Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Андрюх (Забияка) придётся Тебе опубликовать номер своей кредитки и пустить шапку по кругу…чтобы Олегу купить Про пульт…
p/s. У меня такие красивые цыфирки на пульте…ууу…всё-всё теперь видно! (гы)
p/ss И если идея проходная, даже не имея Про пульта, готов принять посильное участие… Только надо понять, скольким людям интересна эта идея!? (считаем лайки)
С огромным удовольствием принял бы участие, но эти “какашки” политики перекрыли весь кислород между нами.
Гнездо разъёма сделано из очень “сыпучего” пластика…при небольшом ударе, в разъёме отрываются металлические контакты. Ройте в эту сторону. 😉
у меня еще круче…ваще видео пропало,нет значков фото\видео и карты,и не падал и,что теперь,в утиль? без сей девайс сьемки не представляет ни какого интереса
ПАРНИ ВЫРУЧАЙТЕ! Второй день на экране пульта вылазит какая то забь или помехи, не пойму что. В начале полета всё нормально, картинка чёткая, потом где то через минут 5 начинает появляться в разных углах, и дальше почти по всему экрану к концу полета, что верхние цыфры телеметрии плохо видно. На запись не как не влияет, запись идет идеально. От дальности не как не зависит. Подскажите что за хрень меня посетила. Такое впечатление что когда прогревается, начинаются танцы. Но видео плата охлаждается хорошо, благодаря дырочкам в корпусе квадра, аккум снимаю еле теплый. Подскажите где и что рыть?
Ребята, нашел решение этой болячки. Огромное спасибо Андрюхе(Домовому) за подсказку в какую сторону копать!!! Перебиндил квадр с пультом заново и проблема ушла. Но замечена странная особенность. До этого долгое время стояла частота -5760 и все хорошо работало, и даже первых 5 мин полёта при глюке было нормально, после бинда частота соскочила на- 5805. Не знаю что именно решило проблему, или перебинд, или уход на другую частоту, но болячка вылечилась. Поделился инфой, может кому пригодится в будущем.
станавливал с перзагрузкой компа-не помогло.
Тоже самое было и я тут всех вопросом этим замучил. Но мне именно этот PL2303 помог
Сообщение от lozavoy
Здравствуйте. У меня с этой прошивкой начинает мерцать экран при удалении от квадра (похоже как в этом видео)
Забеньдите по новой квадр с пультом…потом, отпишитесь.
И действительно, забеньдил по новой и все нормализовалось, хотя сразу после прошивки квадр с пультом бендил. Спасибо!
И действительно, забеньдил по новой и все нормализовалось, хотя сразу после прошивки квадр с пультом бендил.
Надо было один лепесток у пропеллера оторвать и желание загадать! (Как в цветике-семицветике) Или Вы думаете, что я просто так заказываю пропеллеры по 20 штук! 😉 😃 😃
у меня еще круче…ваще видео пропало,нет значков фото\видео и карты,и не падал и,что теперь,в утиль?
Антон, судя по всему, с учётом того, что даже не горит красный диод на видео плате, просто что-то накрылось из электроники.
Неужели у вас в городе нет ни одной радио мастерской, где могут проверить работоспособность этого видео модуля. И тогда, будет ясно, или они сами смогут починить, или надо новую заказывать! Если Алексей (Лесоруб) ещё свою лишнюю плату не продал, обратитесь к нему…гораздо дешевле и быстрее обойдётся, чем из Китая заказывать.
с учётом того, что даже не горит красный диод на видео плате, просто что-то накрылось из электроники.
спасибо за совет,выписал уже новый квадр,проще,чем заниматься поисками и ремонтом
Ребята, нашел решение этой болячки. Огромное спасибо Андрюхе(Домовому) за подсказку в какую сторону копать!!! Перебиндил квадр с пультом заново и проблема ушла. Но замечена странная особенность. До этого долгое время стояла частота -5760 и все хорошо работало, и даже первых 5 мин полёта при глюке было нормально, после бинда частота соскочила на- 5805. Не знаю что именно решило проблему, или перебинд, или уход на другую частоту, но болячка вылечилась. Поделился инфой, может кому пригодится в будущем.
