Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Села на одном батарейка - другой летаешь. Совмещаю плюсы обоих пультов. На стандартном большая картинка, на другом … понты.
и отвечая на ваш предыдущий пост. у меня прошивка 1.5.25 на стандартном ФМ работает на другом нет. Одно и тоже место, одно и тоже время.лучьше покрасить его в желтый цвет и знак биологической угрозы нарисовать.
Алексей, интересно узнать, на каком пульте квадрик дальше летает? У вас же стандартный пульт с родными антеннами?
Новый рекорд!
Миниатюры
Показатели на таком расстоянии обновляются часто или раз в 15-30 сек?
Показатели на таком расстоянии обновляются часто или раз в 15-30 сек?
Примерно раз в 5 секунд
Добрый вечер.
Как и обещал, видео Фалов ми в движении, в конце видео, как я всё это делаю 😉
Пробуем, эксперементируем, делимся.
Всем удачи 😒
Имейте в виду, что мощность передатчиков коптера с прошивкой RX 1.2.9 заметно меньше чем с другими прошивками RX
1.2.9 у меня пришел из коробки, летал на 1200 м без проблем,через лес не в поле, попробовал 1.2.12 начинались какие-то спотыкания коптера на растоянии 300 м и срабатывал возврат на 500 м, так и не смог дальше улететь, вернул 1.2.9 летаю над поселком на 500-700 м. и даже разворачиваюсь через правый бок и ни одного клевка, теперь вот попытался на 1.2.17 вроде летает нормально только вдаль не испытал а FM не работает совсем, опять вернул 1.2.9.
Как и обещал, видео Фалов ми в движении, в конце видео, как я всё это делаю Пробуем, эксперементируем, делимся.
Сегодня тоже эксперементировал с автомобилем и точно такие же кивки на малой скорости и отличный полет на максимуме скорости дрона, только я взлетал и включал FM прямо из авто и ложил пульт на панель при этом никаких проблем со связью не было даже если коптер летел сбоку и чуток сзади а пульт был направлен антеннами вперед по движению авто.
[B]
Как и обещал, видео Фалов ми в движении, в конце видео, как я всё это делаю 😉
Классно, Андрей 😃
Огласите окончательный набор прошивок TX, RX, FC в этом тесте.
Классно, Андрей 😃
Огласите окончательный набор прошивок TX, RX, FC в этом тесте.
TX-4.2.9
FC-1.5.25
RX-1.2.17
По приборным замерам мощность передатчика пульта у TX 4.2.9 и TX 4.2.19 одинаковая. Но в данном случае дело не в мощности пульта, а в наблюдаемой вами разнице приема видео. Рассуждаем далее.
Сегодня ещё несколько раз перепрошивался вверх и вниз…в разных вариациях. Чтобы никого не путать, пересказывать последовательность действий не буду, ибо важен конечный результат а не процесс.
Результат - по видео и основному функционалу, полностью одинаковый…ну не считая улучшение полётных характеристик и возможности отключения видео платы. Отключение моторов сработало, стоило только поменять точку взлёта…причём, приземлялся в талый снег, без всяких подложек. Так что, всё встало на свои места.
Вывод - оставляю весь пакет последних прошивок.
…в прошивке TX 4.2.19 нет изменений, влияющих на прием по видеокаканалу 5,8 ГГц, тогда делаю предположение, что имело место некоторое локальное (и временное) изменение распространения сигнала на частоте 5,8 ГГц в данном месте, повлиявшее на прием. Например, образовавшийся туман или внезапно ставшие мокрыми стволы и ветви деревьев могут увеличить поглощение сквозь них на СВЧ радиотрассах. Были ли у вас похожие изменения в погоде за последние сутки?
Очень правильное наблюдение, с последующим выводом!
Вчера было ветрено и солнечно. Погода была гораздо суше.
Сегодня…тучи, меньше ветра и больше сырости. Также обратил внимание на деревья…мокрые. Причём, похоже, началось едва заметное сокодвижение. Вот и результат… Так что, всё нормально с прошивками…можно применять.
Проявился один странный глюк…но о нём, чуть позже…сейчас надо отойти ненадолго.
Проявился один странный глюк…но о нём, чуть позже…сейчас надо отойти ненадолго.
Не пугайте нас 😁.
Сегодня наблюдал несколько раз не понятный глюк и я, а именно, полёт в зоне видимости, показания барометра адекватные, а вот дистанция некоторое время отображалась не адекватно, то 500+, то 400+, затем в течении некоторого времени нормализовалось, так и не понял, что было 😁
Соблазнился и я на 1.5.25, сегодня испытал. Всё работает, я доволен. Остальные прошивки не менял. Немного зелени:
Красивый полёт. Звук наложен монтажом или микрофон в коптере есть?
Тоже на 1.5.25 один раз заметил расстояние до коптера было 60 метров, хотя стоял рядом с ним.
Не пугайте нас . Сегодня наблюдал несколько раз не понятный глюк и я, а именно, полёт в зоне видимости, показания барометра адекватные, а вот дистанция некоторое время отображалась не адекватно, то 500+, то 400+,
Свой гонял на 650 метров…всё штатно.
А на последних прошивках (до перепрошиваний) столкнулся сегодня вот с чем - Как уже писал выше, проверял функцию отключения моторов при посадке в RTH. Когда дрон сел и не отключил движки автоматом, вырубил их стиками, отключил аккум и вырубил пульт. Вроде бы, всё как обычно.
Поменял аккум, включил пульт…включил дрон…откалибровал. На пульте 12Х12 спутников, можно взлетать. Развожу стики…реакции нет. Повторяю ещё пару-тройку раз…тишина. Понимаю, что, что-то не так… Смотрю внимательно на экран - так и есть…внизу красным горит надпись RTH. Далее, смотрю на одноименный тумблер - включён.
