.29 от 1.1.31
Всем привет,подскажите в чем отличия прошивок H501A 1.1.29 от 1.1.31
Мы тут со своими разобраться не можем
😃
Мы тут со своими разобраться не можем
😃
а кто программу писал для изменений прошивки?)
а кто программу писал для изменений прошивки?)
Олег ( NumLock )
Олег ( NumLock )
Кстати, программу можно написать вообще универсальную. Там в конце блока данных есть уникальная сигнатура, которая не меняется.
Кстати, программу можно написать вообще универсальную. Там в конце блока данных есть уникальная сигнатура, которая не меняется.
Эх, если бы хоть чуть-чуть понимать в этом 😉
Ну Олег,красавчик!!
😁
В видео присутствует версия полётного контроллера FC-1.5.25 и версия радио модуля RX-1.2.17
Добрый день. Ваше видео впечатлило. Установил данные прошивки, пульт про 1.1.16. Опробовал: FM не работает вообще, возврат домой четко, точку держит хорошо.
В чем может быть причина?
Фотки дисплея пульта (с координатами) после краша остались? В нижней части какой режим последний остался (альтитуд или мануал?)
Остались, режим Altitude Hold 😃
У вас рефлекс не сработал, который надо в себе воспитать. Начался штопор сразу GPS вниз и газ вверх.
Это да. Единственное, что я предпринял, это методично перещелкивал тумблер GPS. Но это было неосознанно, просто по привычке, выработавшейся от унитазинга. Сейчас конечно понимаю, что полную стабилизацию (aka GPS) лучше было бы включить и оставить.
Забыли указать какая прошивка квадрика? Ибо хабсановцы принимали какие-то противокувыркательные меры программно
У меня раньше (FC 1.1.17, 1.1.22) такое постоянно было в АМ на скоростях больше 16-18 м/с и при прямом полете. Даже начало такое забавлять и делал это специально) Всегда переключение в GPS Mode и добавление газа стабилизировало коптер. А на 1.5.25 сумел разогнаться до 22 м/с.
Грохнулся он как раз на 1.5.25 😃 Правда для спасения ситуации я по-сути ничего и не предпринял. Другое дело, что изменения в 1.5.25, связанные с уменьшением предельных углов атаки для нивелирования эффекта ToD, похоже, проблему не решили. Надо это держать в уме и быть к этому готовым.
По 1.5.25 добавлю, что неслабые унитазы ловил и на ней, хотя в целом поведение квадра нравится гораздо больше, чем на 1.1.22. Там унитазы носили систематический характер. Заказал пару компасов, один обычный HMC5883L:
www.aliexpress.com/item/…/1893715372.html
А второй - HMC5983, ради эксперимента.
www.aliexpress.com/item/…/32766094426.html
Чип HMC5983 новее, однако по внутренним регистрам и интерфейсу I2C полностью совместим с HMC5883L, т.е должен встать на его место без изменений в коде. Среди новых фич значится температурная компенсация, что должно повышать точность измерений. Посмотрим, что из этого получится.
Форумчане, ткните, пожалуйста, носом в ссылку на восстанавливатель видео. А то за городом у бабушки в гостях без толкового интернета. Снимал, отлетал и затупил сбросил питание.
Ps: заодно воочию познакомился с унитазом) правда небольшим. Специально ничего предпринимал и летун сам себя выровнял) Спровоцирован был резуким беганьем от коптера по полю с резкими остановками и резкими сменами направления на малых высотах
kakawek
rcopen.com/forum/f135/topic450608/7214
Правда с комплектными заголовками (video.hdr, audio.hdr) у меня почему-то не прокатило. Создал заново (опция --analyze на небитом видео), тогда прошло.
И да, созданный сырой h264-поток надо обернуть в контейнер, как гласит мануал:
ffmpeg.exe -r 30000/1001 -i recovered.h264 -i recovered.wav -c:v copy -c:a copy recovered.mov
В противном случае файл проигрывается тем же VLC с заметно более низким FPS, т.е дергано.
сегодня опять пробовал полетать.
Вращение по ридеру удалось убрать калибровкой стиков.
В остальном всё работает (возврат домой, удержание точки, следуй за мной)
Осталась одна проблема - дальше 200 метров теряется связь на управление и дрон не торопиться возвращаться на базу, трогаю антенну рукой и связь восстанавливается. Насколько далеко так хватает, не пробовал.
Добрый день. FM не работает вообще…
В чем может быть причина?
Затрудняюсь ответить, по не понятным причинам, дрон не может определить GPS координаты пульта. Что именно прошили RX и FC, или что то одно ?, До прошивки функция работала ?
. VVP писал:
Грохнулся он как раз на 1.5.25
Действительно странно, по видео вроде и нет резких манёвров, скажите присутствовал ветер ?
Затрудняюсь ответить, по не понятным причинам, дрон не может определить GPS координаты пульта. Что именно прошили RX и FC, или что то одно ?, До прошивки функция работала ?
Прошил только RX, до этого стояла 1.2.9, при ФМ работала, но криво и поворот был в разные стороны, и не всегда по центру экрана.
У меня тоже FM на RX 1.2.17 напрочь отказалась работать, пульт ПРО, вообще на тумблер не реагирует а если на 10-й раз и повернется на пульт то совсем не следует за ним так и висит на месте, до этого прошивал только FC с17-ой сначала на 22-ую потом на 25-ую RX из коробки 1.2.9 все летало отлично особенно на 25-ой, снова вернул RX 1.2.9 и все пошло как по маслу.