При следуешем бинде может вернуться. Надо эту проблему вылечить. Я бы поменял кабельки РУ и Видео на качественные(на прошивке пульта rhe канал радио валил видеотракт жестко на моем пульте). Железный экран лцд матрицы заземлить более толстым проводом.
Замечания и пожелания принимаются.
Огромное спасибо, за циферки, видно хорошо.
Но заметил два изменения, которые под наклоном пульта, становятся практически невидны. Это координаты пульта, и цифры напряжение пульта.
Слишком мала контрастность, ранее было лучше видно.
Но замечена странная особенность. До этого долгое время стояла частота -5760 и все хорошо работало, и даже первых 5 мин полёта при глюке было нормально, после бинда частота соскочила на- 5805. Не знаю что именно решило проблему, или перебинд, или уход на другую частоту, но болячка вылечилась.
Обратил внимание, если бинд происходит в зоне помех, то чистота 58…, если же в не зоне помех, то 57…
…, и картинка практически не сыпится на любом удалении.
Так, что проверьте видеолинк на удалении при 58…
Вроде де бы не один человек изъявлял желание поделится ПРО пультом для дела из вашей местности. Когда делал выбор с каким пультом брать, ещё не было такой техподдержки, вот и совершил ошибку 😁
Кстати, мне ещё обещали протестировать получивщуюся мощность на выходе Pro пульта прошивки RHE.
Здравствуйте. У меня с этой прошивкой начинает мерцать экран при удалении от квадра (похоже как в этом видео)
С обычной TX FPV2 v4.2.24 таких проблем нет. Антенны установлены внешние.
А на каком расстоянии это проявляется ?
Огромное спасибо, за циферки, видно хорошо.
Но заметил два изменения, которые под наклоном пульта, становятся практически невидны. Это координаты пульта, и цифры напряжение пульта.
Слишком мала контрастность, ранее было лучше видно.
С напряжением пульта понятно, а зачем ярко видеть координаты пульта ?
Ну квадрика ещё понятно - вдруг искать придётся, но зачем пульта ?
И какой бы цвет хотелось видеть ?
Немного подкорректировал цвета:
yadi.sk/d/ec0b8tJB3Hw8Lt
Как в таком варианте ?
С напряжением пульта понятно, а зачем ярко видеть координаты пульта ?
Ну квадрика ещё понятно - вдруг искать придётся, но зачем пульта ?
И какой бы цвет хотелось видеть ?
Олег, если дай Бог у Вас дойдут руки до замены цвета в ПРО пульте, то извиняюсь повторюсь, замените только азимут, высоту и расстояние на красный, остальное вроде китайцы сделали нормально, хорошо видно. А наклоны и скорость не так важно, да и чтобы не отвлекали от основных параметров. rcopen.com/files/591336cf99707300775178f4
При следуешем бинде может вернуться. Надо эту проблему вылечить. Я бы поменял кабельки РУ и Видео на качественные(на прошивке пульта rhe канал радио валил видеотракт жестко на моем пульте). Железный экран лцд матрицы заземлить более толстым проводом.
Кабель РУ я не менял, т.к. вроде Слава Богу пока работает, а видео я поменял на качественный, потому что была проблема с коробки. А заземление в шлейфе что слабенькое? Как заземлить, на корпус железного экрана поджать саморезами или подпаять, а на плату на дорожку минуса?
Всем добрый вечер! Вот столкнулся со следующей проблемой: H501SS после коннетка с пультом про не показывает изображение на мониторе, но если его немного поводить, то изображение появляется, но не четкое и если его положить исчезает. Также на пульте появилась надпись Check Gyro Sensor и мерцание огней и писк? Надо менять плату или дело в прошивки?
У меня вопрос к Олегу (tpc).
А, трудно ли в нашем квадрике реализовать функцию облёта точки вместо Циркуля?
Тут недавно кидали ссылку на какой-то дешёвый квадрик, который так умеет.
Обратил внимание, если бинд происходит в зоне помех, то чистота 58…, если же в не зоне помех, то 57…
…, и картинка практически не сыпится на любом удалении.