Отключаю тумблер RTH, и снова развожу стики…реакции нет. Тумблер выключен, а на экране продолжает гореть RTH.
Чё за хрень… Дёргаю выключатели…то один то другой. Не помогает. Выключаю коптер и пульт. Включаю снова, не помогает…всё тоже самое. Опять всё выключаю и на этот раз вытаскиваю из пульта аккумы. Жду…включаю! Опять такая же байда.
Решил перебендить пульт… Помогло. Далее, всё штатно.
Так что, теперь после посадки в режиме RTH, буду стараться не забывать выключать не только видео запись, но, и перед отключением коптера и пульта, отключить тумблер RTH. Оно конечно лечиться быстро, но оно нам надо!?
Вот такая засада сегодня приключилась.
Сегодня наблюдал несколько раз не понятный глюк и я, а именно, полёт в зоне видимости, показания барометра адекватные, а вот дистанция некоторое время отображалась не адекватно, то 500+, то 400+, затем в течении некоторого времени нормализовалось, так и не понял, что было
Смотреть надо было на координаты пульта и коптера. Дистанция рассчитывается из них.
Красивый полёт. Звук наложен монтажом или микрофон в коптере есть?
У него выносная камера стоит.
Господа опытные летуны, что значит мулька “Fly When No GPS” в меню пульта? Помню появилось это начиная с какой-то прошивки. В альтитуд моде без найденных спутников разве нельзя взлететь как раньше? У меня внутри помещения взлетает без спутников (все прошивки свежие)
У него выносная камера стоит.
Именно так! Подробности на странице 224, пост № 8934
Тоже недавно ломал голову, какой бы шлем с резолюцией 800х480 купить (от 1920х1080 убедительно отговорили). В итоге заказал линзы Френеля, буду колхозить, то есть экспериментироватьB-), благо матрицы 7" с такой резолюцией у меня халявные 😁
Экспериментальный макет заколхозил давно, вчера наконец-то собрался испытать. Пока дочка рулила коптером, я пытался войти в виртуальную реальность и насладиться эффектом присутствия. Не вошёл и не насладился - не то! Хочется более качественной картинки:(
Не вошёл и не насладился - не то! Хочется более качественной картинки
А в режим Фото не пробовали коптер переводить? Мне понравилось в шлеме с матрицей 800х480 (5"). Правда ещё не летал на улице, только дома тестировал. Но 1920х1080 всё равно смысла нет ставить, качество не изменится.
Сегодня прошил пульт c TX 4.2.9 на TX 4.2.19, но прошивка прошла криво, о чем я узнал только во время полета. На дальности примерно 100 м решил медленно развернуть коптер триммером курса. После нажатия на триммер курса данные на пульте замерли, коптер перестал реагировать на команды. Как выяснилось чуть позже - пульт просто завис, причем видео картинка отображалась нормально. Коптер вернулся в режиме пропадания связи с пультом, очень очень медленно летел и спускался также медленно.
При последующем тестировании выяснилось, что пульт стабильно зависает при нажатии на триммер курса (влево или вправо - не важно.) Последующая перепрошивка той же самой версией (4.2.19) исправила ситуацию.
Но я заметил вот что: несмотря на то, что программа прошивки всегда сообщает “Update success”, после мигания, светодиод на пульте не всегда остается в зеленом состоянии, иногда он остается красным. Стоит ли на это обращать внимание?
Вопрос: кто замечал, всегда ли светодиод после прошивки пульта горит зеленым?
…(от 1920х1080 убедительно отговорили)… Не вошёл и не насладился - не то! Хочется более качественной картинки
Чувствую, камешек в мой огород!? 😉 К сожалению, повторю то, что писал на параллельном форуме… даже на Фантоме-3 с его HD линком и “плавающим” битрейте, через HDMI шнур, эффект “ВАУ!” отсутствует. К вышеизложенному добавить по сей день нечего. Увы! Всё это время не прекращал поиски “Священного Грааля” с разными матрицами и смартфонами…но, к сожалению, порадовать нечем.
Теперь вот, жду выхода шлема к Мавику…но, читая отзывы о самом Мавике, в его первом исполнении, всё меньше и меньше желания его покупать. Лучше немного подождать работы над ошибками…особенно с автофокусом, а то, какой эффект от шлема, с такой расфокусировкой и мылом. Так что, если и самые передовые линки не могут “удивить”, то ждать чуда от аналога Хапсана, совсем не стоит. Но мне, приятней летать в шлеме, чем через пульт.
А вот 7 дюймов матрицы, для такого качества видео потока как у хапсана, возможно перебор…и даже значительный перебор! Это же, как самой матрице картинку тянуть приходиться, а потом ещё и френель вступает в бой…все артефакты наверное на передний план вылезли!? Наверное, как в большинстве шлемов для аналога, 5 дюймов не просто так ставят!?
Экспериментальный макет заколхозил давно, вчера наконец-то собрался испытать.
Дмитрий, а где традиционные фотки изделия!? 😉 😃 😃
Вопрос: кто замечал, всегда ли светодиод после прошивки пульта горит зеленым?
Сегодня несколько раз заливал (обычный) пульт. Всегда после прошивки постоянно горел зелёный.
У меня на ПРО RX-1.2.17 ФМ не работал совсем, 1.2.9 ок.
Я заметил, что у меня с комбинацией прошивок FC: 1.1.22, RX: 1.2.17, TX: 4.2.19 ФМ не работает совсем при кол-ве спутников на пульте менее 6. Более либо равно шести - начинает работать.