Так, что проверьте видеолинк на удалении при 58…
Андрей, спасибо, я тоже это заметил, поэтому вручную после бинда перескакивал на 5760(в шлеме точно частота совпадает) и свободно на высоте 50-70м летал на 1,5км. А перебиндил дома, так выскочила 5805 и в поле заметил что на 1,3км начинаются уже помехи.
У меня вопрос к Олегу (tpc).
А, трудно ли в нашем квадрике реализовать функцию облёта точки вместо Циркуля?
Тут недавно кидали ссылку на какой-то дешёвый квадрик, который так умеет.
Затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому как пока не понимаю как этот циркуль работает. Выяснилось, что он работает с любыми FC-прошивками, даже старыми. Я пока не знаю где это реализовано.
Андрей, спасибо, я тоже это заметил, поэтому вручную после бинда перескакивал на 5760(в шлеме точно частота совпадает) и свободно на высоте 50-70м летал на 1,5км. А перебиндил дома, так выскочила 5805 и в поле заметил что на 1,3км начинаются уже помехи.
По всей видимости, он начинает перебирать с 5735 в поисках частоты, где уровень сигнала будет ниже заданного порога.
По этому при помехах он и добирается до 58. Думаю что-то вроде этого там.
Вот столкнулся со следующей проблемой: H501SS после коннетка с пультом про не показывает изображение на мониторе, но если его немного поводить, то изображение появляется, но не четкое и если его положить исчезает.
Здесь тема для H501S. Ваш H501SS это другой коптер и проблемы (их решение) у него могут быть совсем другие.
Кого поводить? Пульт, монитор, коптер?
Бинд проведите пульта с коптером.
Также на пульте появилась надпись Check Gyro Sensor и мерцание огней и писк?
А вы коптеру даёте возможность провести проверку гироскопа (после подключения батареи… устанавливаете коптер на ровную горизонтальную поверхность и не трогаете его до тех пор пока тест не пройдёт)???
А, трудно ли в нашем квадрике реализовать функцию облёта точки вместо Циркуля?
Тут недавно кидали ссылку на какой-то дешёвый квадрик, который так умеет.
Это вы в Hubsan пишите. Они могут, если захотят.
Смотрю прошивку LCD. Там занятные есть строки всякие:
No allow script command in a script file
Unknown command %
Failed to execute function %s
Abort script command
addr %p is not a valid address
addr %p~%p is not a valid address range
addr %s is not a valid <addr> argument
addr %s is not a valid <addr-len> argument
val %s is not a valid <val> argument
%s is not a valid <val>[-1 | -2 | -4] argument
no space is allow amoung <val>, hyphen, and 1, 2, 4
After %d second(s) system will be reset
[%s] usage: %s
[Test %d/%d] Press key :
unknown fpga clk type %lu, set default 50Mhz
Clock Source : %lu.%02luMHz
CPU Clock : %lu.%02luMHz
DISP Clock : %lu.%02luMHz
APB Clock : %lu.%02luMH
SYS CLK_SEL : %08x
SYS CLK_DIV : %08x
SYS DISP_PLL : %08
sysclk(speed), speed 54, 78, 97, 100, 108, 135
Bad boy: %s (at 0x%x) called us without a dev_id!
only one irq support!
Trying to free free IRQ%d
enable_irq(%u) unbalanced from %p
PLAY RECORD
<PREV NEXT>
Stop and Exit >
LCD V1.3.4
Exit not Save >
Exit and Save >
Year :
Month :
Day :
Hour :
Minute :
%04d/%02d/%02d %02d:%02d:%02d
main_drive begin
init doing
init finish
Format..
Start of format SD
End of format SD
%04d%02d%02d%02d%02d%02d.jpg
%04d%02d%02d%02d%02d%02d-%02d.jpg
/%s/%03d.avi
No video
Start of Record
SD error
SD Full
/%s/%03d.%s
%s%04d
REC
> %03d.avi %02d:%02d
Start of Playback
SD not Format
set play
No record file
Please wait 5s
Do not power off
Start of upgrade
Upgrade?
No
Yes
Invalid arguments - no event or command callback function.
JPEG
DMAC
TIMER
%4d# [EOF] PLAY >> PAUSE
%4d# [EOF] STEP >> PAUSE
%4d# [EOF] FF >> PAUSE
%4d# [SOF] FB >> PAUSE
%4d# prepare to stop
chkid: %c%c%c%c
sd_state: %d %d
RIFFAVI mjpg
No context
Invalid argument!
=============== audio register ==============>
sys 0x%x
ctl config 0x%x
status0 0x%x
status1 0x%x
IM 0x%x
IS 0x%x
ctl desc 0x%x
bd0 hs 0x%x ad 0x%x
bd1 hs 0x%x ad 0x%x
bd2 hs 0x%x ad 0x%x
bd3 hs 0x%x ad 0x%x
K config 0x%x
K status 0x%x
<=============================================
time <apm> avg/peak/max (unit kb) <d> drop_frame <f> valid_frame <b> last_nbd/min_nbd
<cpu> isr_time (unit ms)/isr_load%% <sw> sdw time (unit ms)
/sdw count time_per_write/max write time (unit ms)
<es> bd_no_end/bd_lost_start <eb> lost bds/lost count <ei>
lost frames/lost count <md> trigger/detect
<a> audio bds <av> avsync max diff
vshut :
[%d] %p.%p%c%c
free atom
get quit cmd %d, w_busy %d, w_frmlt %p, wsz %lu
EXIT: exit video encoding isr (%d)
encode %dx%d with quality %d
PRE_REC
DMAC
JPEG
start enc engine ... max vatom %d
f %lu d %u st %s gc %lu sf %u wb %s wn %d wi %d bds %d
irq: j %d p %d d %d s %d
free hdr
w_frmlt
wring
frmlt
%2lu:%2lu:%2lu
live view to cvd
live view to cmos
prec : CONF = %08X , STATUS = %08X , INT_MASK = %08X
v_shut : head = %d , tail = %d
frames : valid_frms = %lu
irq : [0] = %d , [1] = %d , [5] = %d
apll: default = 0x%04x(%d), now 0x%04x(%d)
gcnt %lu dbgl = %d, rc = %d
File full filled, size = %lu
exit video encoding task (%d)
time <apm> avg/peak/max (unit kb) <d> drop_frame <f> valid_frame <b> last_nbd/min_nbd
<es> bd_no_end/bd_lost_start <eb> lost bds/lost count <ei>
lost frames/lost count
oneshot: %s (%d byte)
failed to write sd
failed to program spi nor flash pa = %x wsize = %d
encode %dx%d with quality %d(max)
current sp %x stack_barrier %p = %ld
start enc engine ... max vatom %d
ERROR: Photo DB data not consistency
ERROR: rebuild NOR photo_db fail
Часы какие-то можно выставлять, чтоли…
Скрипты какие-то исполнять может.
Проигрыватель какой-то встроенный есть.
SD-карту форматировать умеет.
JPG и AVI-файлы сохранять какието, видео воспроизводить, кодировать видео
Затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому как пока не понимаю как этот циркуль работает. Выяснилось, что он работает с любыми FC-прошивками, даже старыми. Я пока не знаю где это реализовано.
Олег, именно переход на TX-23 сделал активным CF для FPV2, получается алгоритм работы в FC был заложен давненько 😃
Для статистики.
ЗА все время коптер пытался улететь всего 2 раза .
1, Калибровку проводил возле дома стройка на бетонной плите с арматурой -после взлета на 5 метров сразу рванул в сторону на 200 метров еле удержал помогло пересщелкивание GPS (мотало его кругами ,еле с трудом вернул его , боролся с ним).
2, Калибровку проводил на бомбоубежище рванул через 2 минуты вел себя странно после калибровки ,вернул также с трудом ,кругами и пересщелкиванием GPS.
Все полеты были “новичком” , без проверки возврата и тд.
Сейчас калибровка и проверка только по ФЕНШУЮ САЙТА -результат все ОК.
Если что то не нравится меняю место или пелекалибровываю , что бывает очень редко.